將小改小革與TPM改善立項有機結合,發現問題、解決問題。該部軋鋼作業區的線材線預精軋2號立式活套由于起套過高,起套輥與13架、14架軋機三者之間形成三角套,導致影響拉鋼,活套與前后軋機無法進行張力調節,存在影響軋件尺寸質量的問題。為解決問題,軋鋼作業區軋鋼工和技術人員現場跟蹤,經過反復實踐,在活套后側焊接一個活套起套限位器,讓活套起到一定高度后停止,形成自由套,保證軋機之間張力調節正常,確保了成品尺寸達到要求。這項技改創新減少了堆鋼次數,全年可節省費用9600元。
從源頭抓起,開展設備革新改造、降本增效。該部檢修作業區針對精棒線20臺軋機聯軸器后檔蓋固定螺栓預緊強度不夠,螺栓容易斷裂,潤滑油密封效果不好等一系列問題,發動職工從源頭抓起,圍繞直徑8毫米、長度40毫米的內六角螺栓連接方式進行研討。他們集思廣益,對聯軸器進行實際測量,重新設計后檔蓋,將后擋蓋設計成檔圈和密封兩個部分:一方面,把原檔蓋的螺栓固定方式改為焊接固定;另一方面,將直徑6.5毫米的密封條夾在密封壓板和檔圈中間,用6個直徑10毫米的螺栓緊固。改進后,每月潤滑甘油消耗減少一半,有效消除了聯軸器檔蓋螺栓斷裂的設備故障,年減少設備故障時長近4小時,預計年可多創效1.2萬元。
在設備精細管理上下功夫,從源頭抓起,改變電機控制方式。該部運行作業區在特種設備精細管理上下功夫。精棒線4號車主要用于原料鋼坯卸車、上料,大車由兩臺15千瓦電機驅動,兩臺電機分別控制,運行中易出現不同步問題。在實際運行過程中,運行作業區天車大班長楊任群經測試發現,運行一臺電機,如果控制系統出現問題,會導致電機負荷增大,損傷設備;兩臺電機如果同步運行,單獨控制又會造成備件消耗大。楊任群帶領創新工作室細致摸索,決定對控制系統進行改進,將兩臺電機設置一套控制系統,實現電機同步驅動,有效避免了單電機和雙電機獨立控制運行的弊端,年節省接觸器費用3200元。