面對當(dāng)前日益嚴(yán)峻的鋼鐵市場形勢,燒結(jié)廠職工不等不靠,主動發(fā)力在企業(yè)的“破冰”征程中用吹、連、洗、貼四字“智慧錦囊”做活降本增效“大文章”。
“吹”字解難題
原二作業(yè)區(qū)管2#帶機(jī)承擔(dān)著由原料站至混勻料場的原料輸送任務(wù),是450㎡燒結(jié)系統(tǒng)的原料“命脈線”,管帶機(jī)設(shè)計(jì)工作場所為露天戶外形式,雨期受雨水影響,管帶機(jī)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,嚴(yán)重制約管帶機(jī)正常運(yùn)行,從而影響450㎡燒結(jié)系統(tǒng)的原料供給,究其原因是由于管帶機(jī)頭傳動滾筒接觸面沾有雨水導(dǎo)致。對此,該廠職工以“思中求變”的思維方式反復(fù)觀察、思考,巧妙利用吹干機(jī)原理自制雨水吹干器,使用壓縮空氣作為動力,將在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶表面的水份去除,管帶脫水裝置設(shè)在相鄰兩組托輥中部,在雨季根據(jù)管帶打滑情況通過氣源閥門調(diào)節(jié)氣源流量。這一改造,管帶機(jī)與滾筒接觸面的雨水及時(shí)被吹干、打滑現(xiàn)象消失,系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到提高,并延長了設(shè)備使用壽命,提高了作業(yè)效率,年可創(chuàng)造效益達(dá)10余元。
“連”字破瓶頸
原一作業(yè)區(qū)管4#帶重型卸料車起著分別向9個(gè)預(yù)配礦倉卸料的作用,卸料時(shí),礦槽之間存在卸料盲區(qū),重型卸料車在盲區(qū)位置時(shí)物料無法進(jìn)入礦槽,必須從工藝源頭停止給料,待重型卸料車跨越卸料盲區(qū)后方可給料,否則會將物料卸在礦槽外,甚至?xí)⒁苿有读宪嚵锊鄱氯Υ耍搹S技術(shù)人員經(jīng)過對生產(chǎn)流程的跟蹤及卸料車運(yùn)行研究分析,最終找出了解決的辦法—“連”字改造法,即:將重型卸料車溜槽設(shè)計(jì)為分體結(jié)構(gòu),及固定溜槽和移動溜槽兩部分,固定溜槽固定在礦槽卸料盲區(qū)處,連接兩相鄰礦倉卸料口,架起了礦倉之間的“橋梁”,移動溜槽安裝在移動卸料車上,當(dāng)移動卸料車跨越卸料盲區(qū)時(shí),移動溜槽將物料導(dǎo)入固定溜槽后進(jìn)入礦槽,解決了將物料卸在礦槽外或堵塞溜槽的問題,同時(shí)物料運(yùn)輸系統(tǒng)的作業(yè)連續(xù)性明顯改善,無需中途頻繁中斷給料,系統(tǒng)工作效率顯著提高10%-20%。
“洗”字節(jié)費(fèi)用
400㎡、450㎡燒結(jié)分別有兩臺主抽風(fēng)機(jī)濾油站,其中油站的濾油濾芯需要定期更換。該廠維修工發(fā)現(xiàn)每次更換下來的濾芯只是濾布臟了而已,整體框架完好無損,扔掉可惜、浪費(fèi)成本,他們經(jīng)過思考,想到給廢舊濾芯定期“洗澡”這一妙招,一個(gè)個(gè)廢舊濾芯經(jīng)過柴油的清洗后、煥然一新,又重新“上崗”循環(huán)使用,如此以來,既摒棄了以前濾芯臟了就扔的壞習(xí)慣,又培養(yǎng)了給濾芯定期“洗澡”的好習(xí)慣,同時(shí)還緩解了備件回貨壓力,僅此一項(xiàng),每年就節(jié)省成本4800元。此外,該廠職工利用每次設(shè)備停機(jī)機(jī)會,定期對滾筒、混料筒鋼托輥軸承打開清洗、加油,大大延長了設(shè)備的使用壽命。
“貼”字降成本
400㎡燒結(jié)風(fēng)箱是燒結(jié)機(jī)吸風(fēng)系統(tǒng)的主要設(shè)備,由于長時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行,大部分風(fēng)箱已磨損嚴(yán)重甚至破損,導(dǎo)致漏風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重,但整體更換風(fēng)箱,需要外購風(fēng)箱備件,備件費(fèi)用高,且更換時(shí)既費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、成本高,更換后風(fēng)箱處理更繁瑣。技術(shù)主管馬工經(jīng)過現(xiàn)場觀察、查閱資料、反復(fù)思考,改造方案突出“貼”字,就是保留原有風(fēng)箱,根據(jù)風(fēng)箱形狀在四周內(nèi)壁內(nèi)焊貼耐磨鋼板,也就是這一不僅貼出了效率—工期提前一星期完成,而且風(fēng)箱的使用壽命延長了一倍,僅此一項(xiàng)降低維修成本約6萬余元。( 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司)
“吹”字解難題
原二作業(yè)區(qū)管2#帶機(jī)承擔(dān)著由原料站至混勻料場的原料輸送任務(wù),是450㎡燒結(jié)系統(tǒng)的原料“命脈線”,管帶機(jī)設(shè)計(jì)工作場所為露天戶外形式,雨期受雨水影響,管帶機(jī)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,嚴(yán)重制約管帶機(jī)正常運(yùn)行,從而影響450㎡燒結(jié)系統(tǒng)的原料供給,究其原因是由于管帶機(jī)頭傳動滾筒接觸面沾有雨水導(dǎo)致。對此,該廠職工以“思中求變”的思維方式反復(fù)觀察、思考,巧妙利用吹干機(jī)原理自制雨水吹干器,使用壓縮空氣作為動力,將在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶表面的水份去除,管帶脫水裝置設(shè)在相鄰兩組托輥中部,在雨季根據(jù)管帶打滑情況通過氣源閥門調(diào)節(jié)氣源流量。這一改造,管帶機(jī)與滾筒接觸面的雨水及時(shí)被吹干、打滑現(xiàn)象消失,系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到提高,并延長了設(shè)備使用壽命,提高了作業(yè)效率,年可創(chuàng)造效益達(dá)10余元。
“連”字破瓶頸
原一作業(yè)區(qū)管4#帶重型卸料車起著分別向9個(gè)預(yù)配礦倉卸料的作用,卸料時(shí),礦槽之間存在卸料盲區(qū),重型卸料車在盲區(qū)位置時(shí)物料無法進(jìn)入礦槽,必須從工藝源頭停止給料,待重型卸料車跨越卸料盲區(qū)后方可給料,否則會將物料卸在礦槽外,甚至?xí)⒁苿有读宪嚵锊鄱氯Υ耍搹S技術(shù)人員經(jīng)過對生產(chǎn)流程的跟蹤及卸料車運(yùn)行研究分析,最終找出了解決的辦法—“連”字改造法,即:將重型卸料車溜槽設(shè)計(jì)為分體結(jié)構(gòu),及固定溜槽和移動溜槽兩部分,固定溜槽固定在礦槽卸料盲區(qū)處,連接兩相鄰礦倉卸料口,架起了礦倉之間的“橋梁”,移動溜槽安裝在移動卸料車上,當(dāng)移動卸料車跨越卸料盲區(qū)時(shí),移動溜槽將物料導(dǎo)入固定溜槽后進(jìn)入礦槽,解決了將物料卸在礦槽外或堵塞溜槽的問題,同時(shí)物料運(yùn)輸系統(tǒng)的作業(yè)連續(xù)性明顯改善,無需中途頻繁中斷給料,系統(tǒng)工作效率顯著提高10%-20%。
“洗”字節(jié)費(fèi)用
400㎡、450㎡燒結(jié)分別有兩臺主抽風(fēng)機(jī)濾油站,其中油站的濾油濾芯需要定期更換。該廠維修工發(fā)現(xiàn)每次更換下來的濾芯只是濾布臟了而已,整體框架完好無損,扔掉可惜、浪費(fèi)成本,他們經(jīng)過思考,想到給廢舊濾芯定期“洗澡”這一妙招,一個(gè)個(gè)廢舊濾芯經(jīng)過柴油的清洗后、煥然一新,又重新“上崗”循環(huán)使用,如此以來,既摒棄了以前濾芯臟了就扔的壞習(xí)慣,又培養(yǎng)了給濾芯定期“洗澡”的好習(xí)慣,同時(shí)還緩解了備件回貨壓力,僅此一項(xiàng),每年就節(jié)省成本4800元。此外,該廠職工利用每次設(shè)備停機(jī)機(jī)會,定期對滾筒、混料筒鋼托輥軸承打開清洗、加油,大大延長了設(shè)備的使用壽命。
“貼”字降成本
400㎡燒結(jié)風(fēng)箱是燒結(jié)機(jī)吸風(fēng)系統(tǒng)的主要設(shè)備,由于長時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行,大部分風(fēng)箱已磨損嚴(yán)重甚至破損,導(dǎo)致漏風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重,但整體更換風(fēng)箱,需要外購風(fēng)箱備件,備件費(fèi)用高,且更換時(shí)既費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、成本高,更換后風(fēng)箱處理更繁瑣。技術(shù)主管馬工經(jīng)過現(xiàn)場觀察、查閱資料、反復(fù)思考,改造方案突出“貼”字,就是保留原有風(fēng)箱,根據(jù)風(fēng)箱形狀在四周內(nèi)壁內(nèi)焊貼耐磨鋼板,也就是這一不僅貼出了效率—工期提前一星期完成,而且風(fēng)箱的使用壽命延長了一倍,僅此一項(xiàng)降低維修成本約6萬余元。( 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司)