首鋼遷鋼公司供應管理部自成立以來,狠抓固廢加工生產管理,保證固廢產品質量穩定,降低各項加工費用。在作業部的關注與支持下,一廢鋼供應作業區不斷摸索試驗,最終引入火焰切割槍,不僅為崗位工人創造了良好的環境,更一舉降低生產成本至少260萬元/月。
一廢鋼供應作業區承擔著對遷鋼公司不合格板坯、板卷等進行切割重置,返回生產部門進行循環再利用的重任。過去,一直按照傳統的氧氣切割法對廢鋼進行切割,這種切割方法不僅需要消耗大量的氧氣及吹氧管,對廢鋼造成的損耗也較大。作業區領導緊抓將固廢資源納入原料資源的管理模式,主動將固廢返生產利用率指標分解到本崗位的日常操作中,通過多次與兄弟單位調研對標,最終將降低廢鋼損耗率的目光盯在改善切割方法上。作業區全體員工始終堅持從源頭優化固廢返生產利用渠道,不斷提高固廢資源的使用意識。經過反復摸索,以降低廢鋼損耗率為核心,對切割槍供應商提出要求,最終確定了目前使用的火焰切割槍。這種切割槍長約1.8米,改氧氣助燃為煤氣、氧氣混合燃燒,一方面這種燃燒方式噴出來的火焰較長,能夠迅速完成切割任務,大大降低了廢鋼在切割過程中的損耗。另一方面,通過火焰切割,能夠有效地控制廢鋼中硫等成分的燃燒,為崗位工人提供了更加優良的工作環境。
據統計,使用火焰切割槍以來,廢鋼的損耗率由最初的15.89%降低到9%以下。以一廢鋼供應作業區10月份約為1.84萬噸的加工規模為例,按照自產回收廢鋼最低價估算,至少減少了254萬元以上的損失。另外,根據今年平均加工量以及煤氣、氧氣費用統計估算,改造后每月可節省吹氧管費用1.48萬元,供氧費用7.7萬元。
一廢鋼供應作業區承擔著對遷鋼公司不合格板坯、板卷等進行切割重置,返回生產部門進行循環再利用的重任。過去,一直按照傳統的氧氣切割法對廢鋼進行切割,這種切割方法不僅需要消耗大量的氧氣及吹氧管,對廢鋼造成的損耗也較大。作業區領導緊抓將固廢資源納入原料資源的管理模式,主動將固廢返生產利用率指標分解到本崗位的日常操作中,通過多次與兄弟單位調研對標,最終將降低廢鋼損耗率的目光盯在改善切割方法上。作業區全體員工始終堅持從源頭優化固廢返生產利用渠道,不斷提高固廢資源的使用意識。經過反復摸索,以降低廢鋼損耗率為核心,對切割槍供應商提出要求,最終確定了目前使用的火焰切割槍。這種切割槍長約1.8米,改氧氣助燃為煤氣、氧氣混合燃燒,一方面這種燃燒方式噴出來的火焰較長,能夠迅速完成切割任務,大大降低了廢鋼在切割過程中的損耗。另一方面,通過火焰切割,能夠有效地控制廢鋼中硫等成分的燃燒,為崗位工人提供了更加優良的工作環境。
據統計,使用火焰切割槍以來,廢鋼的損耗率由最初的15.89%降低到9%以下。以一廢鋼供應作業區10月份約為1.84萬噸的加工規模為例,按照自產回收廢鋼最低價估算,至少減少了254萬元以上的損失。另外,根據今年平均加工量以及煤氣、氧氣費用統計估算,改造后每月可節省吹氧管費用1.48萬元,供氧費用7.7萬元。