經(jīng)過(guò)系列創(chuàng)新攻關(guān),首鋼遷鋼公司高爐干法除塵布袋使用壽命由投產(chǎn)初期的一年至一年半,延長(zhǎng)到了目前的二年半至三年,年均可節(jié)約布袋費(fèi)用245萬(wàn)元。
大型高爐煤氣全干法袋式除塵技術(shù)與濕法除塵相比,具有基本不用水、不會(huì)產(chǎn)生水污染、能耗小、運(yùn)行費(fèi)低等優(yōu)點(diǎn),屬于環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。其原理是利用布袋上多絨毛纖維的過(guò)篩作用,使氣流中的塵粒被阻擋或粘附在織物纖維上,然后用振打或反吹的方式使塵粒脫落下來(lái),掉入灰斗后送出。布袋的好壞、使用周期,直接影響干法除塵的效果及成本。目前遷鋼公司三座高爐均采用干法除塵,為降低綜合運(yùn)行成本、提高除塵效果,動(dòng)力作業(yè)部提出以技術(shù)攻關(guān)助推降成本增效益,圍繞提高布袋使用壽命進(jìn)行系統(tǒng)攻關(guān)。
抓源頭,確保布袋質(zhì)量。布袋材質(zhì)的好壞及做工是否精良,直接影響布袋的使用壽命。二高爐干法除塵投產(chǎn)初期曾使用過(guò)四個(gè)廠(chǎng)家的布袋。通過(guò)使用效果的對(duì)比分析,最終決定選用材質(zhì)和使用效果相對(duì)較好的某廠(chǎng)商的產(chǎn)品。運(yùn)行過(guò)程中,動(dòng)力作業(yè)部又針對(duì)布袋磨損嚴(yán)重、容易出問(wèn)題的地方與廠(chǎng)家反復(fù)溝通,進(jìn)行特殊制作,提出袋口、袋底進(jìn)行雙層加強(qiáng),濾袋縫制采用三針六線(xiàn)等一系列要求,嚴(yán)格保證了布袋的質(zhì)量。
精控制,穩(wěn)定除塵效果。二高爐干法除塵投產(chǎn)初期,出現(xiàn)布袋大量破損的情況。經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)是箱體過(guò)濾負(fù)荷控制不穩(wěn)造成的。過(guò)濾負(fù)荷過(guò)大,箱體內(nèi)煤氣流速過(guò)快,造成布袋損壞,降低了除塵效果。技術(shù)人員決定逐步降低箱體過(guò)濾負(fù)荷,摸索最佳過(guò)濾負(fù)荷值,每增加一個(gè)箱體后,均對(duì)高爐凈煤氣含塵量及布袋使用壽命進(jìn)行分析。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),將箱體過(guò)濾負(fù)荷控制在一定數(shù)值時(shí),不僅除塵效果能夠得到保證,而且延長(zhǎng)了布袋使用壽命。為進(jìn)一步提高干法除塵系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性,技術(shù)人員又對(duì)箱體引氣溫度、箱體置換介質(zhì)及控制方式、箱體輸灰間隔時(shí)間及振打器振打力度、干法散熱器連鎖程序等進(jìn)行了摸索總結(jié)完善,不僅保證了布袋使用安全,而且為高爐調(diào)整恢復(fù)創(chuàng)造了條件。
巧改造,提高運(yùn)行質(zhì)量。干法除塵箱體內(nèi)的每條布袋均是套在袋籠外面,然后將其上部固定于箱體內(nèi)的柵板上,袋籠之間的距離非常近。二爐干法除塵投產(chǎn)初期只是在箱體內(nèi)焊一塊鐵板,當(dāng)荒煤氣氣流進(jìn)入箱體遇到鐵板后向四周擴(kuò)散,造成氣流不均勻上升,致使袋籠之間相互碰撞,出現(xiàn)布袋大量破損情況。如何讓煤氣進(jìn)入箱體后穩(wěn)定、均勻地上升,成為解決布袋破損的關(guān)鍵問(wèn)題。通過(guò)對(duì)氣流進(jìn)入箱體后的模擬分析,專(zhuān)業(yè)人員對(duì)箱體內(nèi)部的煤氣入口處進(jìn)行了改造,優(yōu)化入口氣體流場(chǎng)分布,防止氣流進(jìn)入箱體后直接上升,避免了氣流沖擊引起袋籠之間的碰撞,從而延長(zhǎng)了布袋使用壽命。干法除塵箱體在運(yùn)行過(guò)程中,還需要定時(shí)用氮?dú)鈱?duì)布袋進(jìn)行高壓、高速的脈沖反吹,布袋會(huì)快速的收縮、變形,使得布袋上的灰塵脫落。反吹本身會(huì)對(duì)布袋產(chǎn)生一定的折損,如反吹頻率過(guò)高,將影響布袋使用壽命。借高爐檢修機(jī)會(huì),他們對(duì)部分箱體反吹管進(jìn)行改造,將反吹管延長(zhǎng)。通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間檢查、記錄、分析,又將反吹間隔時(shí)間逐步延長(zhǎng)。通過(guò)對(duì)反吹系統(tǒng)的改造,進(jìn)一步延長(zhǎng)了布袋的使用壽命。