宋驚蟄
(酒鋼集團(tuán) 宏興鋼鐵股份有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
摘 要: 2018 年酒鋼煉鐵廠 5 號(hào)高爐通過改善原燃料質(zhì)量、提高入爐品位等措施,不斷摸索合理操作制度,加強(qiáng)高爐日常管理,高爐運(yùn)行狀況改善,爐況強(qiáng)化水平不斷提高。
關(guān)鍵詞: 高爐; 強(qiáng)化冶煉; 日常管理
1 引言
酒鋼 5 號(hào)高爐有效容積 450 m3 ,受爐缸侵蝕及爐身冷卻壁破損影響,高爐于 2016 年 11 月 10 日停爐進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),本次升級(jí)對(duì)爐型進(jìn)行優(yōu)化,以適應(yīng)酒鋼現(xiàn)有原燃料及“十三五”原燃料條件,爐體系統(tǒng)采用薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu)形式,對(duì)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,完善檢測(cè)手段,安裝爐缸侵蝕模型,爐頂配備紅外線成像,高爐有效爐容維持不變,風(fēng)口數(shù)由 16 個(gè)調(diào)整為 14個(gè),單鐵口出鐵,大修后于 2017 年 9 月 5 日點(diǎn)火開爐,投產(chǎn)后冶煉強(qiáng)度不斷提高,2018 年 1-12 月平均利用系數(shù) 3.15 t /( m3 ·d) ,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 1。
2 高爐強(qiáng)化冶煉措施
2.1 改善原燃料質(zhì)量
⑴嚴(yán)格控制入爐粉末。5 號(hào)高爐結(jié)合原燃料現(xiàn)狀以及設(shè)備狀況,為了進(jìn)一步加強(qiáng)原燃料管理,2018年在料倉增加料位計(jì)隨時(shí)監(jiān)控槽存,通過控制合理槽存,降低來料落差造成的影響,同時(shí)對(duì)篩網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化,嚴(yán)格控制入爐粉末,為高爐的強(qiáng)化奠定基礎(chǔ)。
⑵合理配料。酒鋼煉鐵廠堅(jiān)持優(yōu)化配料結(jié)構(gòu),結(jié)合酒鋼原燃料條件以及周邊資源,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)配料,同時(shí)不斷摸索合理的操作制度,確保高爐長周期穩(wěn)定順行。
⑶提高入爐品位。在面對(duì)原燃料品位差且不足的問題下,5 號(hào)高爐積極采取提高入爐品位措施,燒結(jié)礦品位由 48.5%提高至 49.5%,入爐品位由51.5%提高至 54%,通過提高入爐品位,降低渣量,改善爐內(nèi)透氣性,爐況得到進(jìn)一步強(qiáng)化。品位調(diào)整見圖 1。
2.2 合理的上下部調(diào)劑
⑴下部調(diào)劑。5 號(hào)高爐開爐以來結(jié)合配料情況,不斷摸索合理的送風(fēng)制度,通過對(duì)下部送風(fēng)制度的不斷調(diào)整,下部氣流分布趨于合理,爐況適應(yīng)能力逐步增強(qiáng),穩(wěn)定性逐步改善。目前 5 號(hào)高爐使用的風(fēng)口有兩種: Φ420 mm 和 Φ440 mm; 進(jìn)風(fēng)面積為0.1366 m2 。風(fēng)速保持在 145 m /s 以上,鼓風(fēng)動(dòng)能在50 kJ/s以上。
⑵上部調(diào)劑。5 號(hào)高爐在裝料制度調(diào)劑上堅(jiān)持“控制邊緣氣流,打開中心氣流”的調(diào)劑思路,形成“平臺(tái)+漏斗”的布料模式,通過不斷摸索,形成了合理裝料制度( 表 2) ,與此同時(shí),批重逐步由 17. 3 ~17.6 t增加至 18.2 ~ 18.5 t,焦炭負(fù)荷由 3.60 倍提高至 3.90 倍,穩(wěn)定爐內(nèi)氣流,煤氣利用率逐步提高,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)改善。
2.3 富氧噴吹和高風(fēng)溫相結(jié)合
富氧和噴煤是強(qiáng)化冶煉的手段之一。5 號(hào)高爐在保證爐況穩(wěn)定順行的前提下,合理控制理論燃燒溫度,逐步提高煤比控制,將富氧率提高至 2.5%,高爐強(qiáng)化水平逐步提高,進(jìn)入三季度利用系數(shù)提高至 3.4~3.5 t /( m3 ·d) ,最高達(dá)到 3.64 t /( m3 ·d) 。
5 號(hào)高爐停爐期間對(duì)部分熱風(fēng)爐耐火球進(jìn)行整體更換,同時(shí)對(duì) 2#熱風(fēng)爐進(jìn)行技術(shù)改造,將原有的耐火球改為格子磚,增加蓄熱面積,同時(shí)安裝自動(dòng)燒爐技術(shù),優(yōu)化送風(fēng)制度,使得熱風(fēng)溫度風(fēng)溫逐步上升1 190 ℃以上( 圖 2) ,為高爐后續(xù)爐況的進(jìn)一步強(qiáng)化創(chuàng)造了條件。
2.4 提高爐頂壓力
開爐后 5 號(hào)高爐根據(jù)爐況運(yùn)行情況,采取提高頂壓強(qiáng)化爐況,頂壓逐步提到 136 kPa( 圖3) ,實(shí)現(xiàn)高壓操作,控制鼓風(fēng)動(dòng)能≥50 kJ/s,確保中心氣流穩(wěn)定,保持爐缸活躍性,促進(jìn)高爐穩(wěn)定順行; 另一方面提高頂壓也有利于煤氣流的合理分布,煤氣利用率逐步上升。
3 加強(qiáng)高爐管理
3.1 加強(qiáng)爐內(nèi)操作
隨著高爐的不斷強(qiáng)化,加強(qiáng)爐內(nèi)操作的管理顯得尤為重要,5 號(hào)高爐堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),加強(qiáng)值班室崗位的技能培訓(xùn),針對(duì)不同時(shí)期爐況的變化,采取有針對(duì)性的培訓(xùn)方式,同時(shí)嚴(yán)格參數(shù)控制要求,統(tǒng)一操作思路,不斷細(xì)化爐內(nèi)操作,保證了高爐爐況穩(wěn)定。
3.2 重視事故管理
5 號(hào)高爐堅(jiān)持生產(chǎn)事故“零”容忍的管理思路,以減少事故為主要切入點(diǎn),對(duì)出現(xiàn)的事故進(jìn)行分析總結(jié),并不斷完善標(biāo)準(zhǔn),提高保障能力,確保了高爐的生產(chǎn)穩(wěn)定有序,為高爐的進(jìn)一步強(qiáng)化創(chuàng)造條件。
3.3 加強(qiáng)爐前出鐵管理
隨著高爐的強(qiáng)化,渣鐵量的增加,爐前出鐵成為制約高爐強(qiáng)化的關(guān)鍵因素,5 號(hào)高爐開爐以來嚴(yán)抓爐前出鐵,統(tǒng)一爐前操作,量化參數(shù)控制,嚴(yán)格管理,對(duì)每次鐵的打泥壓力、進(jìn)泥量、鉆口情況、渣鐵排放情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì),確保爐門深度≥2.2 m,及時(shí)排凈渣鐵,為高爐強(qiáng)化冶煉提供有力條件。
4 結(jié)語
5 號(hào)高爐開爐以來,冶煉強(qiáng)度不斷上升,指標(biāo)不斷優(yōu)化,但與國內(nèi)同級(jí)別高爐相比,仍存在差距,要實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的強(qiáng)化,還需繼續(xù)做好以下幾方面的工作。
⑴進(jìn)一步改善原燃料的質(zhì)量,加強(qiáng)過程管理,穩(wěn)定原燃料,確保爐況的長期穩(wěn)定順行。
⑵不斷優(yōu)化的上下部調(diào)劑,嚴(yán)格參數(shù)量化控制,在爐況允許的情況下,繼續(xù)采取“大風(fēng)量,大批重”技術(shù)思路,穩(wěn)定爐況,進(jìn)一步優(yōu)化指標(biāo)。
⑶加強(qiáng)高爐的日常管理,嚴(yán)抓過程控制,細(xì)化操作,統(tǒng)一操作思路,確保高爐的生產(chǎn)穩(wěn)定有序。