由于該廠低碳鋼比例較大,終點(diǎn)氧化性強(qiáng),出鋼溫度高,所以出鋼口壽命長(zhǎng)期在100——150爐之間,制約連續(xù)冶煉時(shí)間,影響轉(zhuǎn)爐高效化生產(chǎn)。為此,該廠成立攻關(guān)隊(duì),安排專業(yè)人員集思廣益,通過(guò)查閱學(xué)術(shù)期刊,與先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)交流,學(xué)習(xí)先進(jìn)的出鋼口安裝和維護(hù)方法等措施,攻克出鋼口壽命短的難題,總結(jié)出一套延長(zhǎng)出鋼口壽命的方法并加以固化。
該廠從生產(chǎn)組織、工藝操作、日常維護(hù)等方面對(duì)出鋼口壽命進(jìn)行攻關(guān),取得良好效果。在生產(chǎn)組織方面,減少鋼包投入數(shù)量,徹底實(shí)現(xiàn)紅包周轉(zhuǎn),降低出鋼溫度,堅(jiān)持推行鋼包加蓋和烘烤制度,減少出鋼溫降,有效降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度。在工藝操作方面,提高一次倒?fàn)t出鋼率和中高碳鋼拉碳率,減少后吹爐次。嚴(yán)格落實(shí)終渣稠化制度和吹煉終點(diǎn)壓槍制度,降低渣中氧化亞鐵含量,弱化高氧化性渣子對(duì)出鋼口的侵蝕。改善爐渣狀況,保證爐渣堿度及MgO含量,視終點(diǎn)渣狀況,對(duì)出鋼口進(jìn)行掛渣操作。出鋼后嚴(yán)格落實(shí)擋渣塞堵出鋼口操作,減少吹煉時(shí)高溫氣體對(duì)出鋼口內(nèi)壁的侵蝕。在日常維護(hù)方面,改善出鋼口耐材材質(zhì),在出鋼口外端口增加可更換“碗磚”,改進(jìn)滑板內(nèi)水口更換工藝,加強(qiáng)對(duì)出鋼口及小面的日常維護(hù),嚴(yán)格滑板更換工藝紀(jì)律,減少人為因素對(duì)出鋼口的損壞。