張洪海
(河鋼宣鋼煉鐵廠)
摘要:高爐長壽是一項系統工程。宣鋼4#高爐采取合理設計、嚴格施工、高爐精細操作、管控有害元素、爐體維護等技術措施后,一代高爐壽命已經達到了10年8個月,達到了預期的長壽目標?,F正在步入大型高爐長壽的先進行列。
關鍵詞:高爐;長壽;高爐操作;爐體維護
1、前言
隨著鋼鐵業的不斷發展,高爐長壽不僅能節約高額的大修費用,改善高爐技術經濟指標,增加生鐵產量,而且能充分發揮鐵前工序的設備能力,提高整個企業的經濟效益。因此,煉鐵工作者越來越重視高爐長壽效益和高爐長壽的研究,實現鋼鐵聯合企業的高效化、連續化和連續化得以正常有序進行。國外高爐在長壽方面處于先進水平,高爐壽命大多數在10至15年之間,部分高爐壽命超過了15年。我國大多數高爐的壽命都在6至8年之間,與國外高爐有很大的差距。我國從八十年代以來重視高爐的長壽化研究。
宣鋼4#高爐有效容積1800m3,于2005年10月24日建成投產,截止2016年7月份已經生產了10年9個月,生鐵產量總計1609.18萬噸,單位爐容生鐵產量8940t/m3。目前還在生產,爐缸炭磚溫度200℃~250℃,高爐壽命有望進一步延長。
2、長壽化設計及施工
宣鋼4#高爐以“先進、長壽、經濟、環保”為設計原則,主要特點是大爐缸、加深死鐵層、適當矮胖、減小爐身和爐腹角。爐缸高度4300mm,爐缸容積占高爐有效容積的18.75%,保證風口前有足夠的風口回旋區,有利于煤粉的充分燃燒及改善高爐下部中心焦的透氣(液)性,有利于改善氣體動力學條件。死鐵層深度2143mm,死鐵層深度占爐缸直徑的21.43%,減輕鐵水環流造成的“象腳”狀異常侵蝕,提高爐缸、爐底壽命。為適應宣鋼原燃料條件,爐型適度矮胖,高徑比2.41,適當減小爐腹角,有利于爐內煤氣流均勻分布,延緩對爐腹、爐腰冷卻壁的沖刷、損壞,延長爐體壽命。
宣鋼4#高爐采用陶瓷杯炭磚水冷爐底、爐缸結構。爐底下部砌筑一層石墨炭磚、三層半石墨炭磚,爐底上部砌筑微孔炭磚,爐缸外側環砌炭磚,爐缸內為陶瓷杯結構。鐵口區域和鐵口以下的杯壁厚度逐漸增厚,并與陶瓷墊形成平滑過渡的“鍋底”型熱面,風口區域采用與陶瓷杯壁相同材質的單元式大塊風口組合磚。在陶瓷杯、風口組合磚內襯結構中采用了膨脹墊、緩沖密閉層、結構密閉等技術。
冷卻系統采用軟水密閉循環冷卻冷卻。
施工質量是高爐長壽至關重要的一環,主要是要加強施工質量的監督和管理,制定一系列比較完善的施工質量標準,尤其是高爐爐缸的耐火材料制造、砌筑,對其施工后耐火材料的磚縫要求很嚴,否則生產中鐵水容易滲透,并造成耐火材料的侵蝕、上浮,導致高爐壽命的降低。
3、高爐長期穩定順行技術
高爐有了合理的設計和嚴格的施工以后,能否達到設計要求的壽命,取決于高爐操作管理、維護水平。根據宣鋼高爐原燃料特點、冶煉條件和爐型,宣鋼4#高爐經過不斷地探索與研究,合理調劑,穩定中心,控制邊緣,管控有害元素,高爐順行狀態得到了顯著改善,實現了高爐長期穩定順行,為高爐長壽創造了有利條件,同時改善了技術經濟指標。
3.1縮小風口面積,提高鼓風動能
風口面積由0.2904m2縮小至現在的0.2793m2,實際風速由250~260m/s提高到260~270m/s,鼓風動能由100~110kJ/s提高到115~125kJ/s。隨著鼓風動能提高,回旋區擴大,并向爐缸中心延伸,改善了死焦堆的透液性,提高了爐缸活躍度,鐵水從爐缸死料柱下方通過,減輕了鐵水環流對爐缸側壁的沖刷侵蝕,延長了高爐壽命。
3.2穩定中心,控制邊緣
煤氣分布影響高爐穩定順行、節能降耗、長壽等方面。合理煤氣分布的目標是,爐況的穩定順行,煤氣利用率較高,有利于高爐長壽。宣鋼4#高爐的操作方針是穩定中心,控制邊緣。在下部調劑日趨合理的條件下,擴大礦批,穩定氣流分布,逐步將礦角外移,增加邊緣礦角圈數,提高邊緣礦焦比例,適當縮小中心焦角度,維持一定的中心焦圈數,形成了倒“V”型軟融帶,降低爐體熱負荷,提高了煤氣利用率。
3.3高爐操作技術管理
加強入爐原燃料管理,保持高料位,降低入爐含粉。維持入爐原燃料結構的穩定,盡量減少原燃料結構的調整次數和幅度。從2014年12月后宣鋼4#高爐燒結礦配比由67%提高至72%。從貨源、進廠驗質、配煤、噴吹等環節加強管理,穩定煤粉質量。與有關院校合作,開展爐料熔滴研究,指導高爐操作。
保持合理爐型,建立符合原料條件的爐型溫度標準,并通過生產實踐對爐型參數進行合理修正,進一步促進爐況穩定順行程度的改善,堅持標準化操作,維持合理的操作爐型。加強參數控制管理,實施低硅冶煉,[Si]+[Ti]按照0.40%~0.55%控制,穩定風量,穩定綜合負荷,穩定爐渣堿度,保證爐缸熱量充沛,保持良好的渣鐵流動性。高度重視爐缸工作的均勻性、活躍性。在下部調劑中穩定高風溫和噴煤量,全開風口、全風量作業,保持較高的鼓風動能,促進爐缸全面均勻活躍。制定爐缸工作活躍性、爐況穩定性、煤氣流合理性、爐型管理的判別標準,細化高爐操作。
3.4加強鐵口維護
維護好鐵口,出盡渣鐵直接關系到高爐的強化及長壽。鐵口過深時鐵水對爐底沖擊大,爐底侵蝕會加快;鐵口過淺則渣鐵出不凈,對鐵口周圍冷卻壁的安全產生威脅。宣鋼4#高爐鐵口深度一般維持在2.9m左右。改善炮泥質量,加強鐵口維護,避免燒鐵口、潮鐵口出鐵,保證鐵口深度合格率,及時出盡渣鐵。
4、爐況長期休風快速恢復技術
休風前爐況的穩定順行是快速恢復的前提和基礎。休風前確保爐況順行良好,煤氣流分布合理,爐缸工況良好,爐缸熱量充沛,為恢復爐況時煤氣流的迅速重建創造條件。各段休風料負荷要與減風、停煤時間對應,各段休風料在規定的時間內到達指定位置,凈焦必須到達爐腹、爐腰位置。復風初期,煤氣流重建,控制合理的全爐壓差,掌握好加風、送煤、開風口,渣鐵組織等細節操作,達到爐況快速恢復的目的。
5、有害元素的管控技術
有害元素鋅和堿金屬對高爐順行和長壽影響很大。宣鋼4#高爐鋅負荷低于400g/t(Fe),堿金屬低于3.5kg/t(Fe)。根據高爐對有害元素含量的要求,制定進廠各種原燃料有害元素含量控制范圍,從源頭上控制有害元素含量。對同一品種不同有害元素含量的物料,在生產中要高低合理搭配,避免造成某一種有害元素含量超過控制范圍。跟蹤入爐原燃料中的各種有害元素的含量,計算有害元素收支情況,,指導高爐操作,形成定期排堿制度,發現異常時,及時調整高爐原料結構或入燒原料結構。
6、爐體維護技術
爐缸炭磚氣隙是影響爐缸有效傳熱、鐵口區域出現侵蝕的重要因素。利用定修機會對爐缸部位開孔檢查排氣和排水情況,并進行灌漿,及時將爐缸爐墻冷側可能出現的氣隙和煤氣通路填充密實。風口漏水及時休風更換,避免炭磚氧化變質。
2013年1月16日位于西鐵口下方爐缸碳磚T1493和T1593升高至700℃以上,高爐安全生產受到嚴重威脅。通過提高爐體冷卻水量至3650 m3/h,提高鈦負荷至9.5 kg/t(Fe)以上,階段性堵風口限制冶強,進一步限制有害元素含量等技術措施,爐缸炭磚溫度逐步降低至230℃~350℃之間。
7、結語
合理設計和嚴格施工是高爐長壽的重要環節。高爐建成投產后,高爐長壽是一項維護技術方面的系統工程,最關鍵的是對煤氣流進行有效控制。宣鋼4#高爐操作方針堅持以中心為主邊緣為輔的上下部調劑,對爐體進行有效維護,對有害元素進行管控,降低爐體熱負荷,減輕爐缸環流侵蝕,延長了高爐壽命。