在鞍鋼股份線材廠2號線生產現場,放置著一個一人多高的減速機,這個由5個軸、8個大齒輪以及若干軸承組合而成的大家伙正等待“治療”。
這臺粗軋減速機由于上軸偏心套螺栓折斷造成了上軸整體下沉,如果不及時解體更換螺栓,會造成重大設備事故,嚴重威脅生產安全。按照以往慣例,“患病”的減速機要運往加工廠家進行修復,不僅要花費十萬余元維修費、運輸費,而且還要耗費三個月的維修時間。
該廠機械作業區算了算賬,他們認為在企業這么困難的時期不能再按老套路出牌,于是,他們做出了一個大膽決定——由粗中軋點檢班自主維修這臺減速機。
粗軋減速機雖然一直由這個班組負責維護維修,但是,他們卻沒有拆裝過這個“體重”超過20噸的大家伙,對于維修過程中可能遇到的問題,大家心里一點兒底兒也沒有。為了確保自主修復工作順利進行,機械作業區管理及技術人員扎根現場,對拆卸過程全程跟蹤指導,并根據實際情況,提出了對折斷偏心套螺栓加長長度的具體指導意見,為確保安裝精度奠定了基礎。
炎炎夏日,廠房里溫度已經達到40攝氏度以上,9名班組職工輪班上陣修理,汗水沿著安全帽帽帶滴滴答答地往下淌,衣服后背也全都濕透了,但是,大家顧不上這些,從拿取斷螺栓到安裝新螺栓,從軸承重新校正定位到檢查齒輪嚙合情況,從排查其他隱患到重新修復全部設備缺陷,每個環節、每個步驟,他們都做得精益求精、一絲不茍。最終經過15天的奮戰,點檢班出色完成了此次自主修復減速機任務,在企業最困難的時候,節約了十余萬元維修費用。
據該廠設備管理室相關負責人介紹,為了深化扭虧增效工作,該廠積極采取非常規措施降低企業運營費用,大力實施設備自主維修,目前,輥箱、液壓缸等設備都已經實現自主維修,上半年共節約維修費用150萬元。
這臺粗軋減速機由于上軸偏心套螺栓折斷造成了上軸整體下沉,如果不及時解體更換螺栓,會造成重大設備事故,嚴重威脅生產安全。按照以往慣例,“患病”的減速機要運往加工廠家進行修復,不僅要花費十萬余元維修費、運輸費,而且還要耗費三個月的維修時間。
該廠機械作業區算了算賬,他們認為在企業這么困難的時期不能再按老套路出牌,于是,他們做出了一個大膽決定——由粗中軋點檢班自主維修這臺減速機。
粗軋減速機雖然一直由這個班組負責維護維修,但是,他們卻沒有拆裝過這個“體重”超過20噸的大家伙,對于維修過程中可能遇到的問題,大家心里一點兒底兒也沒有。為了確保自主修復工作順利進行,機械作業區管理及技術人員扎根現場,對拆卸過程全程跟蹤指導,并根據實際情況,提出了對折斷偏心套螺栓加長長度的具體指導意見,為確保安裝精度奠定了基礎。
炎炎夏日,廠房里溫度已經達到40攝氏度以上,9名班組職工輪班上陣修理,汗水沿著安全帽帽帶滴滴答答地往下淌,衣服后背也全都濕透了,但是,大家顧不上這些,從拿取斷螺栓到安裝新螺栓,從軸承重新校正定位到檢查齒輪嚙合情況,從排查其他隱患到重新修復全部設備缺陷,每個環節、每個步驟,他們都做得精益求精、一絲不茍。最終經過15天的奮戰,點檢班出色完成了此次自主修復減速機任務,在企業最困難的時候,節約了十余萬元維修費用。
據該廠設備管理室相關負責人介紹,為了深化扭虧增效工作,該廠積極采取非常規措施降低企業運營費用,大力實施設備自主維修,目前,輥箱、液壓缸等設備都已經實現自主維修,上半年共節約維修費用150萬元。