日前,筆者了解到,今年初以來,江西新余鋼鐵集團(tuán)特鋼公司電爐廠抓住設(shè)備、工藝等方面的難點、重點,積極開展節(jié)能降耗攻關(guān)活動,成效較為明顯。第一季度,該公司電爐廠主要能源消耗指標(biāo)大幅改善,其中冶煉電耗(不含真空精煉爐)為57.4千瓦時/噸、動力電耗57.18千瓦時/噸、煤氣消耗23.36立方米/噸,分別比去年同期下降3.09千瓦時/噸、7.97千瓦時/噸、0.62立方米/噸。
該公司電爐廠結(jié)合設(shè)備情況和能源消耗情況,重點做好三個方面的工作。
首先,加強(qiáng)現(xiàn)場管理,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。在生產(chǎn)用電上,該廠利用峰、平、谷不同時段的不同電價,合理安排生產(chǎn)時間,切實做到錯峰用電和削峰填谷;同時落實各種用電措施,減少現(xiàn)場跑、冒、滴、漏。
其次,千方百計降低能耗。該廠針對煉鋼時用氧量不同產(chǎn)生的煙氣量不同的情況靈活調(diào)整除塵風(fēng)機(jī)頻率,僅此一項每月就可以節(jié)約動力電耗15萬千瓦時;根據(jù)混鐵爐的爐溫調(diào)整煤氣用量,每月降低煤氣消耗6萬立方米;針對真空精煉爐抽真空結(jié)束后不能及時通知關(guān)閉蒸汽從而造成浪費(fèi)的現(xiàn)象,該公司電爐廠將真空精煉爐的生產(chǎn)情況及時傳給除塵值班人員,讓他們根據(jù)生產(chǎn)情況動態(tài)調(diào)整蒸汽,從而節(jié)約蒸汽、煤氣消耗。
最后,嚴(yán)格考核,規(guī)范管理,促使能源管理上水平。在具體工作中,該廠將各項能耗指標(biāo)分解下達(dá)到班組或崗位,對能耗指標(biāo)沒有達(dá)到攻關(guān)要求的,進(jìn)行考核扣獎;在爐料結(jié)構(gòu)上動腦筋,合理搭配料源,提高初煉爐放鋼溫度;優(yōu)化通電工藝,減少精煉爐冶煉電耗,提高精煉爐的電能利用率。