多措并舉削減成本
結合生產需求,寶山基地持續優化配礦結構,結合終端需求以及鐵鋼規模情況,動態調整燒結礦品位;進一步拓展具備性價比優勢的礦石供應渠道,增加使用量。結合市場價格波動,階段性提升現貨礦石采購比例,有效降低配礦成本。用好廠內回收的二次資源,滿足配礦結構提品位需求,支撐高爐穩產高產。通過提高外輪直進率,有效降低礦石物流成本,1-6月份外輪直進率累計同比去年上升3%,配礦結構優化后成本削減顯著,有力支撐了鐵水成本的降低。
緊盯煤炭市場變化,強化性價比測算、深化經濟配煤,并加大新品種試驗檢測和開發力度。優化庫存管控策略,推進經濟煤種策略性采購使用,1-6月份效益顯著提升。同時,持續優化噴煤使用結構,經濟性優化電煤使用結構。
圍繞廢鋼管理體系提升,統籌規劃、指導經濟爐料的使用。1-6月通過外購廢鋼結構優化,降本增效顯著,有效推動廢鋼體系“極致、高效、穩定”運行。廢鋼作為公司未來發展的重要戰略資源,其物流的簡潔高效不僅是物流與成本的優化,更重要的是廢鋼“回收、采購、供應體系”的重構與高效運作。寶山基地通過數據分析與體系化策劃,將一煉鋼外購廢鋼直供作為突破口,在制造管理部與運輸部、原料采購中心、煉鋼廠等相關部門密切協同下,實現廢鋼直供比例穩定在50%以上。
迎難而上不斷刷新紀錄
為提升鐵鋼界面運行效率,寶山基地逐一分解相關要素,不斷研討分析、模擬推敲TPC配罐方式,形成切實可行的舉措,不斷開展可行性研究,最終實現高爐最精簡配罐方式,從而使在線TPC使用數量控制在合理數值,為TPC周轉率提升奠定基礎,并不斷刷新紀錄。TPC周轉率較2022年提升13.0%,SmartTPC周轉率較2022年提升6.90%,均為歷史最佳。
通過探索求證、動態優化,寶山基地啃下鐵水溫降這塊“硬骨頭”。對改造后的TPC保溫情況進行跟蹤驗證,動態優化一、二煉鋼區域的運行魚雷罐,縮短TPC在運行過程中的等待時間,及時協調鐵鋼區域各事項。在各部門高效協同下,鐵水溫降持續受控,為煉鋼降低生產成本提供支撐。其中,1月份鐵水過程溫降比2022年實際下降14.8%,創歷史最佳,一煉鋼首次實現月度“破100”。
破釜沉舟完成挑戰目標
寶山基地多措并舉,實現中間包連澆爐數取得新突破。制造管理部牽頭成立攻關團隊,打破常規、深挖潛力,通過減少小爐次、歸并出鋼記號、優化連澆關系等多項措施,薄板向單雙飛次數比去年月均值減少11%,完成目標。熱軋Q/C料、硅鋼頂級高牌號、普通高牌號及取向硅鋼連澆爐數均有不同程度提升。5月,薄板向連澆爐數較2022年上升0.84爐,完成年度挑戰目標,為增產降本提供有力支撐。
破釜沉舟,創極致熱送熱裝效率。制造管理部極致熱裝團隊開展熱送熱裝“天天讀”,跟蹤優化板坯熱送情況,針對每一項板坯交叉物流及時安排運輸物流,跟蹤每一臺連鑄的板坯下線情況,及時分析原因并改進,1-6月板坯熱送物流原因下線較2022年下降40%。熱裝方面,綜合考慮后工序物流需求、當前庫內板坯結構、煉鋼熱軋生產瓶頸動態情況、鋼種搭配、薄厚比率搭配等因素,通過現場實時摸底調研、質量工程師即時支撐等措施,三條熱軋熱送及熱裝環節全面達標,在三條熱軋均投產的模式下熱裝比例較2022年提升7%。
下一步,寶山基地將根據全年生產經營目標細化分解生產組織方案,在保證鐵鋼區域用料質量的需求基礎上,持續優化配煤配礦結構和外購廢鋼使用,持續挖潛鐵鋼界面、鋼軋界面效率,聚焦產銷協同提升產品經營績效等工作,有力支撐煉鐵、煉鋼等工序降低生產成本,助力寶鋼股份提升核心競爭力。