美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

當前位置: 首頁 » 技術文獻 » 燒結球團文獻 » 燒結設備 » 正文

中天鋼鐵 550m2燒結機降低 CO 排放研究及實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-11  作者:李乾坤,李國良,殷國富,周曉冬,裴元東  瀏覽次數(shù):1594
 
核心提示:摘 要:在中天鋼鐵 550m2 燒結機實現(xiàn)煙氣 NOX、SO2、顆粒物超低排放的背景下,通過現(xiàn)場工業(yè)試驗研究了混勻料、終點溫度、抽風負壓、料面蒸汽噴吹對煙氣 CO 質(zhì)量濃度的影響。研究結果表明:在現(xiàn)有配料結構下,通過適當提升混勻料粒度、適當提升終點溫度在 400~425℃范圍使燒結過程反應更加充分,負壓控制在 14.0±0.8kPa 范圍、對燒結機料面噴吹蒸汽,均能夠一定程度降低煙氣 CO 質(zhì)量濃度。 關鍵詞:煙氣 CO 質(zhì)量濃度;混勻料粒級組成;燒結終點溫度;燒結抽風負壓;料面蒸汽噴吹
 中天鋼鐵 550m2燒結機降低 CO 排放研究及實踐

李乾坤,李國良,殷國富,周曉冬,裴元東

(中天鋼鐵集團有限公司,江蘇常州 213000)

摘 要:在中天鋼鐵 550m2 燒結機實現(xiàn)煙氣 NOX、SO2、顆粒物超低排放的背景下,通過現(xiàn)場工業(yè)試驗研究了混勻料、終點溫度、抽風負壓、料面蒸汽噴吹對煙氣 CO 質(zhì)量濃度的影響。研究結果表明:在現(xiàn)有配料結構下,通過適當提升混勻料粒度、適當提升終點溫度在 400~425℃范圍使燒結過程反應更加充分,負壓控制在 14.0±0.8kPa 范圍、對燒結機料面噴吹蒸汽,均能夠一定程度降低煙氣 CO 質(zhì)量濃度。

關鍵詞:煙氣 CO 質(zhì)量濃度;混勻料粒級組成;燒結終點溫度;燒結抽風負壓;料面蒸汽噴吹

鐵礦燒結作為鋼鐵生產(chǎn)的第一道原料加工工序,其煙氣污染物排量放占比較高[1-2]。近兩年來國家相繼更新了燒結煙氣污染物排放標準[3-4],推出了史上最嚴的超低排放標準:NOX<50mg/Nm³,SO2<35mg/Nm³,顆粒物<10mg/Nm³,二噁英<0.5ng-TEQ/Nm3。在 2018 年10 月中天鋼鐵 550m2燒結 SCR 脫硝設備投產(chǎn)后,至今已達到了政府規(guī)定的燒結機超低排放標準,其中顆粒物、SO2、NOX和二噁英質(zhì)量濃度分別為 8mg/Nm3、16 mg/Nm3、30mg/Nm3 和 0.048ng-TEQ /Nm3。燒結過程另外一個污染物是 CO,而常州市對 CO 排放的要求也愈加嚴格,中天鋼鐵于 2018 年 7 月安裝了 CO 探頭對燒結煙氣中 CO 質(zhì)量濃度開始進行實時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)其相對較高且波動較大,高時曾在 6000~7000 mg/Nm³之間。在 550 m2燒結機煙氣超低排放基礎上進一步對 CO 排放進行控制,從燒結生產(chǎn)工藝入手,研究降低燒結煙氣 CO質(zhì)量濃度的工藝參數(shù)影響因素,并將相關結論運用到生產(chǎn)實踐。

1 研究方法

550m2燒結機 SCR 脫硝設備投產(chǎn)運行后開始進行現(xiàn)場工藝試驗研究,燒結工藝參數(shù)與煙氣 CO 質(zhì)量濃度相關數(shù)據(jù)見表 1。由于原料情況改變帶來配礦結構的調(diào)整,不同混勻料堆礦粉平均粒度具有一定的差異,41#~57#堆礦粉平均粒度為 4.3mm;平均固體燃料配比為4.28%;平均燒結終點溫度為 412℃;平均廢氣溫度為 138℃;平均抽風負壓為 13.95kPa;平均料層厚度為 800mm;平均蒸汽流量為 0.68t/h;混勻料平均水分為 7.64%;平均垂直燒結速度為 19.55mm/min;燒結煙氣中 CO 質(zhì)量濃度呈現(xiàn)出不同,在將廢氣 O2含量折算 16%后,CO 的均值為 4565mg/Nm³。

 表1

通過控制料層厚度在 780±20mm,點火溫度在 1050±50℃,終點溫度在 380~430℃,廢氣溫度在 135±15℃,混勻料水分在(7.5±0.5)%,固體燃料配比在(4.5±0.3)%,固體燃料粒度組成>5mm 小于 10%、<3mm 大于 70%的條件下,探究不同燒結混勻料粒度、終點溫度、抽風負壓、料面蒸汽噴吹流量對燒結煙氣 CO 排放量的影響。

2 影響燒結煙氣 CO 排放量的因素分析

2.1 混勻料粒度的影響

根據(jù) 41#~57#堆現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),在燒結終點溫度為 380~430℃之間、抽風負壓為 14.0± 1.0 kPa、料面蒸汽噴吹流量為 0.7±0.05t/h 條件下,混勻料粒度對煙氣 CO 質(zhì)量濃度影響如圖 1 所示。

 圖1

1 混勻料粒度對燒結煙氣 CO 質(zhì)量濃度的影響

相應降低,二者呈現(xiàn)出較為顯著的負相關關系,其決定系數(shù) R2=0.65。在當前的原料配比結構和工藝參數(shù)下,CO 含量最低的混勻料粒度為 4.6mm。分析認為,混勻料平均粒度的適當增加有助于提高燒結料層的透氣性,從而使得燒結過程中固體燃料燃燒更加充分,最終可以減少 CO 的生成和排放。

2.2 燒結終點溫度的影響

根據(jù) 41#~57#堆現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)混勻料平均粒度為 4.3±0.03mm、抽風負壓為 14.0±1.0 kPa、料面蒸汽噴吹流量為 0.7±0.05t/h 的條件下,分析燒結終點溫度對煙氣 CO 質(zhì)量濃度影響如圖 2 所示。

 圖2

2 燒結終點溫度對煙氣 CO 質(zhì)量濃度的影響 

由圖 2 可知,在 380~430℃范圍內(nèi),隨燒結終點溫度的升高,煙氣中 CO 質(zhì)量濃度呈現(xiàn)下降的變化趨勢,兩者之間呈現(xiàn)一定的負相關關系,其決定系數(shù) R2=0.17。分析認為燒結終點溫度升高,一定程度上代表了燒結過程反應更加充分、透氣性也更好,則固體燃料燃燒生成的 CO 量減少。

2.3 抽風負壓的影響

根據(jù) 41#~57#堆現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),在混勻料平均粒度為 4.3±0.05mm、燒結終點溫度為80~430℃之間、料面蒸汽噴吹流量 0.7±0.05t/h 的條件,分析抽風負壓對煙氣 CO 質(zhì)量濃度的影響如圖 3 所示。

 圖3

3 抽風負壓對燒結煙氣 CO 質(zhì)量濃度的影響

由圖 3 可知,隨抽風負壓的上升,煙氣中 CO 質(zhì)量濃度同時上升,兩者之間呈現(xiàn)一定的正相關關系,其決定系數(shù)為 R2=0.3751。

考慮到抽風負壓升高,進風量可能會增大,對 CO 質(zhì)量濃度會產(chǎn)生一定的稀釋作用。為此統(tǒng)計在該段時間內(nèi),同樣的生產(chǎn)操作制度條件下抽風負壓和脫硫入口空氣流量的關系如圖4 所示。

 圖4

4 抽風負壓變化與進風量的關系 

圖 4 可知,抽風負壓在 13.0~15.0kPa 的范圍內(nèi)變化時,脫硫人口空氣流量變動不大, 且較為穩(wěn)定,平均為 1366282m³/h,兩者相關性較弱,其決定系數(shù) R2=0.0738,料層透氣性指數(shù)變化較小。

分析認為,在現(xiàn)有配料結構下,抽風負壓升高,反映了料層透氣性的減弱,燒結過程阻力增大,固體燃料燃燒不夠充分,故生成的 CO 含量增多[5]

2.4 料面蒸汽噴吹流量不同對煙氣 CO 排放量影響

根據(jù) 41#~57#堆現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),在混勻料平均粒度為 4.3±0.03mm、燒結終點溫度控制在 380~430℃之間、抽風負壓 14.0±1.0 kPa 的條件,分析不同蒸汽噴吹流量對煙氣 CO 質(zhì)量濃度影響如圖 5 所示。

 圖5

5 蒸汽噴吹流量對燒結煙氣 CO 質(zhì)量濃度的影響 

目前料面蒸汽噴吹處于第一階段試驗,噴吹蒸汽流量控制在 0.5~1.0t/h,噴吹的位置在出點火爐后燒結機料面上方。由圖 5 可知,隨著蒸汽流量增大,煙氣中 CO 質(zhì)量濃度呈下降的趨勢,這與之前的研究結論一致相符[6-7]。值得注意的是,由于分析期蒸汽噴吹流量變化范圍量較窄,并且受目前噴吹位置限制,故蒸汽噴吹流量與 CO 相關性不高,其決定系數(shù)為 R2=0.146。

為此調(diào)整蒸汽噴吹方式為間隔噴吹進行現(xiàn)場試驗,在同樣的生產(chǎn)操作制度下,得出間隔噴吹蒸汽與 CO 質(zhì)量濃度的關系如圖 6 所示。

 圖6

6 蒸汽開停對燒結煙氣 CO 質(zhì)量濃度的影響

由圖 6 可知,當蒸汽停用時 CO 質(zhì)量濃度均呈現(xiàn)上升趨勢,在蒸汽開啟時 CO 質(zhì)量濃度總體呈現(xiàn)下降趨勢。說明料面噴吹蒸汽有助于降低煙氣中 CO 質(zhì)量濃度。

當前中天 550m2燒結機以前部噴吹為主,噴吹流量在 0.7t/h 左右,在目前的噴吹制度下,每 t 蒸汽降低 CO 質(zhì)量濃度的效果約為 500mg/m³。考慮燒結過程 CO 更多在燒結機中部位置生成,因此,下一步將繼續(xù)進行優(yōu)化 550m2燒結機的蒸汽噴吹制度。

3 實踐應用效果

2018 年 8 月中天鋼鐵 550 m2燒結機煙氣 CO 質(zhì)量濃度均值為 5208mg/Nm³,整體較高,實際生產(chǎn)中采取了以下的控制措施:①進一步提高燒結終點溫度到 400~425℃;②燒結廢氣溫度范圍穩(wěn)定在 140±10℃;③強化燒結制粒和布料操作,改善料層透氣性和降低燒結負壓,負壓控制在 14.0±0.8kPa 范圍;④料面噴吹蒸汽,提高燃料完全燃燒程度。通過對燒結過程 的強化控制,截止 2019 年 1 月燒結煙氣 CO 質(zhì)量濃度控制到 4426mg/Nm³(折算 16%含氧 量),見表 2。

 表2

由于本階段試驗期間其余燒結工藝參數(shù)變化范圍小,下一步將繼續(xù)探索降低燒結 CO 的措施,進一步降低燒結排放的 CO 含量。

4 結論

(1)通過對燒結機工藝參數(shù)和 CO 排放量進行實時數(shù)據(jù)監(jiān)測和分析,得出混勻料粒度、 終點溫度、抽風負壓、料面噴吹蒸汽流量是影響燒結煙氣中 CO 質(zhì)量濃度的關鍵因素。

(2)在當前配料結構下,通過適當增大混勻料粒度、終點溫度控制在 400~425℃、對燒結機料面進行噴吹蒸汽、在保證燒結礦強度的前提下將抽風負壓控制在 14.0±0.8kPa 范圍內(nèi),可有助于降低煙氣 CO 質(zhì)量濃度。

(3)通過一系列措施,中天鋼鐵 550 m2 燒結機 CO 排放量由 5208 mg/Nm3 降低到4426mg/Nm³,實踐效果明顯。

參考文獻

[1] 冀崗,董衛(wèi)杰.太鋼燒結煙氣氮氧化物超低排放技術研究[J].燒結球團,2018,43(2):67-71.

[2] 張春霞,王海風.齊淵洪.燒結煙氣污染物脫除進展[J].鋼鐵,2010,45(12):1-11.

[3] 紀光輝.燒結煙氣超低排放技術應用及展望[J].燒結球團,2017,43(2):59-63.

[4] 李咸偉,俞勇梅.燒結煙氣綜合治理技術研發(fā)和實踐[J].中國鋼鐵業(yè),2015(12):18-21.

[5] 朱德慶,何奧平.鐵礦燒結過程溫室氣體 COX排放規(guī)律的研究[J].鋼鐵,2006,41(2):76-80

[6] 裴元東,史鳳奎.燒結料面噴灑蒸汽提高燃料燃燒效率研究[J].燒結球團,2016(06):13-20;52.

[7] 裴元東,歐書海.燒結料面噴吹蒸汽對燒結礦質(zhì)量和 CO 排放影響研究[J].燒結球團,2018(01):35-39.

 
 
[ 技術文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1
 
主站蜘蛛池模板: 精品小视频 | 国产免费人成在线视频视频 | 欧美日韩中文字幕久久伊人 | 日韩一二三 | 精品久久久久久国产91 | 免看一级一片一在线看 | 久久久久免费视频 | 欧美国产成人精品一区二区三区 | 男女无遮挡在线完整视频 | 日韩免费在线 | 成人免费a视频 | 99re视频| 日韩精品国产自在欧美 | 国产福利毛片 | 日韩一级免费视频 | 免费av片在线观看网站 | 制服丝袜中文字幕在线观看 | 国产一区二区三区在线视频 | 色狠狠狠色噜噜噜综合网 | 免费一级片在线观看 | 最近2019免费中文字幕6 | 你懂的免费 | 欧美极度另类精品 | 亚洲性生活视频 | 中文字幕日本精品一区二区三区 | 中文字幕一区二区三区永久 | 国产成人免费视频 | 啪啪网站免费 | 国产亚洲欧美一区二区 | 三级在线不卡 | 成人国产在线视频在线观看 | 日日插人人插天天插 | 中文字幕精品一区二区日本 | 免费国产成人高清无线看软件 | 日韩中文字幕一区二区不卡 | 日韩中文字幕网 | 涩涩综合| 波多野结衣在线一区二区 | 欧美高清视频一区 | 天天操天天插 | 日韩不卡一区 |