抓原料是硬道理
“攻關(guān)不抓料,等于瞎胡鬧。抓好原料是攻關(guān)的基石,是降成本的前提!”在之前一次生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)會(huì)上,該廠領(lǐng)導(dǎo)的大白話一針見血。
受個(gè)別原料品種存貯、進(jìn)廠量不足等因素影響,入燒原料成分波動(dòng)較大。為最大限度地保證原料結(jié)構(gòu),滿足生產(chǎn)需求,該廠狠抓原料管理。相關(guān)科室負(fù)責(zé)人專門成立看料小組,進(jìn)廠品種、成分、達(dá)標(biāo)率成為他們時(shí)刻關(guān)注的焦點(diǎn)。部門主管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)相關(guān)崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行《原燃料延伸管理及檢查、監(jiān)督制度》,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,并與公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。
上料崗位是全廠燒結(jié)生產(chǎn)的“命脈”。為保證順暢的料流和有條不紊的生產(chǎn)秩序,第一燒結(jié)車間主任崔繼英克服優(yōu)化外雇工后人員短缺的困難,帶領(lǐng)生產(chǎn)骨干每天現(xiàn)場辦公,全力保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。球團(tuán)車間主任陳寶帶領(lǐng)車間精兵強(qiáng)將,嚴(yán)格執(zhí)行精粉進(jìn)廠管理規(guī)定,克服進(jìn)廠精粉水分高、磨前細(xì)度低等困難,不斷摸索最佳控制參數(shù),以確保回轉(zhuǎn)窯窯況穩(wěn)定。
正是依靠以上抓料攻關(guān)方式,該廠最大限度地保證了進(jìn)廠物料成分、質(zhì)量和供輸?shù)?ldquo;三穩(wěn)定”,也換來了燒結(jié)返礦率同比降低1.14個(gè)百分點(diǎn)、入爐品位同比提升0.27個(gè)百分點(diǎn)的好成績。
保穩(wěn)順是根本
“生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的穩(wěn)定順行,就好比火車的軌道,只有軌道按標(biāo)準(zhǔn)敷設(shè)牢固了,降成本列車才能在生存發(fā)展的道路上走得更穩(wěn)更遠(yuǎn)。”該廠干部職工喜歡用這個(gè)形象的比喻來說明生產(chǎn)穩(wěn)定順行的重要性。
由于改為直接提供燃料的方式,燒結(jié)礦成分存在不穩(wěn)定現(xiàn)象,對(duì)該廠2座2500m3高爐穩(wěn)定順行產(chǎn)生較大影響。面對(duì)高爐穩(wěn)定性下降、爐缸條件變差、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)惡化等問題,該廠主管領(lǐng)導(dǎo)和各高爐、科室骨干緊急制訂預(yù)案,集中全力組織爐況調(diào)整。1號(hào)、2號(hào)高爐通過進(jìn)一步調(diào)整操作制度,穩(wěn)定氣流、優(yōu)化指標(biāo),爐況迅速得到恢復(fù),第一季度實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定順行。
生產(chǎn)中,因熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口開焊跑風(fēng)、鐵口冷卻壁水管漏水等設(shè)備隱患,導(dǎo)致3號(hào)高爐出現(xiàn)全季度休風(fēng)次數(shù)多的現(xiàn)象。對(duì)此,該廠一方面利用計(jì)劃休風(fēng),采取局部挖補(bǔ)、灌漿和出鐵口爐皮補(bǔ)焊等措施,有效消除設(shè)備隱患;另一方面積極調(diào)整操作制度,控制好生產(chǎn)參數(shù),全力加快爐況恢復(fù)進(jìn)程,促進(jìn)高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化。同時(shí),相關(guān)技術(shù)人員努力找到4號(hào)高爐長壽護(hù)爐與降成本的最佳結(jié)合點(diǎn),積極調(diào)整操作思路,并根據(jù)《高爐長壽管理規(guī)定》啟動(dòng)相應(yīng)預(yù)案,確保4號(hào)高爐一直保持穩(wěn)順態(tài)勢。
相比于高爐系統(tǒng)的出色表現(xiàn),其他環(huán)節(jié)也毫不遜色。生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)面對(duì)降成本工作對(duì)外圍保障要求更為嚴(yán)格的形勢,重點(diǎn)做好供料、供焦、鐵罐運(yùn)行和煤氣動(dòng)態(tài)平衡保障,研究、解決影響高爐生產(chǎn)的問題,力爭實(shí)現(xiàn)外圍保障對(duì)高爐運(yùn)行的“零”影響。設(shè)備管理系統(tǒng)開展好在線設(shè)備的日常維護(hù)和點(diǎn)巡檢,加強(qiáng)設(shè)備潤滑和維護(hù)工作,杜絕一切隱患,在延長計(jì)劃定修周期的前提下,使設(shè)備保持良好運(yùn)行狀態(tài)。
降成本沒有終點(diǎn)
面對(duì)鋼鐵行業(yè)異常嚴(yán)峻的形勢,宣鋼響應(yīng)集團(tuán)號(hào)召,確立了“力爭2014年一季度、必保二季度扭虧為盈”的攻關(guān)目標(biāo)。對(duì)于承擔(dān)重任的煉鐵廠來講,面臨的挑戰(zhàn)和壓力可想而知。在當(dāng)前原燃料結(jié)構(gòu)條件和生產(chǎn)模式下,竭力追求生鐵成本最低,成為該廠唯一的攻關(guān)目標(biāo)。
“重任當(dāng)前,我們要做到不抱怨、不懈怠,要帶頭撲下身子,緊緊圍繞攻關(guān)目標(biāo),主動(dòng)出主意想辦法,克服一切困難,消除一切阻礙,要讓我們的工作有大起色,成本有大降幅!”面對(duì)新的挑戰(zhàn),鄭艾軍對(duì)全廠中層干部和生產(chǎn)骨干提出了要求,并且與各車間負(fù)責(zé)人簽訂了責(zé)任狀。
在具體實(shí)施中,該廠上下緊緊圍繞優(yōu)化入燒、入球、入爐結(jié)構(gòu)開展工作。以燒結(jié)生產(chǎn)為例,該工序力爭走好“四步棋”:一是根據(jù)精粉、外粉庫存和進(jìn)廠量,參照性價(jià)比排序,及時(shí)調(diào)整入燒精粉、外粉配比,在滿足燒結(jié)生產(chǎn)前提下盡可能降低原料成本。二是通過配礦方案優(yōu)化,努力降低燒結(jié)礦MgO含量,以此有效提高入爐品位。三是通過深入研究結(jié)構(gòu)調(diào)整、搭配外粉比例,優(yōu)化入燒燃料粒級(jí),改進(jìn)工藝設(shè)施,有效促進(jìn)固體燃耗降低。四是通過優(yōu)化燒結(jié)生產(chǎn)工藝和日常操作,嚴(yán)格控制混合料水分和燃料粒度。
“生鐵成本沒有最低,只有更低。降成本工作更沒有終點(diǎn),雖然第一季度我們?nèi)〉昧艘恍┻M(jìn)步,但與先進(jìn)企業(yè)還存在一定差距,我們的攻關(guān)任務(wù)還十分艱巨。關(guān)鍵時(shí)刻、非常之時(shí),我們不能有松口氣、緩緩勁兒的想法,要開足馬力乘勝追擊,努力實(shí)現(xiàn)煉鐵降成本工作的新跨越!”面對(duì)成績和贊揚(yáng),鄭艾軍語重心長地告誡全體干部職工。