據(jù)了解,該東區(qū)燒結(jié)除塵輸灰系統(tǒng)共有五套,分別為1#、2#機頭除塵輸灰系統(tǒng),1#、2#機尾除塵輸灰系統(tǒng)以及成品除塵輸灰系統(tǒng)。以往,由于操作人員對該五套除塵輸灰系統(tǒng)的工藝控制操作不熟悉,加上對部分設(shè)備使用性能缺乏足夠認(rèn)識,以及系統(tǒng)本身存在其他原因,造成備件更換頻繁、管道磨損嚴(yán)重,員工維護保養(yǎng)工作量大,勞動強度增加,對煉鐵廠除塵設(shè)備設(shè)施的正常運行以及車間環(huán)??冃Мa(chǎn)生制約。
為解決以上問題,該廠組織相關(guān)車間專業(yè)技術(shù)人員,根據(jù)每個除塵輸灰系統(tǒng)灰量以及除塵灰性質(zhì)的不同,自行制定相應(yīng)的技改方案并實施。該廠首先通過查閱輸灰系統(tǒng)圖紙資料,恢復(fù)系統(tǒng)原有部件及各控制參數(shù)的檢測數(shù)據(jù),同時針對輸送濃度以及輸送壓力與距離的比例調(diào)節(jié)等具體問題咨詢同類型廠家,獲得精準(zhǔn)的技術(shù)資料。與此同時,根據(jù)除塵灰性質(zhì)的不同,選用不同類型的輸灰控制閥門,如機頭除塵改用氣動球閥,機尾以及成品除塵采用耐磨陶瓷閥,有效降低閥門磨損率。另外,通過多次調(diào)試,將自動輸灰系統(tǒng)控制工藝由連續(xù)輸灰控制改為間隔輸灰控制。全部改造完成后,煉鐵廠重新制定了新的輸灰工藝操作標(biāo)準(zhǔn)制度并組織責(zé)任班組員工培訓(xùn)學(xué)習(xí),規(guī)范操作,使員工的設(shè)備維護保養(yǎng)與工藝操作能力得到有效提高。
改造完成后,通過三個月的運行觀察發(fā)現(xiàn),此次技改取得了顯著成效,其中1#、2#機頭除塵輸灰系統(tǒng)球閥使用壽命大幅提高,1#、2#機尾除塵輸灰系統(tǒng)以及成品除塵輸灰系統(tǒng)的管道破損情況大幅度下降,工作量降低了約20倍,與此同時,停機揚塵次數(shù)大幅減少,輸灰用氣量也大幅降低,不僅環(huán)??冃У玫矫黠@提高,也取得了良好的降本和減輕員工勞動強度的效果。