攀長特煉鋼總廠二作業(yè)區(qū)黨支部充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用,將黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合,緊緊圍繞降本增效工作,深入開展“電極管理”效能監(jiān)察項目,2018年噸鋼電極消耗逐月降低,創(chuàng)效成果顯著:據(jù)統(tǒng)計,2017年噸鋼電極消耗8.74kg/t,2018年平均消耗7.56kg/t,節(jié)約1.18kg/t,1-11月二作業(yè)區(qū)共計生產(chǎn)127204t鋼,效能監(jiān)察項目創(chuàng)效近500萬元。
電極消耗是電爐煉鋼生產(chǎn)的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標,為了此項工作取得實效,二作業(yè)區(qū)黨支部充分發(fā)揮效能監(jiān)察管理職責、強化執(zhí)行力、在年初組織相關(guān)人員認真對“電極管理”效能監(jiān)察項目進行研究。效能監(jiān)察工作小組合理分工,找準監(jiān)控點和關(guān)鍵環(huán)節(jié),制定效能監(jiān)察實施方案。首先對影響電爐和LF爐電極消耗的因素進行梳理,找出主要原因。主要是電極自身質(zhì)量、電極裝配使用、非生產(chǎn)折斷電極;嚴格執(zhí)行電極管理制度,制定了作業(yè)區(qū)《電極消耗獎懲辦法》,推行電極消耗目標完成激勵,提高職工降本增效意識;建立電極使用管理的多個臺帳,現(xiàn)場指導,質(zhì)量跟蹤,事故分析總結(jié)工作,做到管理效果數(shù)據(jù)分析,有理有據(jù);引進電極浸漬、電極噴淋等新技術(shù)的推廣和應用;冶煉工藝優(yōu)化,縮短冶煉時間,降低噸鋼電極消耗指標;進一步加強職工裝配電極時的規(guī)范操作,對非生產(chǎn)折斷電極責任事故進行原因分析,制定預防措施,落實考核責任,提高員工生產(chǎn)質(zhì)量和成本意識;引入商品競爭機制,開發(fā)了多家不同供應商參與競爭,提高電極產(chǎn)品質(zhì)量,降低消耗; 加大廢舊電極利用、降低電極消耗。其中1-11月回收利用費舊電極接頭110個,節(jié)約資金33萬余元,加工報廢電極25根,節(jié)約資金80余萬元。
2018年二作業(yè)區(qū)黨支部實施“電極管理”效能監(jiān)察項目后,年平均消耗7.56kg/t,節(jié)約1.18kg/t,1-11月二作業(yè)區(qū)共計生產(chǎn)127204t鋼,效能監(jiān)察項目創(chuàng)效近500萬元.。通過實施效能監(jiān)察項目,激發(fā)了職工的節(jié)能降耗工作熱情,規(guī)范操作行為,為2019年提升產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)能降耗工作的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。