2015年7月份,方大特鋼煉鐵廠對熔劑上料皮帶改造,經過幾個月的運行,員工勞動強度降低,成本得到大幅降低。截至發稿時,該廠共降成本831.63萬元,勞動時間較原來縮短四分之一。
按照原熔劑儲備場地定置情況,原熔劑上料系統不能滿足生熔劑增加量的上料時間,特別是云粉至130平方米燒結機配料倉,需占用245平方米燒結機取料皮帶,增加了245平方米燒結機取料系統上鐵料壓力,造成鐵料倉位低位運行,給生產帶來了不利因素。為解決這一突出的問題,2015年7月份,該廠組織技術人員進行現場論證,制訂熔劑皮帶改造方案:將原熔劑1號皮帶頭輪延伸15米至130平方米燒結機系統10號皮帶,中間增加向245平方米燒結機分料的活動翻板,尾輪延伸至45跨原8號轉運站,間隔制作兩個金屬結構上料斗,滿足了行車及裝載機同步上料,并在鐵路沿線挖排水溝,徹底解決老線料場地排水問題。方案實施后,滿足了生熔劑代替熟熔劑配比提高的需要。
按照原熔劑儲備場地定置情況,原熔劑上料系統不能滿足生熔劑增加量的上料時間,特別是云粉至130平方米燒結機配料倉,需占用245平方米燒結機取料皮帶,增加了245平方米燒結機取料系統上鐵料壓力,造成鐵料倉位低位運行,給生產帶來了不利因素。為解決這一突出的問題,2015年7月份,該廠組織技術人員進行現場論證,制訂熔劑皮帶改造方案:將原熔劑1號皮帶頭輪延伸15米至130平方米燒結機系統10號皮帶,中間增加向245平方米燒結機分料的活動翻板,尾輪延伸至45跨原8號轉運站,間隔制作兩個金屬結構上料斗,滿足了行車及裝載機同步上料,并在鐵路沿線挖排水溝,徹底解決老線料場地排水問題。方案實施后,滿足了生熔劑代替熟熔劑配比提高的需要。