上半年,山東泰山鋼鐵集團有限公司開展的第一批變頻節(jié)電項目已全部竣工并投入使用。經(jīng)過測試,其平均節(jié)電率在30%以上,年可節(jié)約電費支出600余萬元。
近年來,泰鋼在保證設(shè)備穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上,借助外部優(yōu)勢資源,全面實施能源系統(tǒng)診斷、優(yōu)化與節(jié)能規(guī)劃,深入開發(fā)鋼鐵制造流程的能源轉(zhuǎn)換效率來挖掘效益,提升競爭力。這批項目自2015年10月份開始籌劃,采用“節(jié)電籌資”模式推動,經(jīng)過泰鋼各部門的協(xié)作、配合、反復(fù)論證,最終確定對煉鐵部高爐助燃風(fēng)機、熱電公司余熱循環(huán)風(fēng)機、泰威公司265機尾除塵風(fēng)機、焦化公司鼓冷風(fēng)機(西臺)等6臺風(fēng)機電機實施變頻節(jié)能改造。經(jīng)過近半年的緊張施工,截至目前,除焦化公司鼓冷風(fēng)機(西臺)由于天氣和環(huán)保原因延遲調(diào)試外,其余5臺均已投入運行。通過7月份現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)來看,煉鐵部高爐助燃風(fēng)機節(jié)電率在50%左右,泰威公司265機尾除塵風(fēng)機節(jié)電率在70%左右,熱電公司余熱循環(huán)風(fēng)機節(jié)電率在15%左右,均取得了良好的節(jié)電效果。