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邯鋼7 號(hào)高爐爐缸溫度異常升高的治理

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-05-31  作者:弋曉旭,宋國(guó)華,徐俊杰,朱建勇  瀏覽次數(shù):799
 
關(guān)鍵詞: 高爐; 鈦礦; 爐缸溫度
核心提示:摘要: 邯鋼7 號(hào)高爐于2008 年7 月投產(chǎn),2017 年4 月出現(xiàn)爐缸溫度的異常升高,高爐經(jīng)過(guò)綜合的分析研究,找到了高爐爐缸溫度升高的原因,并采取了堵風(fēng)口限產(chǎn)、提高冷卻強(qiáng)度和高鈦球護(hù)爐對(duì)應(yīng)措施,尤其高鈦球護(hù)爐兩周后,該部位溫度快速恢復(fù)到正常水平。 關(guān)鍵詞: 高爐; 鈦礦; 爐缸溫度
 邯鋼7 號(hào)高爐爐缸溫度異常升高的治理

弋曉旭,宋國(guó)華,徐俊杰,朱建勇

(河北邯鋼公司,河北邯鄲056003)

摘要: 邯鋼7 號(hào)高爐于2008 年7 月投產(chǎn),2017 年4 月出現(xiàn)爐缸溫度的異常升高,高爐經(jīng)過(guò)綜合的分析研究,找到了高爐爐缸溫度升高的原因,并采取了堵風(fēng)口限產(chǎn)、提高冷卻強(qiáng)度和高鈦球護(hù)爐對(duì)應(yīng)措施,尤其高鈦球護(hù)爐兩周后,該部位溫度快速恢復(fù)到正常水平。

關(guān)鍵詞: 高爐; 鈦礦; 爐缸溫度

1 引言

邯鋼煉鐵部7 號(hào)高爐是2000 年從德國(guó)引進(jìn)的二手設(shè)備,原有1 858 m3擴(kuò)容為2 000 m3,28 個(gè)風(fēng)口,夾角90°西、北兩個(gè)鐵口。并罐式無(wú)鐘爐頂,料車上料,四座馬琴式外燃熱風(fēng)爐。全冷卻壁結(jié)構(gòu)爐體,爐腹、爐腰、爐身一層共三段銅冷卻壁,薄內(nèi)襯技術(shù),軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)[1]。第二代爐役于2008年7 月投產(chǎn)至今,爐況基本長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,曾取得過(guò)產(chǎn)鐵5 150 t /d 以上,焦比330 kg /t,煤比150 kg /t,燃料比519 kg /t 的較好指標(biāo)。

2015 年、2016 年、2017 年三次爐缸西南方向溫度的異常升高,是目前影響高爐生產(chǎn)安全和指標(biāo)改善的主要問(wèn)題。7 高爐爐缸溫度異常升高,其中2015 年、2016 年兩次異常升高,通過(guò)優(yōu)化送風(fēng)制度、降低冶煉強(qiáng)度、加強(qiáng)局部冷卻強(qiáng)度等措施,該部位溫度局部恢復(fù)正常; 2017 年4 月高爐新增西南方向爐缸側(cè)壁電偶溫度升高,6 m 最高達(dá)到619 ℃( 插入深度150 mm) ,高爐通過(guò)以上措施效果不明顯,開(kāi)始采取鈦礦護(hù)爐措施,經(jīng)過(guò)兩周的護(hù)爐,該部位溫度、水溫差逐步恢復(fù)正常,高爐適當(dāng)提高冶煉強(qiáng)度到4 900t /d,并逐步恢復(fù)到煤比140 kg /t 以上,燃料比520kg /t 以下的指標(biāo)。

2 2017 年4 月20 日5 月18 日的侵蝕過(guò)程2017 年4 月20 日11: 30 爐缸4 點(diǎn)方向( 西南)溫度異常升高,見(jiàn)圖1,尤其標(biāo)高6.401 m,由170 ℃升高至當(dāng)前294 ℃,標(biāo)高6.000 m,由167 ℃升高至當(dāng)前360 ℃,新增電偶標(biāo)高6. 0 m,10 點(diǎn)方向由137 ℃升高至475 ℃,12 點(diǎn)方向由106 ℃ 升高至488 ℃。

七高爐爐缸新增電偶標(biāo)高6.00 m,11、12 點(diǎn)方向( 西南) 電偶溫度及侵蝕過(guò)程推移圖形見(jiàn)圖2、圖3。七高爐爐缸新增電偶標(biāo)高6.00 m,10、11 點(diǎn)方向( 西南) 電偶溫度及侵蝕過(guò)程推移圖形見(jiàn)圖4、圖5。

圖片1 

圖片2 

圖片3 

圖片4 

圖片5 

由表1、表2,圖1、2、3 可見(jiàn),老點(diǎn)電偶溫度升高較多但碳磚未發(fā)生新的侵蝕,新增電偶標(biāo)高6.0 m,12 點(diǎn)方向侵蝕劇烈,4 月26 日出現(xiàn)最高溫度569.3℃,后侵蝕停止,新增電偶標(biāo)高6.0 m,10 點(diǎn)方向電偶溫度屢創(chuàng)新高,5 月12 日休風(fēng)涼爐前最高達(dá)到620 ℃,送風(fēng)后16 日又創(chuàng)新高,電偶溫度達(dá)到623.6℃,碳磚殘厚由0.511 m 侵蝕至0.355 m,是目前侵蝕劇烈點(diǎn)。

圖片6 

3 爐缸溫度三次升高的原因分析

高爐對(duì)爐缸溫度升高進(jìn)行了分析,并針對(duì)爐缸溫度異常升高采取了相應(yīng)的措施,達(dá)到了預(yù)期的效果。

3.1 第一次侵蝕原因及措施

一是產(chǎn)能長(zhǎng)期偏高,2015 年1 至5 月份日產(chǎn)達(dá)到5 150~5 250 t 水平; 二是冷卻能力不足,水量偏低,長(zhǎng)期在3 650 m3 /h,水溫不可控; 三是侵蝕前整體焦炭質(zhì)量變差配吃石礦二級(jí)焦; 四是該方向長(zhǎng)期竄煤氣。

針對(duì)以上原因,高爐逐步把產(chǎn)量穩(wěn)定到4 850t /d 水平,并提高冷卻水量,穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,停吃二級(jí)冶金焦,高爐對(duì)爐缸進(jìn)行了灌漿操作,共灌漿500kg 左右,并適當(dāng)提高風(fēng)量由3 900 m3 /min 逐步提高到4 150 m3 /min,降低富氧由9 000 m3 /h 降低到1 500 m3 /h,實(shí)現(xiàn)了爐缸溫度的下降。

3.2 第二次侵蝕原因及措施

一是期間產(chǎn)能逐步提高到5 150 t 水平,2015 年10 月后,爐缸逐步恢復(fù),產(chǎn)能逐步釋放,日產(chǎn)由4 850 t逐步恢復(fù)至5 050 t 水平,2016 年5 月中下旬產(chǎn)量達(dá)到5 150 t 水平。二是期間入爐焦炭結(jié)構(gòu)以自產(chǎn)+四礦為主。三是冷卻強(qiáng)度低,水量偏小,水溫不可控。

該階段主要措施是增加冷卻水量到4 050 m3 /h以上,增加空冷器,降低水溫到40 ℃以下; 把西南方向冷卻壁改高壓水冷卻; 降低冶煉強(qiáng)度到5 050 t /d水平,穩(wěn)定原燃料結(jié)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)了爐缸西南溫度的下降,并一度下降到150 ℃左右水平。

3.3 第三次侵蝕原因及措施

一是2017 年2、3 月份,受原燃料堿金屬大幅度升高影響,爐況長(zhǎng)期難行,高爐加硅石、錳礦洗爐。二是2、3 月高爐低產(chǎn)能生產(chǎn)( 日產(chǎn)4 400 t) ,3 月底爐況恢復(fù)正常,產(chǎn)能恢復(fù),并快速達(dá)到5 250 t 水平。三是入爐焦炭以自產(chǎn)+石礦搗鼓焦為主。

高爐逐步降低冶強(qiáng)到4 400 t /d 水平,增加鈦礦護(hù)爐,鐵中鈦含量達(dá)到0.12% ~ 0.16%水平,爐缸溫度逐步穩(wěn)定。眾多經(jīng)驗(yàn)表明,鐵水含Ti 在0.08 %~0.12%之間,補(bǔ)爐作用明顯,含Ti 在0.15% ~ 0.25%之間,作用更有效[2]

4 結(jié)語(yǔ)

⑴三次侵蝕的加劇都與產(chǎn)能的提高有直接關(guān)系,三次產(chǎn)量都穩(wěn)定達(dá)到了5 150 t /d 水平,產(chǎn)能過(guò)高不利于高爐長(zhǎng)壽,尤其高爐爐役后期,要適當(dāng)控制高爐冶煉強(qiáng)度。

⑵三次侵蝕過(guò)程穩(wěn)定后,都存在改配吃石礦焦炭,都導(dǎo)致了侵蝕進(jìn)一步加劇。焦炭質(zhì)量變差,加劇了爐缸的侵蝕過(guò)程。

⑶冷卻水量增加可以促進(jìn)高爐爐內(nèi)形成穩(wěn)定的凝滯層,但不能根本解決爐缸侵蝕問(wèn)題,尤其高爐生產(chǎn)過(guò)程中,應(yīng)保持冷卻水量的充足與穩(wěn)定。

⑷高爐爐缸灌漿應(yīng)盡量早進(jìn)行,發(fā)生侵蝕后再灌漿,作用也顯著,但不能改變爐缸碳磚已侵蝕的客觀實(shí)際。

⑸高爐爐況波動(dòng),尤其2017 年過(guò)年,由于堿金屬和鋅負(fù)荷的大幅度變化,加劇了高爐爐缸的惡化,是本次爐缸溫度升高的直接原因之一。

⑹鈦礦護(hù)爐尤其針對(duì)象腳部位侵蝕,效果顯著。

參考文獻(xiàn):

[1] 張澤潤(rùn),徐俊杰,朱建勇,等.邯鋼7#高爐低成本生產(chǎn)實(shí)踐[C].中國(guó)金屬學(xué)會(huì)2016 年全國(guó)高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)論文集,2016: 169-170.

[2] 劉云彩.現(xiàn)代高爐操作[M].北京: 冶金工業(yè)出版社,2016: 262-263.

 
 
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