盧成明, 盧小玲, 左天蘭
(江西新余鋼鐵集團有限公司 第二煉鐵廠,江西 新余338000)
摘 要:新鋼11號高爐熱風爐根據(jù)風溫的理論基礎(chǔ),通過長期摸索實踐,以提高高爐煤氣熱值、預熱煤氣和助燃空氣、優(yōu)化燒爐技術(shù)為手段,使煤氣的消耗降低至0.510 m3/(℃·t)~0.525 m3/(℃·t)水平,保證了高爐高風溫需求,又節(jié)約了煤氣用量,剩余的高爐煤氣用于發(fā)電和其他單位使用。每年的經(jīng)濟效益達330萬元。
關(guān) 鍵 詞:熱風爐 風溫 高爐煤氣
江西新余鋼鐵集團有限公司(全文簡稱新鋼)11號高爐有效容積1470m3,配屬3座旋切頂燃式熱風爐,每座熱風爐的蓄熱面積54454m2,加熱面積155.6 m2/m3。格子磚為19孔格子磚,孔徑Φ28mm。助燃風機配有2臺高壓風機,集中鼓風,一備一用。燃料為單一高爐煤氣,留有轉(zhuǎn)爐煤氣管路備用。工作制度二燒一送,采用煙氣和冷風均配技術(shù)。燃燒制度為空氣和煤氣都不固定模式,采用分離型無機傳熱換熱器預熱空氣和煤氣。目前平均風溫在1205℃。若全關(guān)混風大閘操作,平均風溫能維持在1220℃,但受送風系統(tǒng)耐材質(zhì)量限制未能實現(xiàn)全關(guān)大閘操作。煤氣消耗在0.510~0.525m3/(℃·t)之間,低于新鋼考核值0.541m3(/ ℃·t),為新鋼節(jié)約成本:(0.541- 0.518)×1205×0.095×125萬元=329萬元/年。
1 熱風爐風溫理論基礎(chǔ)
據(jù)國內(nèi)外高爐生產(chǎn)實踐統(tǒng)計,大、中型高爐熱風爐拱頂溫度比平均風溫高100~200℃,而我國大、中型高爐熱風爐實際拱頂溫度低于理論燃燒溫度70~90℃,所以可以近似地認為平均風溫與理論燃燒溫度成正比關(guān)系[1]。
理論燃燒溫度t理的計算公式:
t理=(Qdw+Qg+Qa)/CyVy . (1)
式中:Qdw為煤氣的低發(fā)熱值,kJ/m3;Qg為煤氣的物理熱,kJ/m3;Qa為空氣的物理熱,kJ/m3;Cy為高溫煙氣熱熔,kJ/(m3·℃);Vy 為高溫煙氣體積,m3。
由式(1)可知,確保風溫的熱量來源是煤氣的燃燒的化學熱。不同煤氣熱值,不同煤氣量和不同煤氣溫度所產(chǎn)生的化學熱不同。新鋼11號高爐本著降本增效的原則,最大幅度的提高煤氣熱值。在保證風溫基礎(chǔ)的前提下,最大限度地降低煤氣消耗,成果顯然。
2 降低煤氣消耗的措施
煤氣發(fā)熱值是影響拱頂溫度及煤氣消耗的決定性因數(shù),新鋼11號高爐熱風爐燃料為單一高爐煤氣,因此如何提高高爐煤氣的發(fā)熱值就成了重點。
2.1 降低高爐煤氣含水量
根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù),在飽和水不超過10%(80g/m3)的范圍內(nèi),水分每增加1%(約8g/m3)煤氣發(fā)熱值降低約33.5kJ/m3,t理隨之降低8.5℃;機械水每增加1%,煤氣的發(fā)熱值降低51.9 kJ/m3,t理隨之降低13℃。機械水對理的影響較大。
降低煤氣含水量的方法:
1)穩(wěn)定料線,控制頂溫,減少爐頂打水量。
2)干法布袋除塵。
3)在高爐煤氣進入熱風爐之前,增設(shè)脫水裝置(冷排)及其改造。
除1)、2)是原有工藝外,2016 年初,新鋼11號高爐對熱風爐冷排加以改造和優(yōu)化。將冷排與煤氣總管連接段增設(shè)1個1 000mm×500mm×600mm的水箱(上水箱),下端連接一個圓筒形的儲水箱(下水箱)再與冷排相連。這樣做的目的是靠水流速突然降低而除塵,消除冷排管路堵塞現(xiàn)象,保持正常的冷排效果。
2.2 富化煤氣
高爐煤氣中的可燃成分為CO和H2,其中CO占絕大部分。在高爐煤氣利用率一定的情況下CO的含量與富氧率有關(guān)。富氧率越低,高爐產(chǎn)生煤氣中的N2就越高,CO和H2的含量就低。所以高爐應(yīng)盡可能的提高富氧量,目前新鋼11號高爐的富氧量穩(wěn)定在7500~8000 m/h,富氧率在4%左右。2017年高爐煤氣成分及熱值如表1所示。
2.3 預熱煤氣和助燃空氣
對于低熱值的高爐煤氣,為獲取高風溫,需要對煤氣和空氣進行預熱。11號高爐熱風爐采用分離型無機熱管傳熱換熱器預熱技術(shù),其中一些技術(shù)參數(shù)如圖1所示。
由圖1所知,高爐煤氣預熱后溫度上升70℃,以經(jīng)驗數(shù)據(jù)煤氣預熱溫度每升高100℃,提高t理提高50℃計算:t理可以提高35℃。助燃空氣預熱后溫度升高100℃,以經(jīng)驗數(shù)據(jù)助燃空氣在800℃以內(nèi)每升高100℃相應(yīng)t理提高30~35℃(按33℃計算)。總計t理提高35℃+33℃=68℃。
2.4 高爐煤氣的含塵要求
根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)不同含塵量允許的拱頂溫度如表2所示。
新鋼11號高爐的高爐煤氣經(jīng)過重力除塵和干法布袋除塵二道工序,其含塵量達到了熱風爐對燃料含塵量小于10mg/m3的要求。
新鋼11號高爐熱風爐2016年—2017年高爐煤氣消耗如表3所示。
3 熱風爐的燒爐制度
新鋼11號高爐熱風爐采取半自動模式,空氣和煤氣都不固定。根據(jù)高爐煤氣的實際情況靈活調(diào)整空燃比,其值范圍一般控制在0.65~0.80之間。煤氣熱值高時,空燃比控制在上限;煤氣熱值低時,空燃比控制在下限。每座熱風爐起始燒爐時先大燒(加大高爐煤氣量,降低空燃比),優(yōu)先把拱頂溫度升高到目標水平(1350℃);再小燒(減少煤氣量,提高空燃比) 在維持拱頂溫度的同時提高煙道溫度到目標值(350℃),對熱風爐進行蓄熱[2]。
每座熱風爐的燒爐時間控制在77min,每座熱風爐的送風時間達到45 min立即開始換爐轉(zhuǎn)燃燒。為維持換爐期間高爐風量、風壓的平穩(wěn)性,利用熱風爐充風閥的開度適當延長換爐時間,半交叉送風時間控制在5min。熱風爐工作制度如圖2所示。新鋼11號高爐熱風爐煙氣成分如表4 所示。
4 結(jié)語
1)新鋼11號高爐熱風爐系頂燃式熱風爐,風溫長期維持在1205℃,達到高爐風溫要求。
2)通過提高煤氣發(fā)熱值、富化煤氣、預熱煤氣等手段使煤氣消耗降低至0.515 m3/(℃·t),產(chǎn)生經(jīng)濟效益330萬元。
3)采取先進的燒爐和送風制度即保證了風溫又降低了消耗。
參 考 文 獻
[1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.
[2] 陳冠軍,胡雄光,錢凱,等.新型頂燃式熱風爐燃燒技術(shù)研究[J].鋼鐵,2009,44(1):79.