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酒鋼7 號(hào)高爐鐵口噴濺分析及治理實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-01-20  瀏覽次數(shù):536
 
核心提示:酒鋼7號(hào)高爐鐵口噴濺分析及治理實(shí)踐 呂曉勃,秦占邦 (酒鋼集團(tuán)宏興股份煉鐵廠,甘肅嘉峪關(guān)735100) 摘要:2015年5月至7月,由于鐵口區(qū)域煤氣竄漏及冷卻設(shè)備漏水的影響,酒鋼7號(hào)高爐3個(gè)出鐵口均出現(xiàn)了噴濺現(xiàn)象,對(duì)高爐的安全平穩(wěn)運(yùn)行造成較大的影響,通過采取治理風(fēng)口破損,加強(qiáng)冷卻

酒鋼7 號(hào)高爐鐵口噴濺分析及治理實(shí)踐

呂曉勃,秦占邦

( 酒鋼集團(tuán)宏興股份煉鐵廠,甘肅嘉峪關(guān)735100)

摘要: 2015 年5 月至7 月,由于鐵口區(qū)域煤氣竄漏及冷卻設(shè)備漏水的影響,酒鋼7 號(hào)高爐3 個(gè)出鐵口均出現(xiàn)了噴濺現(xiàn)象,對(duì)高爐的安全平穩(wěn)運(yùn)行造成較大的影響,通過采取治理風(fēng)口破損,加強(qiáng)冷卻設(shè)備管理,灌漿封堵煤氣通道等措施,鐵口噴濺問題得到治理。

關(guān)鍵詞: 高爐; 鐵口噴濺; 灌漿

1 概述

酒鋼7 號(hào)高爐( 2650 m3 ) 于2011 年3 月6 日開爐,設(shè)計(jì)3 個(gè)鐵口,開爐爐況順行,鐵口工作正常,從2015 年5 月份鐵口出現(xiàn)噴濺現(xiàn)象,6月22 日系統(tǒng)檢修后鐵口噴濺問題開始顯現(xiàn),出現(xiàn)了鐵口長時(shí)間噴濺的情況,在高爐鐵口打開后,渣鐵流即開始噴濺,噴濺距離遠(yuǎn),嚴(yán)重時(shí)越過撇渣器; 噴濺時(shí)間長,噴濺能夠持續(xù)1 h,甚至整個(gè)出鐵過程中噴濺。噴濺過程中伴隨濃重的黃煙,爐前工作量大,高爐生產(chǎn)成本增加,造成環(huán)境污染,影響到爐前正常出鐵及爐況順行,由于鐵口噴濺渣鐵不能出凈,影響爐況穩(wěn)定順行。

2 鐵口噴濺危害

2.1 渣鐵出不凈,影響爐況穩(wěn)定順行

鐵口噴濺現(xiàn)象直接導(dǎo)致高爐渣鐵排放不均,鐵口噴濺嚴(yán)重時(shí)每爐出鐵量由300 ~ 400 t 下降至100~200 t,渣鐵出不凈,理論鐵量差達(dá)到400 t,爐內(nèi)憋渣鐵,風(fēng)量萎縮,爐況惡化,導(dǎo)致高爐懸料。

2.2 形成出鐵事故

鐵口噴濺會(huì)對(duì)鐵口泥套造成破壞,由于鐵口泥套沖刷,被迫臨時(shí)休風(fēng)時(shí)重新?lián)v制泥套,拆泥套時(shí)發(fā)現(xiàn)泥套異常擴(kuò)大,如果爐前未及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理,會(huì)導(dǎo)致堵不上口、燒壞泥炮甚至鐵水下鐵道等惡性事故。

2.3 爐前工作量大

由于鐵口噴濺嚴(yán)重,每次出鐵均有大量渣鐵噴到溝外,爐前工作量大,爐前工已無法清理大量噴濺的渣鐵,臨時(shí)調(diào)用挖掘機(jī)清理噴濺渣鐵,出鐵準(zhǔn)備時(shí)間長,影響到正常出鐵秩序。

2.4 鐵口區(qū)域工作環(huán)境差,威脅到安全與環(huán)保

噴濺形成的煙塵一方面妨礙爐前工觀察鐵口情況,另一方面產(chǎn)生大量揚(yáng)塵,環(huán)保達(dá)不到要求。

2.5 影響生產(chǎn)成本

鐵口的噴濺造成出鐵效果差,出鐵不均勻,單爐出鐵量減少,日鐵次增加,炮泥用量上升。

3 鐵口噴濺原因分析

高爐鐵口噴濺的原因是液態(tài)渣鐵從鐵口孔道中高速流出時(shí)混入高爐煤氣、水蒸氣等,在流出鐵口后體積發(fā)生急劇膨脹噴濺。

3.1 鐵口區(qū)域煤氣來源分析

3.1.1 冷卻壁與炭磚間的縫隙

高爐冷卻壁與炭磚之間采用碳素?fù)v打料填充,爐缸砌筑時(shí)搗打料不密實(shí),開爐后搗打料收縮,出現(xiàn)縫隙,形成煤氣通道。

3.1.2 風(fēng)口各套與風(fēng)口組合磚之間縫隙

風(fēng)口套與組合磚之間填充的緩沖泥漿,高爐投入生產(chǎn)后,受溫度影響,風(fēng)口套及組合磚均會(huì)膨脹,就會(huì)成為高爐煤氣泄漏的通道。

3.1.3 爐殼與冷卻壁間縫隙

在高爐砌筑時(shí),冷卻壁之間的縫隙,采用鐵屑填充,爐殼與冷卻壁之間灌漿,由于7 號(hào)高爐冬季灌漿,漿料不飽滿,逐漸變形龜裂,形成無數(shù)的裂縫空隙,高爐煤氣不斷地沖刷灌漿料裂縫,形成更大的煤氣通道。

3.2 從冷卻壁水管及風(fēng)口破損情況分析

3.2.1 冷卻水管破損情況分析

8 段冷卻水管破損采取閉水養(yǎng)護(hù)措施,待檢修集中將破損冷卻水管修復(fù),但補(bǔ)焊后的冷卻水管易再次剪切開焊,8 段銅冷卻壁閉水養(yǎng)護(hù)存在向爐內(nèi)漏水。9 段背部蛇形管破損,首先也是采取閉水養(yǎng)護(hù)的措施,養(yǎng)護(hù)期間也存在向爐內(nèi)漏水,由于長期破損,冷卻水管向爐內(nèi)漏水,水?dāng)U散時(shí)迅速汽化,與碳搗料發(fā)生氧化反應(yīng)( 水與碳在≤1 000 ℃時(shí)發(fā)生反應(yīng): C+2H2O=CO2+2H2) ,導(dǎo)致碳搗層發(fā)生氧化侵蝕粉化,產(chǎn)生裂縫。

3.2.2 風(fēng)口破損情況分析

2015 年風(fēng)口破損頻繁,風(fēng)口破損集中部位均在鐵口區(qū)域( 表1) ,這些損壞的風(fēng)口在更換前閉水養(yǎng)護(hù),正常生產(chǎn)時(shí)風(fēng)口泄漏量達(dá)到0.58 t /h( 表2) ,休風(fēng)后檢查風(fēng)口破損較大,由于風(fēng)口破損向爐內(nèi)漏水,當(dāng)泄漏的水聚集在煤氣縫隙處,高溫汽化體積膨脹,使煤氣縫隙進(jìn)一步擴(kuò)展,煤氣縫隙延伸至鐵口區(qū)域,煤氣和水蒸氣進(jìn)入鐵口通道,導(dǎo)致鐵口噴濺。

表一 

表2 

 

風(fēng)口破損的原因分析: 一是由于冷卻水管破損向爐內(nèi)漏水,造成爐缸邊緣溫度下降,爐缸局部不活,加之爐體維護(hù)和更換風(fēng)口休風(fēng)次數(shù)增加,加劇風(fēng)口破損。二是7 號(hào)高爐風(fēng)口冷卻強(qiáng)度不足,風(fēng)口平均水量為17.9 m3 /h,平均水溫差10.5 ℃,水溫差最高達(dá)到15 ℃,而1 號(hào)高爐風(fēng)口平均水量為40.6m3 /h,平均水溫差4.5 ℃,通過1 號(hào)、7 號(hào)高爐風(fēng)口冷卻水量和水溫差對(duì)比分析,7號(hào)高爐風(fēng)口水量小、水溫差高,冷卻強(qiáng)度不足,是風(fēng)口頻繁破損的原因之一。查找資料,2 500 m3 級(jí)高爐為保證風(fēng)口小套不被燒壞,通常將其前端的高速水室過水流速在15.0m/s 以上,而7 號(hào)高爐風(fēng)口流速僅為9.3 m/s,風(fēng)口水量不足,流速偏低。

3.3 灌漿情況分析

7 月份四次休風(fēng),均選擇在鐵口附近灌漿( 表3、圖2) ,7月20 日在1#、2#大套下沿開灌漿孔,分別灌漿300 kg,從灌漿量計(jì)算,漿料總體積為0.35m3,由此分析,爐缸風(fēng)口至鐵口區(qū)域存在較大面積煤氣通道,這與7 月14 日北鐵口來水相對(duì)應(yīng)。從新開灌漿孔看,存在煤氣火及滲水現(xiàn)象,也能說明爐缸存在煤氣通道。

表3 

圖2 

 

長期漏水對(duì)爐缸炭磚的氧化侵蝕嚴(yán)重,水蒸汽通過炭磚的縫隙流入炭磚,在500 ℃以上與碳反應(yīng)生成CO2,氧化侵蝕后的炭磚表面會(huì)產(chǎn)生脆化區(qū)域,呈軟粉狀,且脆化的炭磚導(dǎo)熱性能大幅度下降,在煤氣流沖刷和鐵水環(huán)流的作用下易破碎,加劇炭磚的侵蝕。

從風(fēng)口大套下沿開灌漿孔鉆孔, 21#、28#風(fēng)口大套下沿鉆孔至200 mm,出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,判斷冷卻壁之間填料不密實(shí)存在通道。7 月14 日休風(fēng)北鐵口滲水,休風(fēng)后24#風(fēng)口斷水后,北鐵口滲水情況明顯減少,判斷鐵口滲水來源為破損風(fēng)口,因此,下部重點(diǎn)治理風(fēng)口破損,首先解決風(fēng)口漏水對(duì)鐵口噴濺的影響,并通過灌漿封堵煤氣通道,解決鐵口噴濺的問題。

4 鐵口噴濺的處理

4.1 治理風(fēng)口破損

⑴制定7 號(hào)高爐加螢石洗爐方案,按方案配加螢石,解決7 號(hào)高爐爐缸不活的問題。

⑵爭取風(fēng)量,提高爐況穩(wěn)定性。上部調(diào)劑以引導(dǎo)中心氣流為主,采取縮小礦石平臺(tái),布料矩陣上保持邊緣礦角在39.0° ~ 40.5°,以抑制邊緣氣流,通過縮小礦石布料角差至7.5° ~8.5°,十字測溫中心溫度穩(wěn)定在600 ℃以上,風(fēng)量達(dá)到4 400 m3 /min、鼓風(fēng)動(dòng)能不小于110 kJ /s,提高爐況的穩(wěn)定性。

⑶穩(wěn)定爐溫控制,確保爐缸溫度充足?;钴S爐缸工作狀態(tài),提高渣鐵物理熱,使?fàn)t缸熱量充足,以縮小中心死焦堆,穩(wěn)定生鐵含Si 在0.55%~ 0.85%,平均生鐵含Si 控制在0.65%以上,杜絕0.50%以下爐溫。通過提高鐵水溫度至1 485 ℃以上,每班大于1 500 ℃不少于1 爐次,進(jìn)一步活躍爐缸工作。

⑷繼續(xù)限煤比操作。噴煤量增加后爐缸中心的料柱透氣透液性降低,爐缸邊緣環(huán)流增加,不利于風(fēng)口破損的治理??刂泼罕取?05 kg /t,改善爐缸工作。

⑸風(fēng)口破損按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換,避免長期向爐內(nèi)漏水,造成鐵口噴濺。

4.2 風(fēng)口進(jìn)出水管改造,解決冷卻水量小的問題

為解決7 號(hào)高爐風(fēng)口冷卻水量不足的問題,檢修對(duì)13#風(fēng)口水管進(jìn)行改造實(shí)驗(yàn),進(jìn)出水管內(nèi)徑由32 mm 增加至38 mm,改造后13 #風(fēng)口水量由17m3 /h 提高至22 m3 /h,冷卻水量增加5 m3 /h,風(fēng)口進(jìn)出水管改造后風(fēng)口水量增加明顯,利用檢修將其余風(fēng)口水管改造,提高風(fēng)口冷卻水量。

4.3 爐缸灌漿,封堵煤氣通道

從鐵口噴濺及灌漿的情況分析,爐缸存在較大的煤氣通道,為治理鐵口噴濺,利用檢修機(jī)會(huì)繼續(xù)對(duì)爐缸進(jìn)行灌漿,封堵煤氣通道。

4.3.1 灌漿孔位置選擇

利用短期休風(fēng)在大套下沿開灌漿孔,阻斷風(fēng)口與鐵口縫隙,鐵口通道及鐵口框架灌漿。系統(tǒng)檢修在大套下沿、爐缸四段、鐵口框架、鐵口通道全面灌漿。

4.3.2 鉆孔要求

大套下沿、爐缸四段灌漿孔鉆孔深度至冷卻壁熱面,預(yù)先在鉆桿上標(biāo)好刻度標(biāo)記,防止鉆過頭損傷炭磚,鉆孔后用鋼筋棍清理灌漿孔內(nèi)周圍的耐材,并用壓縮空氣將灌漿孔內(nèi)雜物吹掃干凈。鐵口通道: 鐵口用Ф65 mm 大鉆頭鉆至2.0 m灌漿。

4.4 改善炮泥質(zhì)量

加強(qiáng)對(duì)炮泥質(zhì)量管理,針對(duì)鐵口噴濺狀況,要求廠家及時(shí)調(diào)整炮泥配方,降低炮泥在燒結(jié)過程中出現(xiàn)裂縫。

4.5 加強(qiáng)出鐵操作管理

保證鐵口深度在3.3 m 以上,減緩出鐵過程中鐵口孔道快速擴(kuò)孔; 提前鉆鐵口遇潮鐵口是用壓縮空氣進(jìn)行烘烤,抑制炮泥燒結(jié)不夠帶來的鐵口放火箭式的大噴。

5 結(jié)語

通過治理風(fēng)口破損,加強(qiáng)冷卻設(shè)備管理,灌漿維護(hù)堵塞煤氣通道,及時(shí)更換漏水小套,爐況調(diào)整改善爐缸工作狀態(tài),調(diào)整炮泥質(zhì)量和加強(qiáng)鐵口維護(hù),鐵口噴濺問題得到初步治理。

 
 
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