楊軍順 郭延生 要軍考 李東 龍鴻昌
(六安鋼鐵控股集團有限公司)
1 雙層卸灰閥背景介紹
帶式燒結機在燒制過程中,由于工藝原因,臺車的部分散裝料將會通過風箱漏至燒結大煙道,大煙道下設置若干雙層卸灰閥,將散裝料卸至最下面的皮帶運走,設置雙層卸灰閥的目的在于,確保在卸灰過程中,負壓狀態(tài)的大煙道不因卸灰漏風,降低負壓度,從而影響正常的燒結生產(chǎn)。老式的卸灰閥因經(jīng)常堵料、磨損、關閉不嚴而發(fā)生故障,增加了工人的勞動強度,降低了大煙道的負壓率,影響了燒結礦的產(chǎn)量和質量,鑒于以上客觀現(xiàn)實,六鋼公司設備部牽頭,抽調機、電、自動化、工藝等專業(yè)技術精英,組建雙層卸灰閥研發(fā)攻關小組,經(jīng)過數(shù)次圖紙變更、模型設計和程序調試,終于研制成功了一種非常適用新型復試雙層卸灰閥,結合完善的后臺集控系統(tǒng),一舉解決了燒結生產(chǎn)中的這個設備頑疾,經(jīng)過生產(chǎn)現(xiàn)場實際實踐應用,效果及其顯著,大力促進了六鋼燒結生產(chǎn)力的進一步提高,一經(jīng)推廣,必將為國內鋼鐵行業(yè)領域創(chuàng)造實實在在的經(jīng)濟效益和社會效益。
2 工藝過程
新型復式雙層卸灰閥由上、中、下三部分組成。上面部分是上閥門、中間部分是儲料倉(配有料位儀)、下面部分是下閥門,上下閥門都是由電機減速機獨立驅動,控制上下閥板打開或關閉。卸灰閥工作時,打開上閥門,關閉下閥門,開始進料過程,當儲料倉進料到達設定的高度或進料時間到達設定的時間,關閉上閥門,打開下閥門開始卸料,卸料到達設定時間,關閉下閥門,一次卸料完成。而后再打開上閥門進入到下一個卸灰工作循環(huán)。
3 技術參數(shù)
設備名稱 |
新型復式雙層卸灰閥 |
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閥門型號 |
JX-Ⅰ-360 |
通徑 |
DN360mm |
電機功率 |
上閥板1.5kw |
壓力(KPa) |
-12~-18 |
下閥板1.5kw |
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適用介質 |
干燥粉塵 |
工作溫度 |
0-40℃ |
高度 |
2100mm |
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設備名稱 |
新型復式雙層卸灰閥 |
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閥門型號 |
JX-Ⅰ-300 |
通徑 |
DN300mm |
電機功率 |
上閥板1.5kw |
壓力(KPa) |
-12~-18 |
下閥板1.5kw |
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適用介質 |
干燥粉塵 |
工作溫度 |
0-40℃ |
高度 |
1500mm |
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4 硬件結構說明
4.1 雙層卸灰閥機械組件
1、全封閉式手動插板閥作為檢修閥門,在生產(chǎn)線不停風的情況下,如需要對雙層卸灰閥進行維修時,將手動插板閥關閉,避免漏風;修正完畢再打開手動插板閥以保障雙層卸灰閥的正常運行。
2、螺桿式檢修門,便于清理及檢修,注意打開檢修門時必須關閉閥門,阻斷風壓,并關閉電機電源防止誤操作打開閥板造成人員傷害。
3、卸灰閥主軸一端連接快速啟閉電機減速機,另一端為方形軸頭,拆除減速機后可進行手動操作。電機減速機上配有行程限位裝置,限位精準,限位開關安裝角度為90°,如下圖所示。
4、雙層卸灰閥下部落料漏斗帶有防磨損結構,排料時能夠順暢的把物料排送到下部運行皮帶上。傾斜的料槽可以有效減緩卸灰時物料對皮帶的沖擊。
4.2 料位開關
料位開關說明:
雙層卸灰閥閥體側面配有阻旋料位開關,型號RC-1024 24VDC。當中間料倉中儲料到達一定量時,料位開關檢測到物料料面后將信號發(fā)送給機旁電控箱PLC,隨之控制閥板啟閉進行卸灰。
為了保證卸灰閥的正常工作,控制系統(tǒng)采用料位開關控制和時間控制、兩個條件來控制卸灰閥的排料,不管哪個條件先到達,都要進入到排料程序,使卸灰閥進行排料。
如果料位開關持續(xù)兩分鐘動作,系統(tǒng)會認為料位開關發(fā)生卡阻等故障,兩個聲光報警器器將同時報警,并且雙層卸灰閥停止工作。
4.3 機旁電控箱
機旁操作箱采用雙層門結構,能夠有效防止粉塵進入,影響電器元件的正常工作,如圖:
機旁電控箱說明:
①急停按鈕——設備故障、停用或檢修時,按下此鈕,所有狀態(tài)均不能操作雙層卸灰閥。
②電源指示——接通電源,電源指示燈亮;反之,切斷電源,指示燈滅。
③轉換開關——在接通電源使用設備時,可調整旋鈕選定相應的操作模式作為當前工作方式,主要有“檢修、現(xiàn)場手動、現(xiàn)場自動、和集控(停止)”四種狀態(tài);
檢修——長按上、下閥控制按鈕,才能進行對應的操作,離手即停,便于檢修使用,上下閥沒有互鎖。
現(xiàn)場手動——人工進行現(xiàn)場排料時選定該模式,點擊對應開關按鈕進行操作,上下閥實現(xiàn)互鎖,不會出現(xiàn)上下閥同時打開的狀態(tài)。
現(xiàn)場自動——設備進入程序自動控制模式,進料時間2小時(可調整)、排料1分鐘(可調整)、上下全關一分鐘(可調整)后開始下一次循環(huán)。
集控(停止)——主控室集中監(jiān)視和控制模式,主控室實時監(jiān)控每個閥的模式選擇和運行狀態(tài),正常停車可以用鼠標點擊“順序停”,立即進行最后一次卸灰操作,然后雙層卸灰閥停止工作,點擊“順停復位”,重新開始自動工作。緊急情況可以點擊“急停”,立即停車,點擊“急停復位”,對急停進行復位,重新開始工作。
④上下閥門開關按鈕——僅在“現(xiàn)場手動”和“檢修”模式時可以操作。
⑤聲光報警——當出現(xiàn)閥板卡阻不能開閉到位或電器元件損壞等設備故障時,發(fā)出嗡鳴聲及閃燈警報。提醒需要維修人員及時進行維修、排除故障。
注意維修時:一定在機旁操作箱上把轉換開關打到“現(xiàn)場手動”或“檢修”位置,并按下“急停”開關,當處理好之后,再把轉換開關打到“集控”或“現(xiàn)場自動”位置,復位“急停”開關,這臺卸灰閥就會自動進入工作狀態(tài)。
5 后臺集控與主從站系統(tǒng)
為了幫助燒結事業(yè)部便于對整個生產(chǎn)線所有卸灰閥的集中管理,我部門還研發(fā)了配套的上位機控制管理系統(tǒng)。對每一個閥門的實時工作狀態(tài)情況及工作模式選擇進行統(tǒng)一監(jiān)控管理,當卸灰閥的進料時間、排料時間和循環(huán)時間需要調整時,由參數(shù)設置頁面進行方便調整。
鑒于集控的功能現(xiàn)實要求,開發(fā)出了自動化部分的主從站系統(tǒng)。為節(jié)約成本,除主控室增加一臺獨立的電腦、若干交換機及網(wǎng)線外,不增加其他硬件。該系統(tǒng)每相鄰的8個雙層卸灰閥PLC,形成一個小組,組成一個主從站系統(tǒng),其中一個為主站CPU ,其它7個為從站CPU。六鋼燒結事業(yè)部總計60個雙層卸灰閥,那么將形成8個主從站小組,其中有主站CPU共8個,從站CPU共52個(最后一組是3個從站)。60個CPU在同一網(wǎng)段內賦值不同的IP地址,每個CPU讀取各自對應的雙層卸灰閥信息,每個小組中主站CPU同時讀取該組7個從站CPU信息。每個小組主站CPU來管理本組的卸灰閥,通過OPC通訊讀取全部8個小組主站的信息,OPC通訊,負責鏈接主控室WINCC畫面和全部8臺主站CPU信息,能夠實現(xiàn)對生產(chǎn)線每臺卸灰閥的遠程監(jiān)控。
主控后臺安裝s7-200PC Access SMART Tag File Moniker和WINCC軟件,下圖就是我們自己開發(fā)的監(jiān)控系統(tǒng)主界面:
1號燒結參數(shù)設置---設置1號燒結參數(shù)---設置卸灰閥的進料時間、排料時間和循環(huán)工作時間
2號燒結參數(shù)設置---設置2號燒結參數(shù)---設置卸灰閥的進料時間、排料時間和循環(huán)工作時間
1號燒結狀態(tài)監(jiān)控---監(jiān)控1號燒結運行狀態(tài)---對1號燒結所有卸灰閥進行整體監(jiān)控
2號燒結狀態(tài)監(jiān)控---監(jiān)控2號燒結運行狀態(tài)---對2號燒結所有卸灰閥進行整體監(jiān)控
啟動監(jiān)控程序后,打開參數(shù)設置界面,界面上會顯示每個卸灰閥的進料時間、排料時間和循環(huán)時間,根據(jù)生產(chǎn)實際情況調整每個卸灰閥的進料時間、排料時間和循環(huán)工作時間,調整后回車,所有參數(shù)下載到PLC中。
關閉參數(shù)設置畫面,打開系統(tǒng)監(jiān)控畫面。在畫面中有各套雙層卸灰閥的模擬畫面,上下閥的開關狀態(tài)、上下電機的啟停狀態(tài)、料位開關的動作狀態(tài)等都能實時在畫面中顯示出來。畫面中有“順序停”、“順停復位”、“急停”和“急停復位”四個按鍵,正常停車可以用鼠標點擊“順序停”,立即進行最后一次卸灰操作,卸灰完畢后上下閥全部關閉,停止工作,如需繼續(xù)工作,點擊“順停復位”,重新開始自動工作。緊急情況可以點擊“急停”,立即停車,如需復位,點擊“急停復位”,對急停進行復位,重新開始工作。
6 報警保護類型
為較少電機堵轉燒毀、操作失誤造成漏風等故障,該系統(tǒng)設置多重保護如下:
1、卸灰閥工作過程中,上閥門或下閥門電機熱繼動作,上下閥門分別對應的聲光報警裝置就會報警;
2、上下閥門總共有開或關到位4個接近開關,任意某個或多個接近開關損壞,失去作用;由于各種原因在規(guī)定的時間沒有開或關到位;阻旋料位計連續(xù)被卡超過兩分鐘;以上三種情況下,兩個聲光報警將同時報警,并停止所有動作。
發(fā)生以上報警,需要人工去現(xiàn)場處理(注意處理時一定在機旁操作箱上把轉換開關打到“檢修”位置,并按下“急停”開關),當處理好之后,再把轉換開關打到“集控”或“現(xiàn)場自動”位置,復位“急停”開關,這臺卸灰閥就會自動進入工作狀態(tài)。
7 經(jīng)濟效益
首先從硬件的直接成本方面核算,因為已將燒結事業(yè)部60臺舊的雙層卸灰閥全部替換完畢,六鋼設備部自己研制、開發(fā)、制作的成本,相交于市場購買費用,就此一項一次性為公司節(jié)約150余萬元。
其次,因為該型雙層卸灰閥設計結構科學、合理,控制理念嚴謹,使用靈活方便,極大的降低了在生產(chǎn)中燒結抽風系統(tǒng)的漏風率,使用后,在保持同樣的-16KPa的負壓下,主抽風機頻率由46降至44,每臺5800KW的電機電流由260A降至245A,降低約15A電流,總計每天節(jié)電4*15*0.85*10.5*1.73*24=22232KWH,折合到成本上約22232*0.6=13339元/天,每年可為公司節(jié)約成本13339*330=440萬元。折合減少碳排放22232*330*0.123*2.627=2370596KG=2370.6噸二氧化碳的排放。
第三、減少了燒結干基煤的配比,由4.7%降為4.4%,每日節(jié)約燒結煤0.3%*23958=71.8噸,折合二氧化碳71.8*2.627=188.6噸。每年折合減少碳排放188.6*330=62238噸。
第四、自主開發(fā)STEP7-200雙層卸灰閥工作軟件、后臺集控s7-200PC Access SMART Tag File Moniker主從系統(tǒng)和WINCC監(jiān)控畫面,為公司節(jié)約了軟件成本。
第四方面,培養(yǎng)了人才,鍛煉了隊伍。價值無可估量。
第五方面,如果該技術一經(jīng)大力推廣,必將創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。