轉爐爐齡是一項反映煉鋼工序經濟效益的綜合性技術指標。因此,通過提高爐齡,使爐齡與質量、成本有機統一,實現生產成本降低,效益最大化,一直都是煉鋼總廠日常生產經營工作中不斷深入研究和探討的重要工作課題。
為使3#轉爐整個爐役創造和發揮出最佳經濟效益,煉鋼總廠針對3#轉爐爐襯,因去年冬季因數次間斷生產,頻繁開爐,消化硅高或硫高鐵水,爐襯損害嚴重的實際情況,多措并舉加強爐襯維護工作,提高轉爐爐齡,力爭將該爐役維持到2017年春季。
一是加強冶煉過程爐渣成分調整,保證終點渣合適的成分控制和爐渣性能。該總廠要求在整個冶煉全過程爐渣必須具有合適的氧化鎂含量,使爐渣氧化鎂含量達到過飽和,避免因渣中氧化鎂含量過低造成對爐襯的侵蝕,同時為濺渣護爐工作打好基礎,使爐渣能夠“濺得起、粘得住、耐侵蝕”。
二是加強轉爐濺渣護爐操作,合理掌控轉爐濺渣時間。該總廠要求濺渣時,要通過確認轉爐爐襯的薄弱部位對濺渣槍位進行相關調整,建立轉爐濺渣操作模型進一步規范、指導濺渣護爐操作。
三是嚴格控制轉爐爐底漲幅,使爐型保持最佳合理狀態。該總廠要求在生產過程中要嚴格穩定裝入量,同時進一步穩定人員操作水平,要求崗位操作人員要強化轉爐終渣調整意識,嚴格冶煉過程溫度及終點溫度控制,穩定生產節奏,減少過吹爐號,降低渣中全鐵含量,提高轉爐終點拉碳率,降低爐渣氧化性,從而避免爐襯溫度急冷急熱變化和組織變化引起的開裂剝落和鋼水過氧化對爐襯的侵蝕、沖刷。
通過上述管理措施,現爐底高度一般保持在負300mm左右,爐型合理,掛渣層均勻、致密,爐齡已超過12200次,為轉爐工序的生產穩定順行提供重要保障,為我公司降本增效工作做出突出貢獻。