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酒鋼 5 號高爐強化冶煉生產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-11-21  作者:宋驚蟄  瀏覽次數:3099
 
核心提示:摘 要: 2018 年酒鋼煉鐵廠 5 號高爐通過改善原燃料質量、提高入爐品位等措施,不斷摸索合理操作制度,加強高爐日常管理,高爐運行狀況改善,爐況強化水平不斷提高。 關鍵詞: 高爐; 強化冶煉; 日常管理
 酒鋼 5 號高爐強化冶煉生產實踐

宋驚蟄

(酒鋼集團 宏興鋼鐵股份有限公司,甘肅 嘉峪關 735100)

摘 要: 2018 年酒鋼煉鐵廠 5 號高爐通過改善原燃料質量、提高入爐品位等措施,不斷摸索合理操作制度,加強高爐日常管理,高爐運行狀況改善,爐況強化水平不斷提高。

關鍵詞: 高爐; 強化冶煉; 日常管理

1 引言

酒鋼 5 號高爐有效容積 450 m3 ,受爐缸侵蝕及爐身冷卻壁破損影響,高爐于 2016 年 11 月 10 日停爐進行優化升級,本次升級對爐型進行優化,以適應酒鋼現有原燃料及“十三五”原燃料條件,爐體系統采用薄內襯結構形式,對冷卻系統進行優化,完善檢測手段,安裝爐缸侵蝕模型,爐頂配備紅外線成像,高爐有效爐容維持不變,風口數由 16 個調整為 14個,單鐵口出鐵,大修后于 2017 年 9 月 5 日點火開爐,投產后冶煉強度不斷提高,2018 年 1-12 月平均利用系數 3.15 t /( m3 ·d) ,主要經濟技術指標見表 1。

圖片1 

2 高爐強化冶煉措施

2.1 改善原燃料質量

⑴嚴格控制入爐粉末。5 號高爐結合原燃料現狀以及設備狀況,為了進一步加強原燃料管理,2018年在料倉增加料位計隨時監控槽存,通過控制合理槽存,降低來料落差造成的影響,同時對篩網進行優化,嚴格控制入爐粉末,為高爐的強化奠定基礎。

⑵合理配料。酒鋼煉鐵廠堅持優化配料結構,結合酒鋼原燃料條件以及周邊資源,進行經濟配料,同時不斷摸索合理的操作制度,確保高爐長周期穩定順行。

⑶提高入爐品位。在面對原燃料品位差且不足的問題下,5 號高爐積極采取提高入爐品位措施,燒結礦品位由 48.5%提高至 49.5%,入爐品位由51.5%提高至 54%,通過提高入爐品位,降低渣量,改善爐內透氣性,爐況得到進一步強化。品位調整見圖 1。

圖片2 

2.2 合理的上下部調劑

⑴下部調劑。5 號高爐開爐以來結合配料情況,不斷摸索合理的送風制度,通過對下部送風制度的不斷調整,下部氣流分布趨于合理,爐況適應能力逐步增強,穩定性逐步改善。目前 5 號高爐使用的風口有兩種: Φ420 mm 和 Φ440 mm; 進風面積為0.1366 m2 。風速保持在 145 m /s 以上,鼓風動能在50 kJ/s以上。

⑵上部調劑。5 號高爐在裝料制度調劑上堅持“控制邊緣氣流,打開中心氣流”的調劑思路,形成“平臺+漏斗”的布料模式,通過不斷摸索,形成了合理裝料制度( 表 2) ,與此同時,批重逐步由 17. 3 ~17.6 t增加至 18.2 ~ 18.5 t,焦炭負荷由 3.60 倍提高至 3.90 倍,穩定爐內氣流,煤氣利用率逐步提高,經濟技術指標改善。

圖片3 

2.3 富氧噴吹和高風溫相結合

富氧和噴煤是強化冶煉的手段之一。5 號高爐在保證爐況穩定順行的前提下,合理控制理論燃燒溫度,逐步提高煤比控制,將富氧率提高至 2.5%,高爐強化水平逐步提高,進入三季度利用系數提高至 3.4~3.5 t /( m3 ·d) ,最高達到 3.64 t /( m3 ·d) 。

5 號高爐停爐期間對部分熱風爐耐火球進行整體更換,同時對 2#熱風爐進行技術改造,將原有的耐火球改為格子磚,增加蓄熱面積,同時安裝自動燒爐技術,優化送風制度,使得熱風溫度風溫逐步上升1 190 ℃以上( 圖 2) ,為高爐后續爐況的進一步強化創造了條件。

圖片4 

2.4 提高爐頂壓力

開爐后 5 號高爐根據爐況運行情況,采取提高頂壓強化爐況,頂壓逐步提到 136 kPa( 圖3) ,實現高壓操作,控制鼓風動能≥50 kJ/s,確保中心氣流穩定,保持爐缸活躍性,促進高爐穩定順行; 另一方面提高頂壓也有利于煤氣流的合理分布,煤氣利用率逐步上升。

圖片5 

3 加強高爐管理

3.1 加強爐內操作

隨著高爐的不斷強化,加強爐內操作的管理顯得尤為重要,5 號高爐堅持標準化作業,加強值班室崗位的技能培訓,針對不同時期爐況的變化,采取有針對性的培訓方式,同時嚴格參數控制要求,統一操作思路,不斷細化爐內操作,保證了高爐爐況穩定。

3.2 重視事故管理

5 號高爐堅持生產事故“零”容忍的管理思路,以減少事故為主要切入點,對出現的事故進行分析總結,并不斷完善標準,提高保障能力,確保了高爐的生產穩定有序,為高爐的進一步強化創造條件。

3.3 加強爐前出鐵管理

隨著高爐的強化,渣鐵量的增加,爐前出鐵成為制約高爐強化的關鍵因素,5 號高爐開爐以來嚴抓爐前出鐵,統一爐前操作,量化參數控制,嚴格管理,對每次鐵的打泥壓力、進泥量、鉆口情況、渣鐵排放情況等進行統計,確保爐門深度≥2.2 m,及時排凈渣鐵,為高爐強化冶煉提供有力條件。

4 結語

5 號高爐開爐以來,冶煉強度不斷上升,指標不斷優化,但與國內同級別高爐相比,仍存在差距,要實現進一步的強化,還需繼續做好以下幾方面的工作。

⑴進一步改善原燃料的質量,加強過程管理,穩定原燃料,確保爐況的長期穩定順行。

⑵不斷優化的上下部調劑,嚴格參數量化控制,在爐況允許的情況下,繼續采取“大風量,大批重”技術思路,穩定爐況,進一步優化指標。

⑶加強高爐的日常管理,嚴抓過程控制,細化操作,統一操作思路,確保高爐的生產穩定有序。

 

 
 
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