重鋼焦化廠是通過洗油吸收對(duì)煤氣中的苯進(jìn)行回收,但洗油消耗一直居高不下,制約了生產(chǎn)成本的降低。
“對(duì)此,我們廠生產(chǎn)技術(shù)科、設(shè)備科和兩個(gè)回收作業(yè)區(qū)聯(lián)合成立了降低洗油消耗攻關(guān)組,對(duì)設(shè)備運(yùn)行和崗位操作實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理”該廠一回收作業(yè)區(qū)粗苯班班長(zhǎng)文光榮介紹說,焦化廠通過強(qiáng)化管理將煤氣、蒸汽、富油溫度分別控制在25~27℃、380~400℃、180~190℃,并對(duì)120名一線操作人員開展了標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)培訓(xùn)和工藝技術(shù)講座,分析洗油消耗較高的原因,講解降低消耗的途徑,使攻關(guān)活動(dòng)取得了明顯效果。
在日常生產(chǎn)操作中,相關(guān)操作人員通過在煤氣終冷塔增加低溫水噴灑,及時(shí)調(diào)節(jié)蒸汽流量;加強(qiáng)對(duì)粗苯生產(chǎn)工序的精準(zhǔn)掌控,從嚴(yán)控制洗苯塔煤氣、過熱蒸汽、脫苯塔頂和富油溫度,來提高洗油再生質(zhì)量,確保煤氣中苯的吸收;定期組織技術(shù)人員對(duì)粗苯生產(chǎn)系統(tǒng)各工序的阻力進(jìn)行檢測(cè),及時(shí)清掃有堵塞情況的管、塔、槽、器等設(shè)備,嚴(yán)防“跑、冒、滴、漏”,進(jìn)一步穩(wěn)定脫苯塔的粗苯回流量,提高粗苯回收率。
一季度,該廠粗苯產(chǎn)量達(dá)5499.69噸,3個(gè)月粗苯回收率分別為0.92%、0.93%、0.94%,噸粗苯耗洗油分別降低到61.08kg、58.76kg、51.78kg,呈回收率逐步攀升、消耗連續(xù)下降的良好態(tài)勢(shì)。