近日,陜鋼龍鋼煉鐵廠干部職工發揮聰明才智,成功完成了高架皮帶減速機改造,實現了皮帶機“雙驅動”,為企業年創效46萬元。
該單位265㎡燒結機成五帶由于皮帶坡度大,經常出現高速軸漏油、高速齒輪和二級齒輪磨損、斷裂現象,且每次維修需用時6小時以上,嚴重制約著燒結系統的高效運行。
為解決以上問題,該單位技術人員打破皮帶機單臺減速機驅動傳統觀念,創新對傳動滾筒、聯軸器、減速機重新選型改造,為該皮帶機新加裝了一臺減速機,達到了在單臺減速機出現故障后,備用減速機可實現便捷倒換,保障了生產高效運行。
改造后,不僅有效解決了單驅動故障后造成的生產系統長時間停機問題,而且大幅減少了日常維修強度和頻次,降低了鐵前生產成本。據悉,此改造目前已在該單位其它關鍵皮帶系統推廣應用。