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宣鋼 2#高爐爐墻結厚與爐缸堆積的處理

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-11-29  來源:河北冶金  作者:禹忠劍  瀏覽次數:813
 
核心提示:摘要: 介紹了宣鋼 2#高爐爐墻結厚、爐缸堆積的過程,闡述了爐墻結厚、爐缸堆積的處理方式,包括配加錳礦螢石洗爐、空料線集中加焦熱洗、堵風口等措施。分析了爐墻結厚、爐缸堆積的原因,總結了再回復爐況過程中存在的不足,提出預防高爐爐墻結厚、爐缸堆積的措施,為其他高爐預防或處理爐墻結厚、爐缸堆積提供借鑒。
 宣鋼 2#高爐爐墻結厚與爐缸堆積的處理

禹忠劍

( 河鋼集團宣鋼公司 煉鐵廠,河北 宣化 075100)

 

摘要: 介紹了宣鋼 2#高爐爐墻結厚、爐缸堆積的過程,闡述了爐墻結厚、爐缸堆積的處理方式,包括配加錳礦螢石洗爐、空料線集中加焦熱洗、堵風口等措施。分析了爐墻結厚、爐缸堆積的原因,總結了再回復爐況過程中存在的不足,提出預防高爐爐墻結厚、爐缸堆積的措施,為其他高爐預防或處理爐墻結厚、爐缸堆積提供借鑒。

關鍵詞: 高爐; 爐墻; 結厚; 爐缸堆積; 處理

 

0 引言

宣鋼 2#高爐有效容積 2500 m3 ,設計30個風口,3個鐵口,鐵口呈“Y”形排列,爐腹、爐腰及爐身下部采用 4 段銅冷卻壁,采用聯合軟水密閉循環冷卻系統,配備3座改進型內燃式熱風爐,采取空氣、煤氣雙預熱技術,爐頂上料系統采取雙罐并列式,2010 年 9 月 18 日點火開爐。開爐后爐況比較穩定順行,技術經濟指標良好。2017 年爐料結構為燒結礦 80%,其余為球團礦和塊礦,入爐焦炭結構為自產干熄焦 60% + 外進焦炭 40%,10 月份由于煉鐵系統、焦化系統、鋼軋系統大型聯合檢修,減配干熄焦,配加大量落地燒結礦,以及外進焦炭質量下降,入爐原燃料質量下降幅度較大,風溫降低,導致爐況出現波動,風壓波動大,崩料、懸料、滑尺頻繁,調整上部裝料制度起不到應有的作用,高爐不接受風量,爐體溫度下降,爐墻出現結厚和堆積征兆,造成各項經濟指標劣化。本文對 2#高爐爐墻結厚、爐缸堆積的原因進行了分析,總結了處理爐墻結厚、爐缸堆積的經驗教訓,提出了后續預防爐前結厚的措施,為其他高爐爐墻結厚以及預防爐墻結厚提供借鑒經驗。

 

1 爐墻結厚的經過及征兆

2017 年 9 月初配合鋼軋廠年修,高爐系統、焦化系統聯合檢修,2#高爐減配干熄焦至 20%,燒結 1#機年修 11 天,期間配加落地燒結礦 400 t/h,外進焦炭質量下降,灰分升高,入爐原燃料質量下降。10月份后自產焦炭灰分也出現升高現象,風量下降趨勢明顯,爐況穩定性下降。至 10 月 14 日后風壓升高,風量萎縮,料尺動作停止、滑落,出現懸料、崩料、偏尺,9 段、10 段溫度下降、呆滯,爐體熱負荷下降并低于10 000 MCal/h,順行程度變差,難于接受風量、風溫,調整上部裝料制度、大幅度減輕焦炭負荷,對邊緣、中心氣流進行疏導,效果不明顯。至此,爐墻結厚形成,由于長期慢風作業,爐缸產生堆積。9段、10 段溫度和爐體熱負荷變化趨勢見圖 1,爐芯溫度變化見圖 2。

 

 

 

2 爐墻結厚的原因

2. 1 入爐原燃料品質劣化

2. 1. 1 焦炭質量下降

2#高爐正常的用焦結構為自產干熄焦 60% +外購焦 40%。聯合檢修期間,焦化廠改出濕熄焦,干熄焦配比減少至 20%。由于濕熄焦水分不穩定、波動較大,影響高爐熱制度的穩定性,高爐順行程度下降,爐體熱負荷波動大。同期自產焦炭、外購焦灰分升高,外購焦灰分由 12. 7% 升高至 15. 2%,10 月10 ~30 日焦炭灰分由 12. 8% 升高至 13. 2%,見圖3。灰分升高后,在高溫狀態下,灰分與角質的膨脹性不同,灰分顆粒會產生裂紋,使焦炭高溫強度降低,10 月1 ~10 日外購焦1、外購焦2 熱性能見圖4、圖 5。高溫區焦炭骨架作用明顯降低,爐缸內焦炭孔隙度下降,透氣性、透液性變差,長期鼓風動能不足,爐芯溫度下降,爐缸堆積,入爐焦炭質量劣化是爐墻結厚、爐缸堆積的主要原因[1] 。

 

 

 

 

2. 1. 2 燒結礦質量下降

為了降低成本,取消了鐵混料平鋪工藝。入燒各種原料改為直供方式,燒結礦化學成分波動較大,尤其是燒結礦堿度,影響高爐熱制度、造渣制度的穩定性,進而影響煤氣流分布。聯合檢修期間雨季頻繁,鈣灰存在一定的消化現象,燒結混合料料溫降低,低于 60 ℃,燒結礦粒級變小,影響高爐料柱透氣性。燒結礦堿度、平均粒度變化情況,如圖 6 所示。

2. 1. 3 高爐鋅負荷升高

2017 年 2#高爐的鋅負荷逐漸增高,在 9 月份時達到峰值,遠遠高于《高爐煉鐵工程設計規范》( GB0427—015) 要求的 150 g /t。2017 年 2#高爐鋅負荷情況,如圖 7 所示。鋅礦物在高于高溫區被還原為氣態鋅,其沸點低( 905 ℃) ,部分鋅蒸氣隨煤氣排出爐外,大部分鋅與爐襯或爐料反應,在爐身下部甚至爐身上部形低熔點化合物,造成爐墻結厚甚至結瘤,或滲入爐襯的孔隙和磚縫中,氧化后引起爐襯膨脹而破壞爐殼[2]。鋅在高爐內循環富集量越大,其危害性越大[3]。鋅負荷升高是爐墻結厚的重要原因[4]

 

2. 2 高爐操作原因

為了提高產量增加入爐風量,2#高爐風口面積擴大至 0.332 1 m2 ,短期內高爐產量得到提升。進入 9 月份后,入爐原燃料質量下降,邊緣氣流波動大,風量呈萎縮趨勢,鼓風動能下降,10 月份后風溫由 1 090 ℃下降至 1 040 ℃,鼓風動能進一步降低,爐缸活躍度下降,中心氣流減弱,風溫低軟融帶位置上移,以及爐體熱負荷波動劇烈( 見圖 8) 。高溫局部氣流使高爐中部的爐料熔化后重新粘結在爐墻上,為中上部結厚提供了條件。在原燃料條件發生較大的變化后,對外圍變化對高爐的影響認識不足,沒有根據外圍變化對高爐操作制度進行調劑,是本次爐墻粘結的操作原因。

 

 

3 爐墻結厚、爐缸堆積的處理過程

3. 1 降低冷卻水量

為消除結厚,改善順行,10 月 14 日降低爐體冷卻水量 400 m 3 /h,并提高水溫 2 ℃。16 日爐體水量減至 2 800 m 3 /h,降低爐體冷卻強度,采取發展邊緣氣流的裝料制度。17 日再次疏松邊緣保障中心,減少礦石第 1 環、第 5 環礦圈數,對邊緣、中心進行疏導,18 日配加錳礦、螢石,改善渣鐵流動性,計算焦比提高至 423 kg /t,21 日風量 3 000 m 3 /min。采取退礦批、輕負荷、調整布料矩陣、配加錳礦和螢石等措施,發展邊緣氣流消除爐墻粘結,由于高爐順行程度差,爐溫控制偏低,效果不明顯[5]

3. 2 集中加焦熱洗

第一次集中加焦熱洗。10月23日采取熱酸洗處理爐墻粘結,共計加焦 139.2 t,爐體熱負荷水平有所上升。從風口工作看,有部分渣皮脫落,25 日風量逐步恢復至4000m3 /min,爐內壓量關系逐步趨向穩定,崩滑料現象減少,熱負荷由4 500 MCal/h上升至7 000 MCal/h,下部溫度仍處于低位狀態,爐墻結厚仍沒有消除。

第二次集中加焦熱洗。10 月 26 日由于干熄焦數量不足,被迫配加高灰分的庫存干熄焦后,爐體溫度大幅下降,熱負荷水平下降至 4 500 MCal/左右,壓量關系不穩,出現懸料、崩料現象,用風困難,風量萎縮至 3 000 m3 /min 左右。

降料面法消除爐墻結厚適用于對爐墻上部結厚問題的處理,在處理過程中應使用大風量,使高溫煤氣流對結厚部位產生較大的沖刷力[6]。10 月 31日空料線 12.1 m,集中加焦 425.1 t 熱洗,爐墻粘結消除,熱負荷水平上升至 20 000 MCal/h 左右,見圖9。由于長期低風量以及高爐溫影響,風量 3 000m3 /min 恢復困難,邊緣氣流不穩,十二段靜壓頻繁分叉,爐頂翻料,料動不好,中心的氣流較弱,爐缸堆積嚴重。

 

3. 3 恢復爐缸工作

經過集中加焦熱洗爐墻粘結消除后,主要工作轉移到恢復風量提高爐缸工作的活性。由于爐缸堆積嚴重,11月2 日30#風口燒漏,休風更換。至 11月 8 日由于爐缸堆積嚴重,中心氣流很弱,盡管調整上部裝料制度,發展中心氣流,效果不明顯。此時,風量只有3000 m3 /min 左右,風速、鼓風動能低,鼓風動能 5 000 kg·m /s。

11 月 9 日鑒于爐墻粘結消除后,風量恢復困難,風速、鼓風動能低,為提高風速、鼓風動能,休風堵 1#、6#、11#、16#、21#、26#風口,送風風口面積0.264 2 m2 。11 月 10 日風量達到了 3400 ~3 500m3 /min,鼓風動能達到了11000 ~12 000 kg·m /s,見圖 9。此后,爐況進入快速恢復階段,逐步捅開風口,擴大礦批,加重焦炭負荷,至 11 月 15 日堵一個風口作業,風量用至 4750~4800 m3 /min,實現全風作業。至此,爐況恢復全面正常。

4 結論

( 1) 良好的原燃料條件是高爐保持穩定順行的根本,是高爐強化冶煉的基礎。高爐原料條件發生重大變化時,預知預判,應及時調整高爐操作制度,除減輕焦炭負荷、調整上部裝料制度外,風量萎縮時堵風口是提高鼓風動能的有效操作。本次 2#高爐爐墻結厚、爐缸堆積再次印證精料的重要性。

( 2) 爐墻結厚重在預防。大型高爐控制合理的操作爐型,應采取合理的邊緣和中心充沛的操作制度,建立預警機制,規定爐體熱負荷的合理范圍,防止爐墻結厚。當邊緣煤氣流不足時,要及時調整布料矩陣,疏松邊緣。防止低料線操作,改善原燃料條件,從根源上降低有害元素含量,維持熱制度、造渣制度的穩定性,杜絕產生邊緣局部氣流。

( 3) 在處理爐墻結厚時,要保持爐況穩定順行,在保障足夠的中心氣流的前提下,發展合理的邊緣氣流,如過分的發展邊緣氣流會造成結厚上移。控制足夠高鐵水溫度和硅含量,降低爐渣堿度。如果不能保持高爐順行,則應大幅度減輕焦炭負荷。減少各種入爐有害元素含量。大量集中加焦熱洗是處理爐墻結厚比較激烈的手段,見效快,但存在可能燒壞冷卻壁的弊端。

( 4) 提高焦炭質量,尤其是焦炭的高溫強度,能提高爐缸內焦炭的粒度,改善透氣性和透液性,是預防爐缸堆積的原料條件。在日常生產中,各種因素導致的短時間慢風操作消除后,應立即恢復全風,如因爐況不順導致的低風量,除上部調劑外,還應堵幾個風口,提高鼓風動能。

 
 
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