改一改,更高效。連鑄中間包上水口是煉鋼生產過程重要的耐材材料,其使用質量穩定性直接關系煉鋼生產的穩定和安全運行。水口在使用前需要烘烤,如果烘烤質量達不到規定要求,就會造成上水口鋯芯在開澆期間迅速受熱而炸裂,由于煤氣火焰自上而下烘烤水口,中間包水口底部烘烤溫度只能達到70-80℃,導致水口上、下部分溫度不均勻,烘烤效果較差,當高溫鋼液流經水口時,水口底部溫度極速升高,時而造成開裂、破損等現象,影響中間包的使用和作業人員安全。
針對這一情況,連鑄車間及時組織人員分析,最終將原因鎖定在負壓烘烤裝置原設計結構不合理上,通過相關人員討論,決定對中包水口烘烤進行改進,對原有中包烘烤負壓裝置內部氣管進行調整,使中間包內更多的高溫空氣持續穩定的到達水口底部,從而實現對水口底部的烘烤加熱,使下方溫度達到350-450℃,讓水口得到有效烘烤,延長中間包使用,保障了安全生產順行。
改一改,更安全。煉鋼廠2#連鑄機承擔著165*280矩形坯及165*165方坯的生產任務,根據公司生產經營安排,生產過程中規格切換頻次大幅增加,如何充分利用短暫的停機時間進行設備的維護檢修,滿足生產需要,連鑄車間集思廣益,見縫插針,讓更換由難變易、由慢變快。因165*280矩形坯鋼制引錠頭笨重且形狀不規則,沒有專用吊具,安裝或拆卸時須兩人共同抬起,另需一人調整位置插拔銷軸,受狹窄的作業面影響,人員既不安全,作業效率又低。在維修工的多次觀察思考下,決定在引錠頭中部位置鉆孔,增加吊點,再利用上方的電動葫蘆將引錠頭吊起,讓安裝或拆卸更加方便,為更換規格節約時間。
諸如此類的實驗改造很多,煉鋼廠讓職工的思維成為生產穩定順行造可靠設備的有力支撐,為后續的生產奠定了強有力的基石。