7月15日10:15分,在河北鋼鐵宣鋼煉鐵廠1#高爐沖渣生產(chǎn)現(xiàn)場,火紅的熔渣順著渣溝飛瀉而下,沖渣粒化頭高壓水同步噴出,火渣霎時褪去紅色變作無數(shù)白色顆粒,瞬間團(tuán)團(tuán)白氣升騰,隨后渣粒快速進(jìn)入緩沖罐進(jìn)一步粒化,合著脫水器篩豆子般的聲響,白色水渣頂著蒸汽坐上皮帶被運(yùn)往遠(yuǎn)處的渣場。看著生產(chǎn)環(huán)環(huán)緊扣順利進(jìn)行,現(xiàn)場的每名煉鐵干部職工臉上都堆滿了笑容,大家的思緒再次回到30天前的那場年修攻堅戰(zhàn)。
清除一切“絆腳石”
沖渣是高爐生產(chǎn)重要外圍保障系統(tǒng)之一,正常生產(chǎn)為水沖渣模式,遇到突發(fā)事故必須啟動備用干渣系統(tǒng)生產(chǎn)。出干渣,不僅職工勞動強(qiáng)度大,而且對生產(chǎn)組織也是不小的挑戰(zhàn),各類機(jī)具的調(diào)配、運(yùn)輸過程的協(xié)調(diào)及有限干渣存貯空間的合理規(guī)劃,每項(xiàng)都需要兼顧。20天年修,這意味著沖渣生產(chǎn)全部要變?yōu)楦稍J剑魏我稽c(diǎn)閃失,沖渣作業(yè)都會無法正常進(jìn)行,高爐只能被迫休風(fēng)。為此,在廠主管科室配合下,沖渣生產(chǎn)骨干提前對干渣系統(tǒng)進(jìn)行徹底整修,清理干渣坑內(nèi)積渣,檢查、試運(yùn)行干渣水泵及管路系統(tǒng),重新澆注干渣溝及溝頭,并修訂完善各類生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案。檢修開始后,廠、車間安排專人緊盯現(xiàn)場,協(xié)調(diào)解決一切問題。說到這些,組長張春明、工長籍建明最有發(fā)言權(quán),從生產(chǎn)第一爐干渣開始,二人帶領(lǐng)職工24小時輪流忙碌在現(xiàn)場,出渣時,他們頂著幾百度的高溫做好現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)、生產(chǎn)組織;出渣結(jié)束,及時合理安排鉤機(jī)、鏟車、汽車等機(jī)具做好拉運(yùn)、清理及干渣粒化系統(tǒng)維護(hù)。那段日子,他們的工作有兩個標(biāo)準(zhǔn),一是干渣生產(chǎn)必須保持穩(wěn)定順暢,另一個是干渣坑內(nèi)不能有積渣。在這兩個標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行中,20天共順利產(chǎn)出半干渣2.3萬噸,實(shí)現(xiàn)了“零事故、零制約、零影響”的既定目標(biāo)。
這邊生產(chǎn)順利進(jìn)行,那邊年修卻遇到了大問題,重點(diǎn)項(xiàng)目脫水器的更換出現(xiàn)了制約瓶頸,脫水器托圈銷圈直徑33米,重達(dá)12噸,但現(xiàn)場空間狹小,吊裝作業(yè)只能通過一個2㎡的窗戶完成,一次性整體更換既受空間限制,又增加了吊裝難度。面對這一不利因素,廠、車間主管與檢修人員經(jīng)過現(xiàn)場勘察和反復(fù)計算,最終確定了拆卸吊裝法,他們將脫水器拆為四個半圈,采用多部手拉葫蘆配合吊車共同進(jìn)行吊裝作業(yè),先將舊設(shè)備一點(diǎn)點(diǎn)吊裝、平移出去,再用同樣方法將新設(shè)備調(diào)運(yùn)進(jìn)來。為保證更換順利,廠設(shè)專人全程監(jiān)管,細(xì)抓每個步驟的安全操作、現(xiàn)場指揮,最終吊裝難題迎刃而解,整個更換作業(yè)按照預(yù)定時間圓滿完成。
年修中“淘真金”
“年修工作既要安全順利推進(jìn),更要在降成本上做好文章。”廠、車間各級管理人員想方設(shè)法從年修中摳費(fèi)用、降成本。
他們首先將眼睛盯在干渣生產(chǎn)環(huán)節(jié)。干渣坑出水噴嘴噴射范圍小,導(dǎo)致生成的半干渣有大量渣塊,既不方便拉運(yùn),又造成干渣坑貯存空間的浪費(fèi),拉運(yùn)時必須動用氣錘破碎,長時間進(jìn)行必將增加不菲的機(jī)具費(fèi)用,廠、車間技術(shù)骨干經(jīng)過多次現(xiàn)場勘察和試驗(yàn),在干渣噴嘴周圍加裝了一圈掃風(fēng),這樣在出干渣時噴嘴借助掃風(fēng)吹力,瞬時把干渣打碎,不僅提高了出渣效率,減少了干渣大塊的集結(jié),而且節(jié)省了貯存空間,去除了氣錘破碎環(huán)節(jié),清理半干渣時用鉤機(jī),裝車只需鏟車就行。20天的年修中,機(jī)具費(fèi)用節(jié)省2萬余元。
為保證生產(chǎn)后水沖渣生產(chǎn)效果良好,該廠利組織抽調(diào)全廠12個車間的120名職工對沖渣循環(huán)池內(nèi)的板結(jié)渣進(jìn)行徹底清理。由于空間小、板結(jié)渣硬度高,清挖工作只能依靠人工、風(fēng)鎬松動,鐵鍬清除,電葫蘆吊裝外倒來進(jìn)行。經(jīng)過大家連續(xù)作戰(zhàn),20天共清挖板結(jié)渣110噸。同時,沖渣車間抽調(diào)多名崗位工對脫水器回水管道堵渣進(jìn)行全面清除,對干渣泵房回水池積渣、淤泥進(jìn)行清理,共清除80多噸積渣,各項(xiàng)清理工作均實(shí)現(xiàn)“零”外委,節(jié)約費(fèi)用12萬元……
7月5日,隨著沖渣全線順利投運(yùn),年修工作畫上了圓滿句號,此后連續(xù)10天,廠聯(lián)合檢查人員對年修質(zhì)量進(jìn)行全面復(fù)查驗(yàn)收,看到?jīng)_渣全線演奏著歡快的生產(chǎn)進(jìn)行曲,大家臉上露出了欣慰的笑容。
清除一切“絆腳石”
沖渣是高爐生產(chǎn)重要外圍保障系統(tǒng)之一,正常生產(chǎn)為水沖渣模式,遇到突發(fā)事故必須啟動備用干渣系統(tǒng)生產(chǎn)。出干渣,不僅職工勞動強(qiáng)度大,而且對生產(chǎn)組織也是不小的挑戰(zhàn),各類機(jī)具的調(diào)配、運(yùn)輸過程的協(xié)調(diào)及有限干渣存貯空間的合理規(guī)劃,每項(xiàng)都需要兼顧。20天年修,這意味著沖渣生產(chǎn)全部要變?yōu)楦稍J剑魏我稽c(diǎn)閃失,沖渣作業(yè)都會無法正常進(jìn)行,高爐只能被迫休風(fēng)。為此,在廠主管科室配合下,沖渣生產(chǎn)骨干提前對干渣系統(tǒng)進(jìn)行徹底整修,清理干渣坑內(nèi)積渣,檢查、試運(yùn)行干渣水泵及管路系統(tǒng),重新澆注干渣溝及溝頭,并修訂完善各類生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案。檢修開始后,廠、車間安排專人緊盯現(xiàn)場,協(xié)調(diào)解決一切問題。說到這些,組長張春明、工長籍建明最有發(fā)言權(quán),從生產(chǎn)第一爐干渣開始,二人帶領(lǐng)職工24小時輪流忙碌在現(xiàn)場,出渣時,他們頂著幾百度的高溫做好現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)、生產(chǎn)組織;出渣結(jié)束,及時合理安排鉤機(jī)、鏟車、汽車等機(jī)具做好拉運(yùn)、清理及干渣粒化系統(tǒng)維護(hù)。那段日子,他們的工作有兩個標(biāo)準(zhǔn),一是干渣生產(chǎn)必須保持穩(wěn)定順暢,另一個是干渣坑內(nèi)不能有積渣。在這兩個標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行中,20天共順利產(chǎn)出半干渣2.3萬噸,實(shí)現(xiàn)了“零事故、零制約、零影響”的既定目標(biāo)。
這邊生產(chǎn)順利進(jìn)行,那邊年修卻遇到了大問題,重點(diǎn)項(xiàng)目脫水器的更換出現(xiàn)了制約瓶頸,脫水器托圈銷圈直徑33米,重達(dá)12噸,但現(xiàn)場空間狹小,吊裝作業(yè)只能通過一個2㎡的窗戶完成,一次性整體更換既受空間限制,又增加了吊裝難度。面對這一不利因素,廠、車間主管與檢修人員經(jīng)過現(xiàn)場勘察和反復(fù)計算,最終確定了拆卸吊裝法,他們將脫水器拆為四個半圈,采用多部手拉葫蘆配合吊車共同進(jìn)行吊裝作業(yè),先將舊設(shè)備一點(diǎn)點(diǎn)吊裝、平移出去,再用同樣方法將新設(shè)備調(diào)運(yùn)進(jìn)來。為保證更換順利,廠設(shè)專人全程監(jiān)管,細(xì)抓每個步驟的安全操作、現(xiàn)場指揮,最終吊裝難題迎刃而解,整個更換作業(yè)按照預(yù)定時間圓滿完成。
年修中“淘真金”
“年修工作既要安全順利推進(jìn),更要在降成本上做好文章。”廠、車間各級管理人員想方設(shè)法從年修中摳費(fèi)用、降成本。
他們首先將眼睛盯在干渣生產(chǎn)環(huán)節(jié)。干渣坑出水噴嘴噴射范圍小,導(dǎo)致生成的半干渣有大量渣塊,既不方便拉運(yùn),又造成干渣坑貯存空間的浪費(fèi),拉運(yùn)時必須動用氣錘破碎,長時間進(jìn)行必將增加不菲的機(jī)具費(fèi)用,廠、車間技術(shù)骨干經(jīng)過多次現(xiàn)場勘察和試驗(yàn),在干渣噴嘴周圍加裝了一圈掃風(fēng),這樣在出干渣時噴嘴借助掃風(fēng)吹力,瞬時把干渣打碎,不僅提高了出渣效率,減少了干渣大塊的集結(jié),而且節(jié)省了貯存空間,去除了氣錘破碎環(huán)節(jié),清理半干渣時用鉤機(jī),裝車只需鏟車就行。20天的年修中,機(jī)具費(fèi)用節(jié)省2萬余元。
為保證生產(chǎn)后水沖渣生產(chǎn)效果良好,該廠利組織抽調(diào)全廠12個車間的120名職工對沖渣循環(huán)池內(nèi)的板結(jié)渣進(jìn)行徹底清理。由于空間小、板結(jié)渣硬度高,清挖工作只能依靠人工、風(fēng)鎬松動,鐵鍬清除,電葫蘆吊裝外倒來進(jìn)行。經(jīng)過大家連續(xù)作戰(zhàn),20天共清挖板結(jié)渣110噸。同時,沖渣車間抽調(diào)多名崗位工對脫水器回水管道堵渣進(jìn)行全面清除,對干渣泵房回水池積渣、淤泥進(jìn)行清理,共清除80多噸積渣,各項(xiàng)清理工作均實(shí)現(xiàn)“零”外委,節(jié)約費(fèi)用12萬元……
7月5日,隨著沖渣全線順利投運(yùn),年修工作畫上了圓滿句號,此后連續(xù)10天,廠聯(lián)合檢查人員對年修質(zhì)量進(jìn)行全面復(fù)查驗(yàn)收,看到?jīng)_渣全線演奏著歡快的生產(chǎn)進(jìn)行曲,大家臉上露出了欣慰的笑容。