近日,河北鋼鐵集團邯鋼自動化部技術人員成功完成400平方米燒結機二系列脫硫控制系統程序優化及上位機畫面完善,使該控制系統更加符合工藝要求,降低了操作難度,減少了能源消耗。
邯鋼400平方米燒結機二系列脫硫控制系統除塵倉共有清灰閥和除塵閥308套,每套都通過自動控制系統來控制開閉。系統控制方式采用的是十幾個閥共用一個輸出。由于控制系統設計落后,導致效率低,不管有沒有灰,只要有輸出信號,十幾個卸灰閥就同時開,既不節能,也不環保,經常造成灰料堆積,甚至有些閥出現了故障。崗位人員也無從查起,經常是去現場手動開閥,造成安全隱患。
解決這一難題,該部技術人員根據生產工藝情況,仔細分析閥組的運行規律,重新繪制了控制系統硬件配置及輸入、輸出模板接線圖,把清灰閥和除塵閥啟動的時間改為手動輸入設定,崗位操作人員可以根據現場實際情況,設定合適的時間來控制除塵閥的啟動,從而達到節能和除塵的最好效果。
此外,400平方米燒結機二系列脫硫有2臺上位機,這2臺上位機畫面各自獨立,不能互為備份。一旦其中一臺計算機故障,就會出現該系統畫面不能操作、環保數據丟失等問題。為了保證環保數據備份,方便崗位工人操作,該部技術人員將兩套上位機畫面整合。2臺計算機既能操作除塵畫面,又能操作脫硫畫面,方便了崗位工操作,節省了備件費用。另外,針對操作畫面上的環保數據,例如出口二氧化硫、出口粉塵、出口氮氧化物等數據,技術人員增加報警功能,當這些關鍵環保數據超標時就閃爍報警,及時提醒崗位人員采取相應的措施。
邯鋼400平方米燒結機二系列脫硫控制系統除塵倉共有清灰閥和除塵閥308套,每套都通過自動控制系統來控制開閉。系統控制方式采用的是十幾個閥共用一個輸出。由于控制系統設計落后,導致效率低,不管有沒有灰,只要有輸出信號,十幾個卸灰閥就同時開,既不節能,也不環保,經常造成灰料堆積,甚至有些閥出現了故障。崗位人員也無從查起,經常是去現場手動開閥,造成安全隱患。
解決這一難題,該部技術人員根據生產工藝情況,仔細分析閥組的運行規律,重新繪制了控制系統硬件配置及輸入、輸出模板接線圖,把清灰閥和除塵閥啟動的時間改為手動輸入設定,崗位操作人員可以根據現場實際情況,設定合適的時間來控制除塵閥的啟動,從而達到節能和除塵的最好效果。
此外,400平方米燒結機二系列脫硫有2臺上位機,這2臺上位機畫面各自獨立,不能互為備份。一旦其中一臺計算機故障,就會出現該系統畫面不能操作、環保數據丟失等問題。為了保證環保數據備份,方便崗位工人操作,該部技術人員將兩套上位機畫面整合。2臺計算機既能操作除塵畫面,又能操作脫硫畫面,方便了崗位工操作,節省了備件費用。另外,針對操作畫面上的環保數據,例如出口二氧化硫、出口粉塵、出口氮氧化物等數據,技術人員增加報警功能,當這些關鍵環保數據超標時就閃爍報警,及時提醒崗位人員采取相應的措施。