今年,面對包鋼決戰決勝的困難形勢,稀土鋼煉鐵廠眼睛向內、主動作為。截至目前,兩座高爐累積生產鐵水359.5萬噸,超進度計劃22.63萬噸,焦比、燃料比、動力費等技術經濟指標穩步降低,以優異的成績為公司打贏扭虧為盈翻身戰沖鋒在前。
生產經營 芝麻開花
在原燃料供應緊張、變料頻繁的情況下,高爐產生波動的原因沒有一百也有八十,“做足預案”四個字背后凝結的是數不清的工作量。煉鐵作業部從工藝操作控制入手,降低礦焦比、提高爐溫,進而增強高爐的抵抗力;通過摸索、創新裝料制度,以“中心氣流為主,邊緣氣流為輔”逐步轉變為“兩股氣流都發展”模式;縮小布料器中心喉管直徑,使得焦炭、礦石分布更加精確。一系列措施使得煤氣利用率大大提高的同時,焦比、燃料比逐步降低……在大家的共同努力下,大高爐克服了布料器設備缺陷的技術難題,實現了穩定、順行、高產,并在公司發布的二季度廠際立功競賽中榮獲一等功。
在頻繁變料、來料質量惡化、備品備件到貨不足、爐條供應緊張等不利因素的影響下,稀土鋼煉鐵廠干部職工充分發揮主觀能動性,調整工藝參數,積極采取應對措施,不僅使燒結礦同比增產57.94萬噸,還向煉鐵廠外運燒結礦26.11萬噸,保證自身需求的同時,緩解了老體系燒結礦不足的局面,為公司燒結礦總體平衡貢獻力量。截至目前,稀土鋼煉鐵廠2臺燒結機累計生產燒結礦531.91萬噸,超進度計劃61.63萬噸,
降本增效 穩中有進
面對2.57億元的降本任務,稀土鋼煉鐵廠層層落實責任,細化降本指標,制定出行之有效的具體措施,以設備管理水平提升為突破口,不斷加強設備長壽化攻關及進口設備國產化工作,認真審核事故備件的準備量,嚴格管理備件計劃,降低備品備件費用;強化倉儲管理,合理優化庫存,降低備件庫存資金;對修理費、低值易耗品、機物料三項費用進行分解,并嚴格按指標考核,使月度考核指標可控。
上半年,球團生產線在克服原料質量差、產能低等不利影響下,通過工藝創新和技術攻關,連續一周實現日產超13000噸,超出常規產能44.4%的同時,創造了國內球團行業能耗指標每噸18.03千克標煤的最低紀錄。在外部條件不做主的情況下,7月份開始,球團作業部進一步向動力費用開刀,通過采取定期緩料停運皮帶機運輸系統和照明節能的措施,減少設備空轉時間及無效用電,實現年節約電費近百萬;通過量化作業標準、優化烘干制度、加強工藝操作水平等工藝技術進步,在改善了原料的預處理效果的同時,減少了高爐煤氣和焦爐煤氣的消耗;通過降低濕返率、爐膛微負壓操作及回熱風機部分替代主抽風機等技術措施,突破常規操作,滿足了全公司對球團礦產量的要求。