李 麗 馮 帥 李 洋
(河鋼集團邯鋼公司)
摘要 通過對邯鋼 3200 m3 高爐的布料溜槽、噴吹系統等設備方面進行改造,優化高爐布料制度、送風制度以及噴煤工藝流程等,高爐的主要經濟技術指標得到了改善,燃料比達到約 510 kg/t,煤比約 160 kg/t,富氧量約 20 000 m3 /h,日均產鐵量 8 300 t 以上。
關鍵詞 3 200 m3 高爐;煤比;富氧量
0 前言
提高煤比、降低焦比和燃料比是高爐追求的核心目標之一。近幾年,鋼鐵企業的焦化工序產生的環保問題較多,國家倡導綠色、低耗、環保的政策觀念,鋼鐵廠想要生存發展,提高企業的經濟效益,必須提高煤比。邯鋼 3 200 m3 高爐的裝料制度為中心加焦布料制度,此料制能夠強烈發展中心氣流,抑制邊緣氣流。但邊緣偏重,高爐煤氣利用率偏低,爐況穩定性較差,稍有變化就容易造成爐內減風減氧。高爐噴煤的穩定性不佳,有時倒罐的速率波動高達 10 t/h 以上,從而造成高爐透氣性變差,被迫減風,影響高爐產量及指標。邯鋼高爐的富氧率僅為 3% 左右,無法進一步提高煤比,降低焦比 [1-4]。
1 邯鋼 3200 m3 高爐設備改造
1.1 改造布料溜槽
邯 鋼 1#、2# 高 爐(3 200 m3 ) 于 2008 年、2009 年相繼投產,高爐爐頂采用圓弧形布料溜槽,爐料的料流均勻、范圍寬、比較分散。生產實踐中,兩座高爐同時不順時,采取調整料制的方法,效果均不明顯,為此休風后檢查料面發現,實際料面和設定料面偏差很大,實際料面又寬又薄、且不規則,高爐生產過程中的頂壓為 225 kPa 左右,在高壓氣流的吹動下,使用圓弧形布料溜槽布料,爐料容易發生偏移,料面不平整,從而造成調節爐況難度增加。為此,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,優點是布料的料面較窄,料面厚度也能增加,經計算,使用方形布料溜槽的料面厚度比圓弧形布料溜槽的厚 30% 左右。在高壓條件下,爐料的偏移情況大大改善,提高了高爐布料的準確性,即有助于高爐工長調節控制煤氣流分布,提高高煤氣利用率。
此外,為進一步使得布料均勻、平整,將爐喉的十字測溫裝置縮短了 40%,避免高速料流經過十字測溫的臂面時發生碰撞、反彈的情況,保證了料面的完整性,有利于煤氣流的均勻穩定,間接提高了高爐的煤比。
1.2 建造第四座熱風爐
邯鋼 3 200 m3 高爐配備 3 座熱風爐,采用“兩燒一送”的方式進行送風,現場留有第四座熱風爐位置。2016 年,發現 2# 高爐的 2# 熱風爐最先出現問題,一方面是送風后期不吃風量,頂溫低,最高也不到 1 050 ℃ ;另一方面是換爐過程中風溫波動大,明顯反應出格子磚嚴重堵塞。因此,開始建立第四座熱風爐,2018 年投入運行,風溫由1 050 ℃提升至 1 200 ℃,。在換爐過程中的風溫波動明顯減小,高爐的燃料比也大幅度降低,煤比升高,經濟效益顯著。據統計 2019 年和 2020年,2#高爐的煤比由 135 kg/t上升至 160 kg/t左右,焦比由 335 kg/t 下降至 305 kg/t,燃料比由之前的 530 kg/t 改善至目前的 510 kg/t 左右。
1.3 噴煤罐出口安裝加速裝置、反吹管
高爐噴煤的穩定性對高爐操作有著重要的意義。噴煤速率由罐壓控制,正常噴吹時速率較為穩定,當噴煤進行倒罐作業時,速率波動較大,瞬時實際噴煤量和設定噴煤量相差 10 t/h 以上,甚至出現不走煤的情況發生。研究發現,從噴煤罐到混合器的距離約 10 m,這段管道屬于濃相輸送,煤粉沉積容易出現不走煤、停煤現象。為解決這個問題,在噴煤罐的出煤手閥和出煤閥之間安裝 1 個加速裝置,該加速裝置放置于金屬軟連接內部,如圖 1 所示。該加速裝置長 500 mm,兩端直徑為100 mm,中間直徑為 50 mm,在噴煤過程中,先打開出煤閥,再打開出煤手閥,能起到加速煤粉流動的作用,解決不走煤的問題。因加速裝置是耐磨合金材質,也保護了金屬軟連接設備,避免磨漏造成漏煤,影響生產、污染環境。
在倒罐過程中,出煤閥和給煤閥之間容易沉積煤粉,再次噴吹時,經常出現速率波動的情況。為此,在出煤閥與給煤閥之間,靠近出煤閥處安裝 1個氮氣反吹管,朝出煤閥方向,主要有兩個作用 :一是在倒灌過程中,先打開給煤閥,反吹氮氣將管道內的積煤吹掃進噴煤主管道,再打開出煤閥,解決了出煤閥和給煤閥之間不走煤的現象。二是在充壓過程中,打開出煤閥、關閉給煤閥,反吹氮氣進入噴吹罐內進行充壓作業,由于反吹氮氣與噴煤罐的底部流化氮氣、錐部流化氮氣都不對稱,可以使罐內的煤粉流化均勻,有利于提高噴煤過程的穩定性,提高煤粉的燃燒率,進而提高高爐的煤比。
1.4 高爐噴煤罐安裝穩壓裝置
改造前的高爐噴煤罐安裝穩壓裝置包括罐體、安裝于罐體頂部的進煤管道、大放散管道和小放散管道,進煤管道中安裝進煤閥,大放散管道中安裝大放散閥、小放散管道中安裝小放散閥 ;罐體下部兩側分別設有錐部流化閥和出煤閥,底部設有底部流化閥,如圖 2(a)所示。
為提高高爐噴煤的穩定性,對高爐噴煤罐進行改造,在罐體頂部安裝了新小放散管道,新小放散管道下端與罐體頂部連接,上端與大放散管道連接,新小放散管道內部安裝有新小放散閥;罐體上安裝有進氣管道,進氣管道上安裝穩壓調節閥,穩壓調節閥與 PID 控制器連接。安裝新小放散管道和穩壓調節閥,實現噴煤罐罐壓的自動穩定調節,大幅提升了噴煤罐罐壓的穩定性,噴煤穩定率達到 99.8% 以上,為高爐長期穩定順行創造了條件。改造前的高爐噴煤罐安裝穩壓裝置如圖 2(b)所示。
2 邯鋼 3 200 m3 高爐工藝改進
2.1 布料制度改進
邯鋼兩座 3 200 m3 高爐原布料矩陣為C332224 2345610O44322 23456。此料制的優點是發展中心氣流,O 抑制邊緣氣流 ;缺點是高爐的邊緣效應偏重,對外圍變化比較敏感,高爐煤氣利用率不高,經常維持在45%~46% 左右,高爐燃料比高達 530~535 kg/t。
為了優化布料工藝,大膽嘗試去除中心焦,采用大礦批、低料速和平臺 + 漏斗的布料模式。首先,將礦石的布料圈數和焦炭的布料圈數均從中心向外部偏移,目的是將漏斗深度加深,以此來開放整個爐料的中心通道。然后,根據礦石與焦炭安息角的不同,測算出平臺的寬度,爐喉的半徑為 4.5 m,平臺度為 1.5 m 左右,漏斗深度為 2 m 左右,因此將高爐的布料矩陣逐步調整為 :C332224 2345610O44322 23456 C332221 2345610O33322 23456 C333222 234567O33322 23456 經過 4到 8個冶煉周期后,觀察發現爐身靜壓逐漸平穩,邊緣氣流穩定發展,爐況整體趨于穩定、向好的方向發展。此外,爐體水溫差緩慢下降,最終穩定到了 3~4 ℃之間,高爐煤氣利用率大幅度提升至 49%~50% 之間。
2.2 送風制度改進
送風對煤氣流的分布有著重要的影響。首先必須選擇與高爐匹配的入爐風量,其次要確定適宜的實際風速、標準風速以及鼓風動能。邯鋼 3 200 m3 高爐共 32 個風口,風口直徑為120 mm,風口面積為 0.361 9 m2 ,風口面積偏小,爐內邊緣氣流不宜發展,穩定性差。因爐況波動,煤氣利用率經常性降至 48% 以下。為了提高進風 量,保證壓差穩定、高爐順行,采取增加風口面積的措施。將風口直徑增加到 130 mm,風口面積增加至 0.424 7 m2 ,通過增加風口面積,高爐壓差下降明顯,再逐漸增加風量、氧量和噴煤量,可以提高高爐產量,降低燃料比。風量由 5 800 m3 /min 提高至 6 000 m3 /min,富氧率由 3% 提高至 4.5% 左右,達到了 20 000 m3 /h,煤比由 130 kg/t 提高至 160 kg/t。
此外,通過增加風口長度達到活躍中心氣流的目的,風口長度增加后,回旋區向爐缸中心推移,標準風速為 240~245 m/s,實際風速為260~270 m/s,鼓風動能達到 160 kJ/s 左右。通過配置部分長風口,不僅使爐缸狀態得到改善,而且邊緣氣流得到合理控制,爐體水溫差由 3.5~4 ℃穩定到 3 ℃左右。
2.3 優化噴煤工藝流程
高爐噴吹煤粉屬于氣固兩項輸送,噴煤罐到混合器之間為濃相輸送,煤粉的“載體”為氮氣;混合器到高爐煤槍為稀相輸送,煤粉的“載體” 為氮氣和壓縮空氣,壓縮空氣的使用量占 90% 以上,可見壓縮空氣的調節對噴煤速率的穩定有著重要的意義。根據高爐噴煤量的不同,逐漸調節壓縮空氣的流量,整體趨勢為隨著噴煤量的增加,壓縮空氣呈減少趨勢。
(1)高爐剛送風時,單系列 10 t 起噴,壓縮空氣流量按 1 200 m3 /h 設定 ;(5)高爐要煤量20 t 時,改雙系列噴煤,每個系列壓縮空氣流量按 1 200 m3 /h 設定 ;(3)單系列噴煤量為 15 t 時,壓縮空氣流量按 1 000~1 100 m3 /h 設定 ;(4)單系列噴煤量為 20 t 時,壓縮空氣流量按 950~1 000 m3 /h設定 ;(5)單系列噴煤量為 25 t 時,壓縮空氣流量按 900~950 m3 /h 設定 ;(6)以上情況是在沒有停槍情況下的操作,高爐停 1 桿槍按減少 20 m3 /h 壓縮空氣流量設定。
此外,高爐遇有特殊情況,不得不大幅度減風、減氧、減煤甚至停煤,噴煤必須采取“手動”操作,首先將罐壓設置為“手動”調節,避免噴煤速率大幅度波動 ;然后打開小放散閥、關閉錐部流化閥、減小底部流化閥的開度,逐步降低罐壓,同時提高壓縮空氣流量。若高爐停煤,壓縮空氣加至 1 500 m3 /h。
2.4 噴煤工藝增加連鎖程序
噴煤罐的給煤閥、出煤閥、大放散閥、中放散閥、小放散閥、底部流化調節閥、錐部流化調節閥、穩壓調節閥均為氣動球閥,可以遠程控制。設定以下三道連鎖程序 :一是根據高爐要煤量的不同,依次設定底部流化調節閥、錐 部流化調節閥和穩壓調節閥的開度,噴煤量越 大,開度逐漸增大。二是實現噴煤罐的實際壓 力跟蹤設定壓力按程序進行調節,當罐壓的實 際值高于設定值 6 kPa 時,打開小放散閥,進行卸壓操作,實際值等于設定值后關閉小放散閥 ; 當罐壓的設定值高于實際值 6 kPa 時,打開穩壓 調節閥進行補壓,穩壓調節閥的開度隨著壓力的增長而減小,實際值等于設定值后穩壓調節 閥開度降低為零。三是增加報警程序,當給煤閥、 出煤閥沒有正常打開會造成高爐停煤,放散閥打不開會造成罐壓升高,影響噴煤速率穩定性, 均增加報警程序,5 s 打不開報警,崗位工手動干預可以保證高爐正常噴煤。正常生產時,高爐熱風的壓力控制為 390 kPa 左右,給煤閥設定 連鎖程序,罐壓低于 400 kPa 時,閥門不能打開,即可防止熱風倒流燒壞煤槍,避免安全事故的 發生。
3 結論
(1)將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,增加了料面厚度,改善了爐料偏移的現象,使得煤氣流分布均勻。優化布料制度去除中心焦,采用大礦批、低料速和平臺 + 漏斗的布料模式,高爐煤氣利用率達到了 50%。
(2)噴煤罐出口安裝加速裝置和反吹管,解決了不走煤、停煤的問題,安裝新小放散閥和穩壓調節閥,實現噴煤罐罐壓的自動穩定調節,大幅提升了罐壓的穩定性,噴煤穩定率達到 99.8% 以上。
(3)風口直徑由 120 mm 增加為 130 mm,風口面積增加至 0.424 7 m2 ,通過增加風口面積增加風量、氧量和噴煤量,達到高產、穩產、低耗的目的。
(4)根據高爐噴煤量的不同,逐漸調節噴煤使用壓縮空氣的流量,可提高噴煤速率的穩定性。噴煤工藝增加連鎖保護程序可有效地降低事故發生的機率。
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