宋驚蟄
(酒鋼集團 宏興鋼鐵股份有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
摘 要: 2018 年酒鋼煉鐵廠 5 號高爐通過改善原燃料質(zhì)量、提高入爐品位等措施,不斷摸索合理操作制度,加強高爐日常管理,高爐運行狀況改善,爐況強化水平不斷提高。
關(guān)鍵詞: 高爐; 強化冶煉; 日常管理
1 引言
酒鋼 5 號高爐有效容積 450 m3 ,受爐缸侵蝕及爐身冷卻壁破損影響,高爐于 2016 年 11 月 10 日停爐進行優(yōu)化升級,本次升級對爐型進行優(yōu)化,以適應(yīng)酒鋼現(xiàn)有原燃料及“十三五”原燃料條件,爐體系統(tǒng)采用薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu)形式,對冷卻系統(tǒng)進行優(yōu)化,完善檢測手段,安裝爐缸侵蝕模型,爐頂配備紅外線成像,高爐有效爐容維持不變,風(fēng)口數(shù)由 16 個調(diào)整為 14個,單鐵口出鐵,大修后于 2017 年 9 月 5 日點火開爐,投產(chǎn)后冶煉強度不斷提高,2018 年 1-12 月平均利用系數(shù) 3.15 t /( m3 ·d) ,主要經(jīng)濟技術(shù)指標見表 1。
2 高爐強化冶煉措施
2.1 改善原燃料質(zhì)量
⑴嚴格控制入爐粉末。5 號高爐結(jié)合原燃料現(xiàn)狀以及設(shè)備狀況,為了進一步加強原燃料管理,2018年在料倉增加料位計隨時監(jiān)控槽存,通過控制合理槽存,降低來料落差造成的影響,同時對篩網(wǎng)進行優(yōu)化,嚴格控制入爐粉末,為高爐的強化奠定基礎(chǔ)。
⑵合理配料。酒鋼煉鐵廠堅持優(yōu)化配料結(jié)構(gòu),結(jié)合酒鋼原燃料條件以及周邊資源,進行經(jīng)濟配料,同時不斷摸索合理的操作制度,確保高爐長周期穩(wěn)定順行。
⑶提高入爐品位。在面對原燃料品位差且不足的問題下,5 號高爐積極采取提高入爐品位措施,燒結(jié)礦品位由 48.5%提高至 49.5%,入爐品位由51.5%提高至 54%,通過提高入爐品位,降低渣量,改善爐內(nèi)透氣性,爐況得到進一步強化。品位調(diào)整見圖 1。
2.2 合理的上下部調(diào)劑
⑴下部調(diào)劑。5 號高爐開爐以來結(jié)合配料情況,不斷摸索合理的送風(fēng)制度,通過對下部送風(fēng)制度的不斷調(diào)整,下部氣流分布趨于合理,爐況適應(yīng)能力逐步增強,穩(wěn)定性逐步改善。目前 5 號高爐使用的風(fēng)口有兩種: Φ420 mm 和 Φ440 mm; 進風(fēng)面積為0.1366 m2 。風(fēng)速保持在 145 m /s 以上,鼓風(fēng)動能在50 kJ/s以上。
⑵上部調(diào)劑。5 號高爐在裝料制度調(diào)劑上堅持“控制邊緣氣流,打開中心氣流”的調(diào)劑思路,形成“平臺+漏斗”的布料模式,通過不斷摸索,形成了合理裝料制度( 表 2) ,與此同時,批重逐步由 17. 3 ~17.6 t增加至 18.2 ~ 18.5 t,焦炭負荷由 3.60 倍提高至 3.90 倍,穩(wěn)定爐內(nèi)氣流,煤氣利用率逐步提高,經(jīng)濟技術(shù)指標改善。
2.3 富氧噴吹和高風(fēng)溫相結(jié)合
富氧和噴煤是強化冶煉的手段之一。5 號高爐在保證爐況穩(wěn)定順行的前提下,合理控制理論燃燒溫度,逐步提高煤比控制,將富氧率提高至 2.5%,高爐強化水平逐步提高,進入三季度利用系數(shù)提高至 3.4~3.5 t /( m3 ·d) ,最高達到 3.64 t /( m3 ·d) 。
5 號高爐停爐期間對部分熱風(fēng)爐耐火球進行整體更換,同時對 2#熱風(fēng)爐進行技術(shù)改造,將原有的耐火球改為格子磚,增加蓄熱面積,同時安裝自動燒爐技術(shù),優(yōu)化送風(fēng)制度,使得熱風(fēng)溫度風(fēng)溫逐步上升1 190 ℃以上( 圖 2) ,為高爐后續(xù)爐況的進一步強化創(chuàng)造了條件。
2.4 提高爐頂壓力
開爐后 5 號高爐根據(jù)爐況運行情況,采取提高頂壓強化爐況,頂壓逐步提到 136 kPa( 圖3) ,實現(xiàn)高壓操作,控制鼓風(fēng)動能≥50 kJ/s,確保中心氣流穩(wěn)定,保持爐缸活躍性,促進高爐穩(wěn)定順行; 另一方面提高頂壓也有利于煤氣流的合理分布,煤氣利用率逐步上升。
3 加強高爐管理
3.1 加強爐內(nèi)操作
隨著高爐的不斷強化,加強爐內(nèi)操作的管理顯得尤為重要,5 號高爐堅持標準化作業(yè),加強值班室崗位的技能培訓(xùn),針對不同時期爐況的變化,采取有針對性的培訓(xùn)方式,同時嚴格參數(shù)控制要求,統(tǒng)一操作思路,不斷細化爐內(nèi)操作,保證了高爐爐況穩(wěn)定。
3.2 重視事故管理
5 號高爐堅持生產(chǎn)事故“零”容忍的管理思路,以減少事故為主要切入點,對出現(xiàn)的事故進行分析總結(jié),并不斷完善標準,提高保障能力,確保了高爐的生產(chǎn)穩(wěn)定有序,為高爐的進一步強化創(chuàng)造條件。
3.3 加強爐前出鐵管理
隨著高爐的強化,渣鐵量的增加,爐前出鐵成為制約高爐強化的關(guān)鍵因素,5 號高爐開爐以來嚴抓爐前出鐵,統(tǒng)一爐前操作,量化參數(shù)控制,嚴格管理,對每次鐵的打泥壓力、進泥量、鉆口情況、渣鐵排放情況等進行統(tǒng)計,確保爐門深度≥2.2 m,及時排凈渣鐵,為高爐強化冶煉提供有力條件。
4 結(jié)語
5 號高爐開爐以來,冶煉強度不斷上升,指標不斷優(yōu)化,但與國內(nèi)同級別高爐相比,仍存在差距,要實現(xiàn)進一步的強化,還需繼續(xù)做好以下幾方面的工作。
⑴進一步改善原燃料的質(zhì)量,加強過程管理,穩(wěn)定原燃料,確保爐況的長期穩(wěn)定順行。
⑵不斷優(yōu)化的上下部調(diào)劑,嚴格參數(shù)量化控制,在爐況允許的情況下,繼續(xù)采取“大風(fēng)量,大批重”技術(shù)思路,穩(wěn)定爐況,進一步優(yōu)化指標。
⑶加強高爐的日常管理,嚴抓過程控制,細化操作,統(tǒng)一操作思路,確保高爐的生產(chǎn)穩(wěn)定有序。