過去,北營焦化廠干熄焦噸焦產(chǎn)蒸氣量一直處于較低水平,第三生產(chǎn)區(qū)2012年7月至2013年4月干熄焦噸焦產(chǎn)蒸氣量平均僅為510.1公斤/噸焦。針對這一情況,并結(jié)合降本增效和環(huán)保達標等工作要求,該廠相關(guān)技術(shù)人員通過不斷分析和論證,最終確定了《提高北營焦化廠三區(qū)噸焦產(chǎn)蒸氣量》六西格瑪項目課題,以此帶動指標提升,取得了明顯成效。在2013年5月至2013年12月的項目實施過程中,項目相關(guān)人員做了大量工作,包括對計量系統(tǒng)進行分析,制訂數(shù)據(jù)技術(shù)書,查找影響指標主要因素并進行快速改進,通過回歸方程確定重要影響因子,制訂控制計劃書,優(yōu)化關(guān)鍵控制點等,改善了接焦均勻程度等5項主要影響因素,并優(yōu)化了裝焦溫度、鍋爐入口溫度等參數(shù)。2013年10月,第三生產(chǎn)區(qū)噸焦產(chǎn)蒸氣量達531.2公斤/噸焦,達到歷史最好水平,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。
該廠還通過技術(shù)交流,積極解決除塵問題,以實現(xiàn)環(huán)保達標。過去一段時間,該廠一區(qū)煉焦加煤除塵布袋掛灰嚴重,除塵器阻力過大,現(xiàn)場煙塵排放不達標。為此,該廠技術(shù)質(zhì)量科及時與除塵器廠家聯(lián)系,組織廠家技術(shù)指導,作業(yè)區(qū)相關(guān)負責人與之交流,最后找到了問題的主要原因,并制訂了加煤除塵的檢修計劃。通過在檢修期間更換漏氣脈沖閥,并對除塵器頂部蓋板進行重新密封,除塵器壓差得到有效改善,除塵反吹用的風壓也有了保證,現(xiàn)場除塵效果較過去明顯提高。
通過一系列的技術(shù)項目和技術(shù)交流工作,有效提升了該廠的企業(yè)管理水平。今年,該廠技術(shù)人員還將引進萃智理論,進一步指導相關(guān)技術(shù)工作的開展,為企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標奠定基礎(chǔ)。