高爐煤氣余壓透平發電裝置(Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit,簡稱TRT),是利用高爐爐頂排出的具有一定壓力和溫度的高爐煤氣,推動透平膨脹機旋轉做功、驅動發電機發電的一種能量回收裝置。該裝置既能回收原先由減壓閥組泄放的能量,又能降低噪音,穩定高爐爐頂壓力,改善高爐生產的條件。與其它余熱回收發電和常規火力發電相比,TRT除必要的運行成本外不需消耗新的能源,在運行過程中不產生污染,發電成本較低,可為鋼鐵企業帶來可觀的經濟效益和社會效益。因此,TRT是目前國際上公認的有價值的二次能源回收裝置。
經過30多年的發展,國產TRT裝置經歷了從無到有,尤其在進入21世紀以后,TRT技術在我國鋼鐵企業得到了前所未有的快速發展。但是,由于不同企業高爐的操作水平不同,各企業TRT的應用效果差距較大。因此,筆者認為,現階段在推廣應用TRT技術的同時,還應在生產實踐過程中總結先進企業的先進經驗,在行業內推廣,以提高全行業TRT的應用效果。
我國TRT技術的發展與應用
TRT技術起源于歐洲,發展成熟于日本,并在日本最先得到普及和應用。自1974年第一套TRT裝置發電至今已有40多年的歷史。在此期間,TRT技術得到了不斷的發展和完善,從早期的徑流式TRT發展成為今天的軸流式TRT,從濕式TRT發展到干濕兩用型和干式TRT。
我國TRT技術的研究始于20世紀70年代末,應用于80年代。1981年首鋼新2號高爐引進了日立造船制造的TRT設備,并于1983年投產,迄今已有30多年的歷史。
TRT技術在我國鋼鐵行業的推廣經歷了較長的一段時間。從1981年引進第1套TRT起到1995年的12套TRT,我國用了15年的時間,其中5套引進、7套國產,當時采用TRT技術的高爐容積均在1000m3以上。但從1995年底的12套TRT到2007年底的400多套TRT,僅用了12年的時間,TRT的普及率從6.9%提高到80%左右。
隨著TRT設備的國產化,TRT技術在我國鋼鐵企業得到快速普及和應用。2000年,我國鋼鐵企業僅有33套TRT,而截至2007年底,我國TRT裝置的數量增加到400多套。其中,56座2000m3以上的高爐全部配備了TRT,普及率為100%;120座1000m3以上高爐中TRT的普及率也已超過95%。到2010年,我國總計有超過600座高爐配備了597套TRT設備。由此可見,2000年~2010年是我國鋼鐵企業TRT技術的快速普及期。
通過調研2010年國內鋼鐵企業的TRT應用情況,我們共獲得514組有效數據,涉及514套TRT和562座高爐(其中有96座高爐是2座高爐共用一套TRT裝置)。其中,2000m3以上高爐為122座,1000m3~1999m3高爐為135座,1000m3以下高爐為305座。
數據顯示,同一級別的高爐中干式TRT的裝機容量高于濕式TRT,主要原因是由于高爐采用干法除塵后,其爐頂高爐煤氣溫度較高,余能產生量大于濕法除塵,因此,需要配備裝機容量相對較大的TRT。
若不考慮高爐容積的大小,從高爐單位容積TRT的裝機容量來看,調研的企業中高爐單位容積濕式TRT的裝機容量多分布在4千瓦/立方米~8千瓦/立方米,干式TRT則分布在5千瓦/立方米~10千瓦/立方米。
大高爐配備TRT效果明顯
據統計,TRT在運行良好的情況下,發電量為20千瓦時/噸鐵~40千瓦時/噸鐵,可補償高爐鼓風耗電的30%。如果與高爐煤氣干法除塵技術相結合,則可使TRT噸鐵發電量提高30%左右,最高達到54千瓦時/噸鐵。濕式TRT的發電量為20千瓦時/噸鐵~40千瓦時/噸鐵,而干式TRT的發電量為10千瓦時/噸鐵~50千瓦時/噸鐵。由實際生產運行得知,同級別高爐容積中,干式TRT的發電量應高于濕式TRT,但由于我國存在較多小高爐,即使采用干式TRT,其噸鐵發電量仍難以提高,TRT的噸鐵發電量隨著高爐有效容積的增大而升高。因此,淘汰小高爐對提高TRT的應用效果具有明顯作用。
我國先進鋼鐵企業的TRT噸鐵發電量接近國際先進水平,但總體而言仍有較大差距,因此,我國鋼鐵企業在TRT技術的應用效果方面,還有很大潛力。以2013年我國生鐵產量6.6億噸、TRT普及率98%、TRT發電量30千瓦時/噸鐵計算,TRT回收的電量為196億千瓦時,相當于一個裝機容量為250萬千瓦的發電廠1年的發電量。若將TRT發電量提高1千瓦時/噸鐵,則每年可多發電6.5億千瓦時。由此可見,提高TRT的應用效果,可以成為我國有效降低鋼鐵行業能源消耗的重要措施之一。
目前,我國鋼鐵企業TRT技術的普及率已較高,但是不同企業TRT的運行效率和應用效果有很大差距。因此,當前TRT技術的主要問題已從如何提高普及率轉向如何提高其應用效果。通過調研分析,影響我國TRT應用效果的主要因素有以下3個方面:
一是小高爐大量存在。2012年我國重點大中型企業中小于1000m3的高爐有366座,1000m3~2000m3高爐有195座,2000m3以上高爐有103座,而日本鋼鐵企業的高爐容積全部在2000m3以上。由于小高爐的爐頂壓力低,配置TRT的回收效果不理想,影響TRT的應用效果和經濟性。
二是配備干式TRT的高爐容積普遍較小,對應的裝機容量也普遍較小。調研的334套干式TRT中,292套TRT對應的高爐容積小于2000m3,其中93.15%的TRT裝機容量小于10兆瓦;大于2000m3的高爐有42座,僅占12.6%。
三是由于不同鋼鐵企業的高爐操作水平和TRT設備水平不同,TRT作業率相差較大,運行效果差異較大。
若將高爐煤氣通過透平機做功過程看作絕熱過程,則由計算公式可知,影響TRT發電功率的因素主要有爐頂煤氣流量、爐頂煤氣溫度、爐頂壓力和TRT的有效工作時間或是TRT的作業率等。由于高爐爐頂設備的限制,大高爐與小高爐的爐頂煤氣溫度和壓力相對于爐頂煤氣流量而言相差不大,但是大高爐的爐頂煤氣流量比小高爐高出很多,因此,大高爐配備TRT的應用效果非常突出。
干式TRT是未來發展方向
我國TRT技術與高爐生產工藝的結合方面還存在一些問題,如高爐生產的穩定性差,導致TRT不能正常運行;高爐爐頂設備耐熱性差,必須通過爐頂打水降溫以保護爐頂設備,降低了TRT進口高爐煤氣溫度,最終導致TRT的發電量減少;TRT裝置本身的質量不過關,故障率高,影響運行時間,等等。
隨著高爐的大型化、高頂壓和干法除塵技術的成熟應用,安裝干式TRT是發展方向,其節能、節水、環保效果更加顯著。
今后,總的發展趨勢是淘汰小高爐,注重開發和完善大型高爐干法除塵技術,穩定高爐爐頂壓力。從能源利用的角度,TRT技術應注重大型干式TRT的技術改造,同時采取措施,解決葉片磨損、管道腐蝕等問題,更好地發揮干式TRT的利用效果。開展對高爐容積、爐頂壓力與TRT裝機容量的匹配研究,以便提供高爐合理配備TRT的科學依據,提高TRT發電效果。TRT與高爐生產操作協同優化,提高高爐生產穩定性,兼顧TRT運行需要,使高爐煤氣全量進透平機發電(減小減壓閥組的開度,甚至完全閉合減壓閥組,并增加其密閉性,以保證TRT透平機煤氣量最大);保證高爐正常生產的條件下,適當提高并穩定高爐爐頂壓力,將爐頂煤氣溫度偏上限控制等;提高TRT作業率,運行過程中加強設備維護及相關環節的配合,如保證除塵系統正常工作,以減少煤氣中塵含量,從而降低葉片積灰、積鹽等,使透平機保持良好的工作狀態;對兩爐共用型TRT和BPRT技術(煤氣透平與電動機同軸驅動的高爐鼓風機組)進行深入研究和實踐,以進一步確定各自的回收利用效果。