轉(zhuǎn)爐底吹壽命相對較短始終是制約鋼鐵企業(yè)降低成本和提高生產(chǎn)穩(wěn)定性的一大難題。針對這一難題,建龍阿鋼煉鋼團隊在2023年10月份新爐役成立攻關(guān)小組,與優(yōu)秀企業(yè)對標(biāo)找差,綜合各家轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)點,研究提出底吹改造方案,自主開發(fā)了建龍阿鋼轉(zhuǎn)爐底吹模型。
在底吹控制方面,建龍阿鋼結(jié)合生產(chǎn)實踐自主開發(fā)控制程序,采用氮氬切換的原則,有效保證了氣體切換的絕對可靠以及最佳的吹氬量,大大降低了工序成本。公司通過制定多鋼種的底吹調(diào)整模式,自動調(diào)整底吹供氣的壓力和流量以達到合理的吹煉效果;獨路控制的底吹供氣元件,能夠根據(jù)各供氣元件的工作狀態(tài)實時調(diào)節(jié);在濺渣護爐過程中,根據(jù)爐渣黏度的變化及時優(yōu)化調(diào)整濺渣槍位,有效控制爐渣對爐底的覆蓋程度,確保了底吹供氣組件的順暢。
同時,攻關(guān)小組應(yīng)用自動煉鋼計算模型模擬煉鋼過程數(shù)據(jù),重新進行了底吹槍位布置,優(yōu)化了底吹供氣模型和日常維護方案,為提高鋼水純凈度創(chuàng)造了條件。目前,其鋼鐵料消耗降低2.2kg/t,轉(zhuǎn)爐氧氣消耗較沒有底吹降低2m³/t,提高了脫磷效率降低轉(zhuǎn)爐冶煉的成本,減少了鋼水的含氧量。
下一階段,建龍阿鋼將繼續(xù)探索底吹各項參數(shù)的最優(yōu)配置,不斷優(yōu)化濺渣護爐工藝,同時結(jié)合智能化系統(tǒng),實現(xiàn)對轉(zhuǎn)爐底吹過程的精準(zhǔn)控制和優(yōu)化,進一步提升轉(zhuǎn)爐底吹壽命,助力企業(yè)降本增效工作實現(xiàn)新突破。