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燒結固體燃料最佳粒度的研究

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-10-13  來源:鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,鞍鋼股份有限公司技術中心  作者:韓淑峰, 周明順, 夏鐵玉, 劉杰, 翟立委,張輝  瀏覽次數:403
 
核心提示:通過優化焦粉粒度組成, 可滿足燒結生產對各項指標的側重要求, 對降低燒結固體燃耗, 提高燒結礦產質量具有指導意義。

韓淑峰1, 周明順2, 夏鐵玉1, 劉杰2, 翟立委2, 張輝2

( 11 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠遼寧 鞍山 114000; 2 1 鞍鋼股份有限公司技術中心遼寧 鞍山 114009)

摘 要: 不同的固體燃料粒度導致炭粒燃燒速度發生變化會直接影響鐵礦石燒結的礦化過程。在實驗室條件下運用混料回歸試驗設計方法0單形格子設計0, 采用燒結杯試驗及燒結礦礦物結構分析方法得到了不同焦粉粒度與鐵礦燒結重要指標間的定量關系并就優化后的燃料粒度對燒結礦冷強度及生產率指標改善的效果進行了驗證。結果表明通過優化焦粉粒度組成可滿足燒結生產對各項指標的側重要求對降低燒結固體燃耗提高燒結礦產質量具有指導意義。

關鍵詞燒結焦粉粒度轉鼓強度礦物結構冶金性能

前 言

鐵礦石燒結過程是一個氧化還原兼有的復雜過程固體燃料的燃燒在這個過程中提供了主要的反應動力了解燃料的反應過程就成為解決燒結中一系列問題的關鍵。大量研究表明[1, 2]燃料的配加量、粒度組成和燃燒性質直接影響燒結料層的溫度與熱量分布燃燒帶的厚度以及料層的透氣性燒結氣氛等各個方面,當燃料的種類、配加量固定時燃料粒度的大小就成為燒結過程的決定性因素。

單一顆粒燃料粒度的研究已多有報道[ 3],但在實際燒結過程中燃料并不是單獨存在的。通常可以認為固體燃料在燒結混合料中主要以下面幾種方式存在: 1 細顆粒或與其它熔劑緊密黏附在礦石顆粒外圍; o 粗顆粒為核心被物料包裹在顆粒中;   與其它熔劑形成復合顆粒。許多研究認為[4, 5]以粗顆粒形式存在的固體燃料被鐵礦石和石灰石附著時會降低燒結時的著火溫度加快其燃燒速率以細顆粒存在的固體燃料則不會發生變化而以復合顆粒存在的固體燃料尤其是與石灰石黏附在一起的,通常反應性會更加活躍。可見無論燃料在混合料中以什么形態存在其對燒結的影響都非常重要。若粒度過大燃燒速度慢燃燒帶變寬燒結最高溫度降低燒結過程透氣性變差,垂速和利用系數下降反之粒度過小燃燒速度快液相反應進行得不完全燒結礦強度變差成品率和利用系數也下降。所以為了更好地研究燃料的不同粒度在燒結過程中所起的作用探索出可以指導燒結燃料處理的方案在鞍鋼燒結原料基礎上進行了焦粉粒度的優化研究。

試驗原料及配比

本次試驗所用的原燃料及熔劑均取自生產現場它們的化學成分列于表 1。其中精礦 1和精礦 為鞍鋼自產精礦粉礦 為外購粉礦。

 

試驗設計

3編碼設計

采用混料回歸的設計方法進行焦粉粒度的定量研究試驗設計代碼如表 2

 

試驗中各種鐵料配比及燒結條件均一致,只改變焦粉中各粒級所占比例并使混合料的配碳量相等。燒結礦堿度設計為 2120, MgO 210% , 總配碳量為 412% 。四個粒級焦粉的化學成分及差異如圖 1, 試驗設計水平編碼與試驗方案見表 3。

 

隨著焦粉粒度增大焦粉中固定碳含量逐漸降低但差異的絕對值較小灰分相應升高,揮發份無明顯變化??傮w來看不同粒度之間成分無太大變化對試驗研究影響較小。

3、燒結杯試驗

燒結杯試驗料層厚度 700 mm( 含鋪底料 2kg 約 20 mm) , 試驗程序和燒結餅的處理以及指標的計算都按 GB 標準執行。試驗工藝參數列于表 4。

 

結果與討論

4、優化設計

根據鞍鋼某燒結車間的原料條件按制定的試驗方案得到試驗結果如表 5。

 

由表 可見方案 到方案 4, 單一使用某個粒度范圍的焦粉時隨焦粉粒度變粗各項燒結指標全面下降方案 到方案 7, 各粒度配合使用在固定< 1 mm 焦粉用量的情況下隨加入焦粉的粒度變粗各項指標有所變化但未呈現出規律性方案 到方案 10, 焦粉綜合粒度進一步變粗各項指標也全面下降。相比之下方案 10 的各項指標還是優于方案 4。

列出了方案 15、6、的各項指標對比。

 

由圖 可見各粒級焦粉對各項燒結指標的貢獻程度是不同的并不是粒度越小越好也不是越大越好。例如對轉鼓強度而言, < 1 mm與 1~ 3mm 焦粉配合使用時(方案 5) 指標最好,相應的 1~ 3 mm 焦粉給予的貢獻最大對固體燃耗而言方案 最低相應 3~ 5 mm 粒級的焦粉對其貢獻最大。所以焦粉的各粒度級別需要進行優化才能得到各燒結指標需要的結果。由于單一使用某粒級焦粉時隨著焦粉粒度變粗燒結礦轉鼓強度和利用系數等指標均不同程度地變差而當細焦粉與粗焦粉混合時,各項燒結指標又不同程度地得到改善所以根據數學上的最優化理論焦粉各粒級之間一定存在一個最佳的比例關系能夠使某項指標取得最優值。根據最優化方法本試驗得到燒結礦轉鼓強度、燒結利用系數等指標與焦粉不同

粒級的數學關系為

 

式中, X1~ X10為所得數學關系式的各項系數設 K1~ K10為方案 到方案 10 所對應的各項燒結指標的具體值則可以認為 K1~ K10是常數但需要根據試驗結果來確定。根據優化方法的計算原理得到:

 

所以根據不同企業的原料情況燒結所得到的指標 K1~ K10是不同的不具有廣泛性。但是只要能根據原料情況確定各個企業的 K1~K10的值那么( 1) 就具有很強的移植性從而得到廣泛應用。

例如利用得到的轉鼓強度結果見表 5),將指標帶入式( 1) , 便可得到最大轉鼓強度時的公式:

 

同理將利用系數指標代入式(1), 可得到最大利用系數時的公式:

 

 

為了更好地驗證公式的準確性和實用性,采用步長加速法0[ 8]對式(2)和式( 3) 進行最值求解。求解后得到轉鼓強度和利用系數最大時相對應的優化后焦粉粒度組成的具體值它們與現場所用普通焦粉的粒度組成對比列于表 6。

 

由表 可見優化后焦粉的粒度組成與普通焦粉有很大區別。通常生產中只要求焦粉中< 3 mm 粒級> 85%, 但經過優化無論是對應轉鼓強度最大還是利用系數最大, < 1 mm粒級的含量都要比常規焦粉提高而 1~ 3 mm粒級的含量則應降低現場焦粉 1~ 3 mm 的比例較大與前文 1~ 3 mm 的焦粉對轉鼓強度貢獻較大不相矛盾), 同樣, 3~ 5 mm 的含量也應提高> 5 mm 粒級的含量應該降低。這一規律與普遍的研究觀點也是一致的。

4、驗證試驗

在優化設計的基礎上對應轉鼓強度最大時優化后焦粉進行了燒結驗證試驗試驗條件與生產現場相同只改變焦粉的粒度組成。燒結杯驗證試驗結果列于表 7, 燒結礦冶金性能與化學成分列于表 8

 

可見優化后在燒結礦成分差異不大的情況下轉鼓強度確實得到了提高近 115 個百分點)。同時成品率和合格粒度含量也得到提高固體燃耗下降而利用系數和垂直燒結速度變化不大。從冶金性能檢測結果來看轉鼓強度最大化使得燒結礦低溫還原粉化指標變好,還原率指標也相應提高。

4、礦相分析

為了進一步驗證焦粉優化后取得的效果,進行了燒結礦礦相分析結果示于表 9。

 

從圖 和表 可見, A 燒結礦組織結構較均勻主要為交織熔蝕結構少數粒狀結構和共晶結構。鐵酸鈣為主要粘結相發展較好主要呈針狀極少數柱狀和片狀。玻璃相很少。燒結礦中赤鐵礦較多主要是原生赤鐵礦再生赤鐵礦只占 5%~ 7% 。原生赤鐵礦多為大粒狀(> 1mm) , 部分散粒狀。大粒原生赤鐵礦中部分內部較致密部分內部較疏松。較多的原生赤鐵礦外部發生氧化再結晶形成菱形狀。該結構燒結礦應有較好的強度和還原性。

 

燒結礦中多數交織熔蝕結構少部分共晶組織少數粒狀結構交織結構和小粒狀及蠕蟲狀硅酸二鈣分布在磁鐵礦晶粒之間。與 燒結礦相比赤鐵礦減少再生赤鐵礦為 4% ~ 5%,原生赤鐵礦中有部分大粒部分散粒狀。B燒結礦結構組織不是很均勻存在大片熔劑殘余和鎂質熔劑殘余含量較高這些都對燒結礦強度和還原性不利影響燒結礦質量。

結 論

1) 在鞍鋼燒結配礦條件下燒結礦獲得最大冷強度所對應的焦粉粒度組成為< 1 mm 57120% 1 ~ 3 mm 占 25163% 、3 ~ 5 mm 11117% 、> 5 mm 占 6100% ; 獲得利用系數最大所對應的粒度組成為: < 1 mm占 47122%、1~ 3mm 占 23110% 3~ 5 mm 占 28168% > 5 mm占 1100%。對應其它燒結指標最優的焦粉粒度組成也可計算獲得。

2) 當轉鼓強度最大時燒結礦的低溫還原指標得到改善還原性能也有所提高。優化焦粉粒度組成后獲得的燒結礦礦相結構更趨合理。

3) 生產中可根據對燒結礦產質量的側重要求來調整焦粉粒度組成若能符合或接近實驗得出的粒度組成范圍將有助于提高燒結礦產質量指標和降低工序能耗

參考文獻

[1]   馮根生吳勝利趙佐軍 改善厚料層燒結熱態透氣性的研究[J]1 燒結球團12011, 36(1): 1- 51

[2]   吳勝利 提高厚料層燒結燃料燃燒性的試驗研究 [ J]1 鋼鐵, 2010, 45(11): 16- 211

[3]   Nakagawa T erushige, Nakano Masanori, Nagasaka Tetsuya1顆粒結構對焦粉燃燒性能的影響[J]1 世界鋼鐵12012, 1,1- 51

[4]   歐大明 焦粉粒度對鐵礦石燒結過程的影響[ J ]1 鋼鐵,2008, 43( 10) : 8- 121

[5]   P1H ou, S1Choi * , E1 Choi1 Improved dist ribution of fuel particles in ironore sint ering process1 Ironmaking andSteelmaking[ J]1 2011, 38( 5) , 379- 3851

[6]   錢頌迪運籌學[ M]1 北京清華大學出版社, 20051

[7]   陳寶林 最優化理論與算法 [ M] 1 清華大學出版社,1989181

[8]   吳緒權 探索步長加速法的改進措施[ J ]1 中國水運理論版)12006, 4(8), 182- 1831

 
 
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