李葆華,劉軍平,仇 軍
( 河鋼集團承鋼公司 板帶事業(yè)部,河北 承德 067002)
摘要: 分析了鋼液中高熔點非金屬夾雜物的來源與產(chǎn)生機理,對夾雜物進行兩種鈣處理的原理。通過對比試驗,研究了轉(zhuǎn)爐在終點氧活度較低的情況下,鋼水中夾雜物變性規(guī)律。鋼水到 LF 爐不喂鈣線,僅通過調(diào)節(jié) LF 爐頂渣 w( CaO) /w( A2O3 ) ,從而達到對鋼水中高熔點非金屬夾雜變性的目的,改善了鋼水的可澆性,冶煉同期縮短 3 min,鋼水質(zhì)量合格率 100%。關(guān)鍵詞: LF 爐; 造渣制廢; 優(yōu)化
0 引言
河鋼承鋼具有獨特的釩鈦資源特點,致使高爐鐵水中的硫偏高。由于河鋼承鋼采用提釩—煉鋼雙聯(lián)工藝,造成渣系單一、轉(zhuǎn)爐終點硫含量高,給精煉增加了脫硫負(fù)擔(dān),所以 LF 爐的造渣制度應(yīng)根據(jù)氬站硫含量確定加入石灰量,石灰的加入量也基本根據(jù)經(jīng)驗判斷。LF 爐脫氧采取鋁強脫氧,脫氧產(chǎn)生的Al2O3 等氧化物依靠高堿度頂渣吸收,處理結(jié)束后進行喂鈣線處理。為了保證夾雜物充分上浮,采取不低于 10min 的弱吹氬。上述造渣工藝精煉成本
高、處理周期長,并且鋼水可澆性差[1]。
鈣處理工藝目前廣泛應(yīng)用于冶金行業(yè),生產(chǎn)低碳低硅鋼最大的問題就是鋼水可澆性差,目前各大鋼廠煉鋼脫氧都是采用鋁制脫氧劑。鋁制脫氧劑脫氧效果好,未起到脫氧作用的酸溶鋁溶解到鋼液中可以細(xì)化晶粒,提高鋼的塑韌性。但是,它的脫氧產(chǎn)物 Al2O3 熔點很高,在鋼液中不容易上浮去除[2]。為此,要對其進行變性處理,冶金行業(yè)形成的共識是鈣元素可以對 Al 2O3 進行變性,使其成為低熔點復(fù)合型夾雜,然后再和其他夾雜物碰撞長大,最后經(jīng)過LF 爐的弱吹氬操作上浮被頂渣吸收。
1 鋼液中高熔點夾雜物的產(chǎn)生與變性原理
1. 1 鋼水中高熔點夾雜物產(chǎn)生的機理轉(zhuǎn)爐出鋼時,操作工人會根據(jù)轉(zhuǎn)爐終點鋼水的氧化性向鋼包加入適量的鋁制脫氧劑。脫氧過程中會發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):
2[Al]+3[O]= ( Al2O3 ) ( 1)
生成大量的 Al2O3一部分進入爐渣中,一部分溶解在鋼液中。當(dāng)鋼液到達 LF 爐工序時,繼續(xù)深脫氧、造渣脫硫。此時,鋼液中含有 Al2O3 以及未脫氧的 Als。鋼包上方的頂渣中含有大量 CaO、MgO等物質(zhì),所以在鋼 - 渣界面會發(fā)生如下反應(yīng):
2[Al]+3( MgO)渣=3[Mg]+ ( Al2O3 )渣 ( 2)
2[Al]+3( CaO)渣=3[Ca]+ ( Al2O3 )渣 ( 3)
[Mg]+[O]+ ( Al2O3 )夾雜物= ( MgO·Al 2O3 )夾雜物 ( 4)
z[Ca]+ ( xMgO·yAl2O3)夾雜物= z[Mg]+[zCaO·( x-z) MgO·yAl2O3]夾雜物 ( 5)
由于鋼包內(nèi)襯聚集有大量鎂元素,在高溫下會向鋼液內(nèi)擴撒,會發(fā)生如下反應(yīng):
3[Mg]+4 ( Al2O3 )夾雜物=3( MgO·Al 2O3 )夾雜物 +2[Al] ( 6)
其中 Al2O3和 MgO· Al2O3是高熔點夾雜物,必須通過變性去除。
1. 2 鈣處理原理
通過上述反應(yīng)(1)~(6)式可以知道,鋼液中的高熔點夾雜物主要是Al 2O3和 MgO·Al 2O3 ,鈣處理主要是針對這兩種非金屬夾雜物的變性。但是,這兩種夾雜物的變性原理是不一樣的,當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點氧活度較低時,轉(zhuǎn)爐脫氧之后鋼水的夾雜物主要為MgO·Al 2O3 ,只有少量的Al 2O3,此時鈣處理的原理是利用鋼液中少量的鈣離子和 MgO·Al 2O3 結(jié)合形成低熔點的 CaO·MgO·Al 2O3達到夾雜物變性的目的。當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點氧活度較高時,轉(zhuǎn)爐脫氧之后,鋼液中溶解過量的Al 2O3,必須向鋼水中打入鈣線進行鈣處理,隨著鋼水中鈣含量的不斷增加,夾雜物中鈣的含量也在增加,形成的復(fù)合夾雜物依次為CA6、CA2、CA、C12A7、C3A ( C 與 A 分別代表CaO和Al 2O3 ) ,其中前兩個夾雜物的熔點均在1 700 ℃以上,CA的熔點在1600 ℃,都高于連鑄中包的澆鑄溫度,在連鑄溫度下呈固態(tài),澆鑄時易于粘附在水口壁上。當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點氧活度過高時,鈣處理的原理就是通過喂入適量的鈣線,將鋼液中過量的Al 2O3
發(fā)生反應(yīng)生成低熔點的 C12A7 或 C3A,從而改善鋼水可澆性。
2 試驗方法
2. 1 工藝流程
河鋼承鋼冶煉低碳低硅鋼采取的工藝流程: 提釩→轉(zhuǎn)爐煉鋼→ LF →板坯連鑄。提釩轉(zhuǎn)爐供氧提取釩渣,之后將提釩半鋼兌入煉鋼轉(zhuǎn)爐,吹煉終點符合工藝要求出鋼,之后再經(jīng) LF 升溫、脫硫、鈣處理、弱吹氬,最后吊至板坯連鑄澆鑄成板坯。
2. 2 試驗?zāi)康?/p>
本試驗主要研究在轉(zhuǎn)爐終點氧活度較低的情況下( 轉(zhuǎn)爐終點氧活度小于600 ppm) ,在 LF 爐處理結(jié)束后不經(jīng)喂鈣線處理,只是通過調(diào)節(jié) LF 爐頂渣的w( CaO) /w(Al2O3 ) 能否達到對鋼液夾雜物變性,以提高鋼水可澆性。
2. 3 試驗方案
本次試驗使用鋼種為 SPHC,試驗 15 爐次。將此 15 爐 次 根 據(jù) 精 煉 爐 頂 渣 中 不 同 w ( CaO ) /w( Al2O3) 分為3個對比組,主要研究精煉頂渣中不同w( CaO) /w( Al2O3 )對鋼水可澆性和脫硫效果的影響。SPHC 鋼種成分如表 1 所示。
2. 4 試驗步驟
第一步: 將15爐將要試驗的爐次按照:1.0 <w( CaO) /w( Al2O3 ) <1.5、1.5 <w ( CaO ) /w( Al2O3 ) <2.0、w( CaO) /w( Al2O3 ) >2.0 的標(biāo)準(zhǔn)分為 3 組。
第二步: 實際生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照以上標(biāo)準(zhǔn)控制頂渣 w( CaO) /w( Al2O3 ) 。
第三步: 每爐次處理結(jié)束后分別取鋼樣和終渣樣,送化驗室化驗。
2. 5 試驗結(jié)果
試驗結(jié)果如表 2 ~7 所示。
2. 6 試驗結(jié)果分析
2. 6. 1 頂渣 w( CaO) /w( Al2O3 ) 對脫硫的影響
由表 2、4、6 中的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)頂渣1.0<w( CaO) /w(Al2O3) <1.5、w ( CaO) /w (Al2O3) >2.0時脫硫效果不好,頂渣1.5<w( CaO) /w(Al2O3 )<2.0 時脫硫效果最好。這是因為當(dāng)頂渣1.0 <w( CaO) /w(Al2O3 ) <1.5時,爐渣堿度不夠,CaO 的活度低造成脫硫效果差。當(dāng)頂渣w ( CaO ) /w(Al2O3) >2.0 時,由于渣系中 CaO 質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過55%,CaO 的溶解度已經(jīng)達到飽和,頂渣中存在不能溶解的 CaO,造成頂渣流動性下降,脫硫的動力學(xué)條件變差,從而導(dǎo)致脫硫效果差。
2. 6. 2 頂渣 w( CaO) /w(Al2O3) 對鋼水可澆性的影響
由表 3、5、7 中的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)頂渣1.0 <w( CaO) /w ( Al2O3 ) < 1.5和頂渣w ( CaO ) /w( Al2O3 ) >2.0時鋼水可澆性不好,頂渣1.5 <w( CaO) /w(Al2O3) <2.0 時鋼水可澆性最好。這是因為當(dāng)頂渣1.0< w( CaO) /w( Al2O3) <1.5 時,爐渣堿度低,CaO 的活度低,Al2O3的活度高,頂渣中的Al2O3就會通過鋼渣界面向鋼液里傳輸。
鋼包包襯的耐火材料里存在有大量鎂元素,鎂元素就會從濃度高的包襯向濃度低的鋼液中擴散,然后與鋼液中的Al2O3反應(yīng)生成高熔點的 MgO·Al2O3尖晶石導(dǎo)致鋼水可澆性差。當(dāng)爐頂渣中 w ( CaO) /w( Al2O3 ) >2.0 時,爐渣堿度高,CaO 的活度高,并且混有大量未溶解 CaO 顆粒,未溶解的 CaO 顆粒有可能進入到鋼液中和 SiO2 或Al2O3反應(yīng)生成高熔點的硅酸鈣或鋁酸鈣,造成鋼水可澆性差。
另外,CaO 的活度高,在頂渣中 CaO 可以電離出大量鈣離子。鈣離子擴散到鋼液中可以和 MgO·Al2O3 尖晶石反應(yīng)生成低熔點的 CaO·MgO·Al2O3復(fù)合型非金屬化合物。經(jīng)許多冶金工作者發(fā)現(xiàn),要想實現(xiàn) MgO·Al2O3尖晶轉(zhuǎn)變成低熔點的CaO·MgO·Al2O3復(fù)合型非金屬化合物,只需要很少的鈣離子就可以完成轉(zhuǎn)變。如果鈣離子過多,鈣離子會把 CaO·MgO·Al2O3中的 MgO 還原,生成 CaO·Al2O3化合物,CaO·Al2O3同樣是高熔點化合物,也會導(dǎo)致鋼水可澆性差。所以頂渣中的w( CaO) /w(Al2O3) 不宜太高,也不宜太低。經(jīng)試驗,w( CaO) /w( Al2O3) 控制在1.5~2.0比較合適。如圖 1、圖 2 所示為優(yōu)化后鋼樣中夾雜物的掃描電鏡照片及能譜分析結(jié)果,優(yōu)化后的夾雜物得到了很好變性,尺寸較小、形狀較規(guī),并且是為復(fù)合型夾雜,熔點較低,易于上浮去除。
綜上所述,LF 頂渣 w( CaO) /w(Al2O3) 控制在1.5~2.0,脫硫和鋼水可澆性都能達到很好的效果。當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點氧活度不高的情況下可以通過調(diào)節(jié) LF爐頂渣 w( CaO) /w( Al2O3 ) ,使鋼液中的高熔點非金屬夾雜變性為低熔點非金屬夾雜物。
2. 7 優(yōu)化效果
通過優(yōu)化 LF 造渣制度,減少喂線工序,達到了鈣處理的效果、降低了鋼水硫的不合格率,并且改善了鋼水可澆性。在生產(chǎn)過程中統(tǒng)計了一個月的生產(chǎn)數(shù)據(jù),冶煉周期縮短 3 min,鋼水合格率達到 100%,未出現(xiàn)鋼水下流不通暢現(xiàn)象,增加了連澆 5 爐。
3 結(jié)論
( 1) 在轉(zhuǎn)爐終點氧活度小于 600 ppm 的情況下,可以通過調(diào)節(jié) LF 爐頂渣 w( CaO) /w(Al2O3) 以對鋼液夾雜物變性。
( 2) LF 頂渣 w( CaO) /w(Al2O3)控制在1.5~2.0,脫硫和鋼水可澆性都能達到很好的效果。