今年以來,寶鋼股份熱軋廠1880產線深挖裝備潛能,通過對現有4臺精軋工作輥磨床重新優化配置,不僅大幅節約了磨床改造成本,同時進一步提高了產品表面質量和生產能力。
熱軋廠1880產線共有4臺磨床磨削精軋工作輥,且不同磨床的磨削能力和磨削精度各有差異,無法做到任意組合、隨意磨削。隨著帶鋼表面質量要求提高,軋輥的磨削標準也相應由按上機次數磨削調整為按表面等級磨削,這直接導致了新輥需求量和下機磨削量顯著上升,由此也造成了軋輥周轉緊張、磨削效率低下、上機輥面不良、待輥上機軋制等一系列問題。
為解“燃眉之急”,滿足正常生產需求,三熱軋分廠提出了新的優化磨床配置改造方案。即通過將磨床調整為“2+2”的配置方式,并優化軋輥輥形精度,提高軋輥的磨削效率;利用高速輥的耐磨性,在后機架使用可多次上機的高速鋼輥,緩解后機架備輥壓力;對軋制計劃進行整合,盡量避免小計劃產生,避免軋線臨時停機待輥。改造后,不僅節約了新增磨床的成本,而且保證了磨床能力、磨削精度和軋輥質量,打通了磨床影響產能發揮的瓶頸,改善了熱軋帶鋼表面質量,也為降低輥耗提供了有利條件。優化后,輥耗顯著下降,同時產量也有較大提升。