隨著精細化管理的深入和企業自動化信息化程度的提高,通過崗位、機構的優化來盤活人力資源,激發最大效益,也成為了許多車間、班組探索的課題。近期,方大九鋼優鋼線車間組織人員對各個崗位進行調研梳理,最終成功將兩個操作室合并為一個操作室,一次性解決了多個難題,提升了整體效益。
該車間的六臺打包機,原本分別由兩個操作室控制,每個操作室每班有2名員工值班。車間人員經過一段時間觀察發現,其中一個操作室的自動化程度很高,值班人員工作量不大。而在兩個操作室內操作6臺打包機,因視線距離的關系,還會導致誤操作,影響生產。這是一個有“潛力”可挖的崗位,參加調研的成員不約而同有了一致的想法。是否可以將兩個操作室合二為一呢?如果這一想法變為現實,那么這個崗位就可以優化出8名員工充實到更為需要的崗位。這可是一件大好事。
想法是好,能行嗎?會不會影響生產效率?該車間將這一想法向上級提出,獲得上級的大力支持。廠部迅速要求相關生產、技術、設備、安全等科室骨干,全力支持優鋼線車間這一建議,從各個方面進行可行性論證。論證顯示,如果將兩個操作室 “合二為一”的話,每個班次就能優化出2個人,全班共計盤活人力資源8人;同時操作室“合二為一”后,不但不會影響生產,而且能夠通過集中監控,提升生產效率。既然是這樣,那就立即辦!該廠領導當機立斷,要求將這一好想法落到實處。
好想法要做好也絕非易事。要落實好“二合一”的設想,還必須具備兩個條件:一是留下來的人員必須具備較高的操檢合一技能;二是兩個操作室的設備要整合到一個操作室。于是,該車間對原有操作工進行全面測評,具備操檢合一條件的優先留下來,確保操作人員素質和生產不受影響;二是請維修車間全力配合,對撤并的操作室設備進行整合搬遷,實現在一個操作室對6臺打包機的全面統一協調控制。
兩個操作室 “合二為一”工作完成后,車間共計盤活人力資源8人,同時,也化解了原來兩個打包操作臺、因受視線影響經常會造成誤操作的問題,能夠更為有效地確保打包機設備穩定運行,有效降低了打包機誤機時間,提高了生產效率,降低了員工作業安全風險,取得了良好效果。
有員工感嘆,原以為“二合一”會引發班組矛盾推行不下去,沒想到“合”出來的是效益、是活力。“只要認真‘變、干、實’,就沒有解決不了的問題!”該車間負責人說。(方大九鋼 彭媛)