強化設(shè)備管理創(chuàng)新,奠定高效運行基礎(chǔ)。該部持續(xù)推進設(shè)備每日必檢項目清單,建立量化精益管理機制,形成PDCA閉環(huán)管理;合理分解落實生產(chǎn)指標(biāo)并組織攻關(guān)改進。今年,該部設(shè)備各項消耗指標(biāo)同比提升顯著,實現(xiàn)噸鋼水耗降低3.5%、電單耗降低2.1%、油耗經(jīng)濟指標(biāo)降低10%。建立健全機旁備件管理制度,推行智能化設(shè)備管理系統(tǒng)應(yīng)用,持續(xù)完善點檢定修體系,1-10月,定修項目實現(xiàn)率100%、定修時間準(zhǔn)確率96%,設(shè)備開動率提升2%,均創(chuàng)歷史最好水平。
打造創(chuàng)新實踐陣地,釋放創(chuàng)新創(chuàng)效潛能。該部開展精益改善活動,充分發(fā)揮區(qū)域長“四個一”作用、技術(shù)人員“四參與”作用,解決多個制約企業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸和難點問題。自主搭建精軋機組自動評分系統(tǒng),實現(xiàn)精軋機功能精度智能化控制;通過提高換輥設(shè)備穩(wěn)定性和異常問題處理效率等措施,換輥效率提升18%;主導(dǎo)建立除鱗泵全生命周期在線監(jiān)測系統(tǒng),極大降低現(xiàn)場除鱗泵設(shè)備維護難度,減少設(shè)備事故發(fā)生率;投入使用精軋機組水霧除塵系統(tǒng),確保環(huán)保指標(biāo)達國內(nèi)超低排放要求;實現(xiàn)卷取機輥道跟隨、卷取機單獨啟停的自動控制。今年,熱軋部共征集有效精益改善提案118項,累計申請專利專有技術(shù)30余項,重大合理化建議16項,年創(chuàng)效1100余萬元。其中,加粗機械精益小組成果《基于TRIZ理論延長加熱爐氣動閥門使用壽命》獲2023年遼寧省創(chuàng)新方法大賽三等獎。
挖掘設(shè)備降本潛能,錨定打造極致成本。該部對績效指標(biāo)和QEO指標(biāo)開展計劃值管理,運用帕累托圖、頭腦風(fēng)暴、魚刺圖等精益工具方法,聚焦噸鋼電耗、水耗、煤氣單耗等生產(chǎn)指標(biāo),制定精益成本改善方案;制定液壓站最優(yōu)停機方案,實現(xiàn)自動停機和一鍵恢復(fù)功能;實行電價峰值水處理最優(yōu)停機方案,實現(xiàn)水處理系統(tǒng)電能消耗最優(yōu)化;制定卷取機和機前輥道同步停機方案、熱卷箱電機自動優(yōu)化節(jié)能和定寬壓力機間歇式控制等措施,實現(xiàn)噸鋼電耗降低,年節(jié)約電耗160余萬元。落實重點設(shè)備風(fēng)險管控責(zé)任,指定專人“施、檢、維、保”,結(jié)合“e考核”激勵措施,精細化設(shè)備管控,實現(xiàn)多個崗位零故障目標(biāo)。
深耕精益現(xiàn)場管理,推動班組工作效率提升。制定《現(xiàn)場目視化精益管理方案》《精益設(shè)備實施方案》等精益管理制度,通過開展5S、6源、物料的三定管理目視化活動,實現(xiàn)自主維護整改消除或降低風(fēng)險436項;制定精益改善項目112項,制作現(xiàn)場目視化看板36件,完成現(xiàn)場設(shè)備表面清潔、安全防護欄桿、安全標(biāo)識及關(guān)鍵閥門標(biāo)識牌整改528項,現(xiàn)場環(huán)境持續(xù)改善。圍繞“人員、安全、質(zhì)量、生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、成本”7個要素,實施班組標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和自主管理,建立班組崗位目標(biāo)績效管理機制,實現(xiàn)重點指標(biāo)的全過程精準(zhǔn)管控。今年,該部加粗機械點檢組榮獲遼寧省質(zhì)量信得過班組一等獎,精軋電氣點檢組和公輔點檢組連續(xù)兩季度獲分公司紅旗班組稱號。