“小閥門”創出“大收益”
該廠共有4臺高爐鼓風機,其中2臺AV-63風機,一臺AV-71風機和一臺AV-80風機,其耗電量較大,面對如此高的工序能耗,該廠為降低生產成本,嚴格把控各個環節,利用停機時間在送風管道加裝逆止閥門,杜絕了風機房不必要的跑風問題,并派專人每天巡查逆止閥開度,通過各項舉措,實現風量損失嚴格控制在10kpa之內,自投運以來1#風系統單耗較指標降低5.37Kwh/t,2#風系統單耗較指標降低4.73Kwh/t,使電耗大幅度降低,每月節省電費近6萬余元。
“小齒輪”轉出“大動力”
加濕攪拌機是除塵器輸灰系統的最后一道工序,其通過螺旋式轉動將除塵灰與水進行加濕攪拌后,再裝入轉運車輛。面對冬季天氣,作業環境寒冷,該廠加濕攪拌機正常出灰能力15T/h,不能滿足季節變化需求,為此該廠設備管理人員翻閱大量資料,在轉速比與輸出扭矩之間尋求突破,將原從動輪由同徑圓,改為主動輪的一半,從而讓從動輪齒輪的齒數發生改變加速運轉,據悉,改造后既加快雙軸轉速,使動力大幅度提升,出灰能力同時提升至60T/h。
“小內臟”促進“高代謝”
該廠現有鏈式刮板機17套,由主電機、傳動鏈條、刮灰鏈條等設備組成,刮灰鏈條為刮板機內部鏈條,工作時通過機械傳動將除塵灰在刮板機內進行推動,1#系統刮灰鏈條寬度為140mm,由于鐵水產量持續高漲,其鏈條已無法滿足現有生產需求,常出現齒輪滑齒現象,導致輸灰系統運轉不佳,發現問題后,該廠用平時廢棄的邊角料在鏈條齒上進行焊接,將寬度從140mm增加到260mm,自對“內臟”改造后,極大提升刮板機“新陳代謝”,提升輸灰能力5T/h,縮減卸灰時間近2小時,大大增強了輸灰效率。(陜鋼漢鋼 鄧鐵拓)