解決方坯Q235生產問題迫在眉睫
今年初,該公司按效益最大化原則組織批量Q235外賣坯的生產,煉鋼廠在生產過程出現頻繁漏鋼、變流、脫方等生產質量問題,嚴重制約外賣坯產能、效益的發揮,同樣有損鄂鋼外賣坯市場聲譽,Q235的質量問題成為煉鋼產能發揮的瓶頸問題。
李偉,該公司連鑄車間青年先鋒站站長、工程師、高級主任師,榮獲專利5項,在國家核心期刊發表論文4篇。他利用豐富的理論知識和多年的生產管理經驗,組織車間技師談正軍、朱功亮、值班長劉成勝組成4人攻關團隊,認真分析Q235漏鋼形成機理,制訂對策,踏上攻關之路。
不懈努力 找出癥結
通過一次又一次的取樣分析,一次又一次的激烈討論,攻關團隊終得結論:Q235連鑄液相線為1514℃,固相線為1460℃,兩相區較寬;由于C含量在0.12%~0.17%,凝固過程發生包晶反應,出現較大的體積變化和線收縮,因結晶器凝固氣隙過早的形成,導致坯殼厚度生長不均勻加劇,局部區域熱應力集中導致微裂紋產生,嚴重時產生角裂、縱裂漏鋼。
創六步法 破解難題
經過幾個月的摸索與實踐,該廠總結提煉了防漏鋼、變流、脫方六步法。
一冷:控制二冷水分配比例,確保鑄坯按照溫度曲線凝固;
二熱:與轉爐職工協調吊包溫度、連澆溫度,滿足鋼水過熱度在15℃~30℃范圍內;
三成分:轉爐窄成分控制,避開包晶反應區;連鑄建立成分異常降速處置措施;
四銅管:優化銅管錐度曲線,符合高拉速設計要求;
五托輥:本體轉動靈活無殘鋼,鑄坯對弧對中不跑偏;
六坯形:每2小時1次工藝檢查,及時調整生產節奏。
實施六步法的應用后,Q235的拉速提速至3.16m/min,方坯連鑄機拉速突破4.17m/min,創連鑄歷史最高紀錄,連鑄螺紋鋼沖鋼支數同步下降,由實施前的7支降為實施后的1支。