為了減少故障時(shí)間,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,保證軋鋼生產(chǎn)順行,西林軋鋼總廠維修車(chē)間于日前對(duì)一軋冷床移鋼小車(chē)進(jìn)行了改造。 冷床移鋼小車(chē)是將鋼輸送到輸出輥道的主要設(shè)備之一。而隨著軋鋼產(chǎn)能的釋放,使移鋼小車(chē)車(chē)體變形,拉桿彎曲、斷裂,故障頻繁發(fā)生。針對(duì)此情況,該車(chē)間經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,不斷實(shí)踐,決定將變形的車(chē)體進(jìn)行校正,利用鋼板和圓鋼,通過(guò)下料和反復(fù)焊接,對(duì)拉桿進(jìn)行了制作,這樣,不但增加了移鋼小車(chē)的摩擦強(qiáng)度,增加了其耐磨性和承受載荷能力,而且還方便了移鋼小車(chē)的調(diào)整和維護(hù)。使用周期由原來(lái)的12天延長(zhǎng)到現(xiàn)在的20天。同時(shí),檢修時(shí)間也由原來(lái)的40分鐘縮短到現(xiàn)在的15分鐘,節(jié)省了25分鐘。此舉,不僅為生產(chǎn)贏得了時(shí)間,為軋鋼生產(chǎn)提供了可靠保證,還可為公司一年創(chuàng)效2.5萬(wàn)元。