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連云港亞新1號高爐強化冶煉實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-11-19  作者:姜永龍 魏紅玉 張慶東 張磊  瀏覽次數:426
 
關鍵詞: 高爐 強化冶煉 實踐
核心提示:摘 要: 連云港亞新鋼鐵煉鐵廠1號高爐克服原燃料條件差的困難,通過加強管理,采取技術手段,使高爐實現了大礦批、高頂壓、高風速等的強化冶煉操作,保持了高爐爐況長期的順行與穩定,取得了產能提高、指標改善的積極效果,達到了預期目標。連云港亞新1號高爐有效容積1296m3,設計年平均利用系數2.8t/m3.d,采用了雙排料倉布置、料車上料、串罐無料鐘爐頂裝料設備、單一高爐煤氣的頂燃式熱風爐、低壓脈沖煤氣布袋除塵、高爐噴煤與富氧等技術。高爐爐頂壓力為0.03~0.22MPa,設計耐壓0.25 MPa。爐底、爐缸
 

連云港亞新1號高爐強化冶煉實踐

姜永龍   魏紅玉   張慶東   張磊

(連云港亞新鋼鐵有限公司煉鐵廠)

    連云港亞新鋼鐵煉鐵廠1號高爐克服原燃料條件差的困難,通過加強管理,采取技術手段,使高爐實現了大礦批、高頂壓、高風速等的強化冶煉操作,保持了高爐爐況長期的順行與穩定,取得了產能提高、指標改善的積極效果,達到了預期目標。

關鍵詞   高爐   強化冶煉 實踐

 

1   前言

連云港亞新1號高爐有效容積1296m3,設計年平均利用系數2.8t/m3.d,采用了雙排料倉布置、料車上料、串罐無料鐘爐頂裝料設備、單一高爐煤氣的頂燃式熱風爐、低壓脈沖煤氣布袋除塵、高爐噴煤與富氧等技術。高爐爐頂壓力為0.03~0.22MPa,設計耐壓0.25 MPa。爐底、爐缸采用陶瓷杯復合內襯結構,爐底滿鋪2層高爐微孔炭磚和3層半石墨高爐炭塊,爐底2層環形炭磚采用高爐微孔炭磚;爐缸環形炭磚下部5層采用高爐微孔炭磚、上部6層采用半石墨高爐炭塊砌筑,爐底、爐缸的內側砌剛玉莫來石陶瓷杯。爐腹以上有冷區砌筑區域采用磚壁合一的薄爐襯結構形式。

2014年7月份,高爐采取了一系列的強化冶煉手段,礦批由原來最大42t逐步加大到57t,頂壓加到由0.220 MPa 提高到0.245 MPa。采取強化冶煉措施后,取得了顯著效果。

原料管理是高爐強化基礎

高爐要進行強化冶煉,必須有原、燃料條件作為基礎,所以,煉鐵廠結合廠部實際情況,加強了入爐原燃料管理。

2.1加強篩分管理,力求凈料入爐

高爐爐料結構中,配有部分塊礦。由于塊礦中含粉較高,達30%左右,在加上受當地氣候影響,遇到下雨天氣,粉塊粘結,一方面,上料困難,沿途轉運站落料斗全部堵死,影響高爐其他料種的供應;塊礦上倉后,高爐料倉粘結,有效利用容積變小,需要人工清理,清理難度大,且存在安全隱患;槽下塊礦篩板板結,而且大量粉末入爐,影響高爐順行。鑒于以上情況,煉鐵廠新建兩臺塊礦篩,將入倉塊礦全部篩分,力求凈料入爐,減少粉末對上料系統以及爐況的影響。

高爐用焦炭全部采用外購,現場露天堆放。在倒運過程中,焦炭破碎嚴重產生大量的粉末。為了減少焦炭粉末入爐,煉鐵廠一方面充分利用好焦炭入爐前兩道篩的作用,建立了嚴格的清篩、檢查、考核制度;另一方面,對原有的焦丁篩進行改造,增加篩分面積,改善篩分效果。

通過以上一系列篩分管理措施,大大較少了粉末入爐,最大程度上實現凈料入爐,為高爐爐況順行創造穩定的保證。

2.2 焦炭分垛入爐,減少偏析影響

煉鐵廠高爐用焦炭全部外購,家數達到10余家,質量參差不齊,具有代表性的A、B兩個廠家的焦炭指標見表2。通過與表3對比發現,無論是A廠家焦炭還是B廠家焦炭,耐磨強度、反應性和反應后強度等主要指標均低于相應的指標要求。而且,A、B兩家焦炭還存在較大的指標差別。

由于焦炭指標差而且質量嚴重不均衡,所以,高爐爐況很大程度上受焦炭質量波動影響,突發性塌滑料、爐溫大幅度波動經常發生。

為了減少由于焦炭質量波動而對高爐造成的影響,煉鐵廠根據外購焦質量情況,將焦炭進行分類管理。具體來說,就是將指標相對好的焦炭與指標相對差的焦炭分垛存放。高爐在用焦炭時,按照現場焦炭進行分垛入爐,根據場地和來料情況,一周進行一次輪換,兩類焦炭輪換時,高爐對礦批、焦炭負荷等進行相應的調整。實際運行中,兩類焦炭燃料比相差20kg/t左右。經過焦炭分類管理后,爐況大幅度波動的情況大大減少。

大礦批,高頂壓,高風速是高爐強化冶煉的核心

高爐要實現強化冶煉,在抓好原燃料管理的基礎上,通過技術手段,實現大礦批,高頂壓,高風速,才是高爐強化冶煉的核心內容。

3.1  擴大礦批

高爐料車容積為10m3,料罐容積為24m3,將料車和料罐的容積利用到極限,礦批只能加大到最大的42t。如果高爐強化冶煉,提高冶強,由于礦批小,高爐氣流穩定性差,會影響到高爐爐況的順行;同時,上料系統負荷大,經常虧料線,存在操作上的危害和風險;而且,料罐裝的太滿,稍有不慎,就會發生串罐事故。

礦批擴不上,是制約高爐進一步強化的瓶頸。煉鐵廠技術人員集思廣益,采用技術手段,突破瓶頸制約,在不改造上料設施,不增加投入的情況下,創造性地將礦批加到57t,為高爐強化冶煉提供了技術保證。

3.2  提高頂壓

煉鐵廠高爐爐頂原設計壓力0.03~0.22MPa,設計耐壓0.25 MPa。在實際運行中,一般爐頂壓力控制在不超過0.22 MPa,所以強化冶煉前,高爐實際爐頂壓力為0.206 MPa。理論表明,提高爐頂壓力對煤氣流分布、煤氣利用以及爐況順行都有好處。煉鐵廠經過多方論證,結合煉鐵廠設備情況,將爐頂壓力提高到0.245 MPa,經過長時間運行,效果良好,為高爐強化提供了設備保證。

高爐爐頂壓力提高后,TRT發電量也比原來有了很大的提高,強化冶煉前,高爐TRT發電量是40 kWh/t,高爐強化后,TRT發電量達到43.5 kWh/t,提高了3.5 kWh/t。

3.3  保持風速

保持合理的風速,不僅影響到初始煤氣流分布,而且對高爐爐缸工作狀態和爐況順行也有影響。煉鐵廠堅持風速與爐缸工作狀態相結合,風速與原燃料質量相結合的原則,在高爐全風量操作的基礎上,通過調整風口面積,保持標準風速在220m/s以上。

4 設備管理是高爐強化的保證

煉鐵廠在公司推行6s管理的基礎上,適時導入TPM管理,加強設備點檢、維護和潤滑。重點、重大設備專項管理,所有設備建立檔案,實現周期管理。特別對上料系統以及頂壓提高后的煤氣系統,進行重點關注,及時發現隱患,減少設備故障,為高爐強化提供了堅實的設備保證。

堅持有害元素倒查

堿金屬、鉛、鋅等有害元素對爐況順行,高爐壽命均有危害。高爐強化后,9月份,發現風口中套上翹,跑風嚴重,休風時發現風口有液體鋅流出,嚴重時,在烤鐵口時,有鋅從鐵口流出。針對這種不正常現象,煉鐵廠對入爐原料、除塵灰進行全分析,發現除塵灰中含鋅最高達到16%,根據對入爐原料倒查,發現自產燒結礦中含鋅0.14%,外購球團中含鋅0.65%,通過計算,入爐鋅負荷達到4kg/t,超出要求13倍左右。及時采取措施后,鋅負荷降到正常水平。為了降低堿金屬以及鉛鋅的危害,煉鐵廠定期對入爐原料和除塵灰進行化驗,隨時監控有害元素的含量,發現異常及時排查,采取措施。

實施技改,提高煤比

高爐強化冶煉前,由于受到制粉、噴吹等多方面因素的影響,高爐煤比一直在80kg/t左右徘徊,不能有效的體現出噴煤的優勢。為此,煉鐵廠對噴煤系統的收粉器、反吹等進行改造,取得了明顯的效果,高爐煤比提高到138kg/t,改善了入爐燃料結構,對爐況順行、節焦降耗起了很好的促進作用。

7   生產實效  

通過以上一系列措施,1號高爐實現了高水平的強化冶煉,各項指標均達到了預期效果。高爐利用系數大幅度提高,平均達3.29t/m3.d,比強化前提高0.25 t/m3.d,比設計水平提高0.49 t/m3.d,最高月平均達到3.599 t/m3.d。高爐消耗也實現了穩中有降。對比情況見表1。

1     高爐強化前后指標對比情況

備注: 強化前指2014年上半年,強化后指2014年下半年到2015年2月份期間。

存在的問題

高爐強化冶煉后,也暴漏出一些問題。

(1) 高爐爐頂溫度偏低,長期在80℃左右,造成下道工序中干法除塵布袋壓差高、卸灰困難,反過來

影響到高爐爐況。下一步準備采取焦炭烘干,減少入爐水分,來緩解下道工序的壓力,同時,從布袋材質上采取了相應措施。

(2) 高爐采取強化冶煉后,實現全風、高頂壓操作,對爐前耐火材料提出了更高的要求,及時提高耐材質量,才能跟上強化的要求,保證安全生產。

(3) 高爐強化是建立在穩定的原燃料基礎上的,由于煉鐵廠焦炭采用外購焦,質量差,且參差不齊,制約了高爐進一步強化的進程。

 

結語

連云港亞新鋼鐵煉鐵廠1號高爐克服原燃料條件差的困難,通過加強管理,采取技術手段,使高爐實現了大礦批、高頂壓、高風速等的強化冶煉操作,保持了高爐爐況長期的順行與穩定,取得了產能提高、指標改善的積極效果,達到了預期目標。當然還存在若干問題,還需要采取措施逐步加以解決。

 
 
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