該部緊跟公司生產(chǎn)組織節(jié)奏,提前組織,周密安排,量化、強(qiáng)化調(diào)度指揮和鐵水運(yùn)輸過程控制,加強(qiáng)與總調(diào)、煉鐵、煉鋼等相關(guān)單位的溝通聯(lián)系,準(zhǔn)確掌握高爐煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)組織模式。圍繞當(dāng)前鐵罐運(yùn)用數(shù)量無法滿足8號(hào)高爐一次出鐵所需12個(gè)敞口罐的難題,該部安排組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)寫實(shí),認(rèn)真分析制約因素,重新制定生產(chǎn)組織方案,合理利用調(diào)配機(jī)車,做到無縫銜接,實(shí)現(xiàn)了鐵水罐分勾取配、“一次兩帶”的作業(yè)模式,為8號(hào)高爐日產(chǎn)9000噸創(chuàng)造好外圍條件。
該部充分發(fā)揮鐵路專業(yè)優(yōu)勢(shì),結(jié)合當(dāng)前裝車作業(yè)易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié),編制了《裝車工作要求》《河鋼邯鋼成品外發(fā)貨車使用要求》《降低壞車率措施》等規(guī)定,在確保100%完成外發(fā)計(jì)劃的同時(shí)進(jìn)一步加快了裝車作業(yè)效率。重新制定《一料場(chǎng)卸車組織方案》,嚴(yán)格落實(shí)壓縫作業(yè)計(jì)劃,取配時(shí)間由30分鐘壓縮至10分鐘,為三料場(chǎng)停用提供了保障。針對(duì)當(dāng)前煤焦、整車上量、三料場(chǎng)卸車大幅減少的新常態(tài),與邯鄲站、貨運(yùn)中心、石家莊車輛段等鐵路單位加強(qiáng)協(xié)作,合署辦公,不斷優(yōu)化局車作業(yè)流程,加大對(duì)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度,嚴(yán)格按列車時(shí)刻表取配,及時(shí)編組啟票,做到精準(zhǔn)接卸車,確保廠內(nèi)鐵路物流高效順暢。5月份,日均裝279車,同比增長(zhǎng)30%。
該部積極轉(zhuǎn)變思想觀念和工作作風(fēng),變被動(dòng)為主動(dòng),延伸管理,強(qiáng)化與邯鄲站的溝通聯(lián)系,及時(shí)掌握原燃料到達(dá)情況,根據(jù)廠站待配車列情況,合理安排路局車列進(jìn)廠。當(dāng)待配車列均超出兩列后,與邯鄲站溝通暫緩進(jìn)車,盡最大努力減少廠內(nèi)待卸待配車輛數(shù)量,助力公司降低停時(shí)費(fèi)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。