此次檢修自1月2日早上8:00啟動,涵蓋加熱爐、軋機、傳動系統、冷卻系統等多個關鍵部位。檢修期間,檢修團隊面臨時間緊、任務重、技術要求高等諸多挑戰,精心組織、合理安排,多次組織討論細化檢修方案,夯實各級責任,優化流程。始終秉承“安全、質量、進度、效益”的原則,高效扎實推進檢修工作,對當日存在問題及次日工作計劃進行現場分析協調,把好準備關、技術關、質量關,為檢修攻堅戰打牢基礎。
此次檢修主要以加熱爐系統檢修為主,其他區域設備維護、保養、清理為輔。檢修過程中嚴格執行“1234567”安全管控模式,成立專職安全監護人員隊伍、重點項目質量管控小組和后勤服務隊三支隊伍,大家各司其職、各盡其責,全力推進檢修工作高效開展。尤其在加熱爐蜂窩體拆除期間,管理人員與一線檢修人員同心同行,主動參與加熱爐蜂窩體清理,80余人分成3個小組,明確分工、協同作戰,憑借專業工具和豐富經驗,全力推進清理進度,歷時4個小時完成任務,用實干實績彰顯了軋鋼速度。檢修中,維修人員發揮專業技能,主動承擔“外轉內”項目,減少對外協加工的依賴,提高生產效率,實現檢修成本的降低。崗位工利用檢修有利時機,發揮學用之長,促檢修提效,深入踐行“操檢合一”,主動承擔修舊利廢項目10余項,確保設備“零故障”交付。
據悉,此次檢修原計劃14天,提前30個小時保質、保量、安全、高效完成164項檢修任務,且主動承擔“外轉內”項目4項,節約外委費用約35萬元,修舊利廢項目17項,創效約28萬元。針對設備“跑冒滴漏”治理管線橫平豎直改造、設備本體亮化和安全隱患整改,創新開展精益現場治理清單28項,消除了設備隱患,提高了設備的可靠性和穩定性。經過此次檢修,不僅有效緩解了公司鋼坯庫存壓力,為鋼后生產開啟了降本增效和關鍵指標提升的良好局面,而且為新一年元月開門紅提供了有力保障。