楊軍昌, 寧曉波
(首鋼長治鋼鐵有限公司, 山西長治046031)
摘要:對(duì)首鋼長鋼8 號(hào)高爐處理失常爐況進(jìn)行總結(jié)。通過對(duì)失常爐況的原因、處理措施、恢復(fù)過程進(jìn)行分析,為避免類似事故發(fā)生及在發(fā)生失常事故后如何避免事故擴(kuò)大化提供經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:高爐 爐況 處理
首鋼長鋼8 號(hào)高爐有效爐容1 080 m3,二代爐齡于2012 年3 月21 日點(diǎn)火投產(chǎn)。開爐以來,先后攻克了鐵口噴濺、爐缸側(cè)壁溫度升高、使用劣質(zhì)礦冶煉等技術(shù)難題。形成了一套適合首鋼長鋼現(xiàn)有原燃料的操作體系。2015 年4 月,由于原燃料同時(shí)被調(diào)整,使得高爐出現(xiàn)塌料、懸料、管道行程,爐況失常,通過采取堵風(fēng)口、變料制、改全焦冶煉等措施,經(jīng)過為期9 d 的處理,爐況恢復(fù)正常。
1 事故經(jīng)過
2015 年4 月23 日夜班接班,風(fēng)量3 080 m3/min,風(fēng)壓334 kPa,頂壓175 kPa,透氣性指數(shù)10.7,爐溫生鐵硅含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))0.35%,物理熱1 502℃,渣鐵流動(dòng)性好,高爐正常生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。03:26,頂壓由175 kPa 突升至193 kPa,料線塌落,減風(fēng)至2 750m3/min 控制;走2 小批料后,第二次塌料,料線塌至4.0 m。03:40,減風(fēng)至2 340 m3/min 控制,減風(fēng)后壓量關(guān)系不匹配,風(fēng)壓由251 kPa 逐步上升至299 kPa,之后又有所下降,壓量關(guān)系波動(dòng)較大。07:16,減風(fēng)至1 650 m3/min。12:36,休風(fēng),更換14 號(hào)風(fēng)口,處理1號(hào)、7 號(hào)、8 號(hào)風(fēng)口在休風(fēng)過程中的少量灌渣,堵3號(hào)、8 號(hào)、9 號(hào)、13 號(hào)、18 號(hào)風(fēng)口。13:50,開風(fēng),開風(fēng)后爐況難行,塌料、管道行程、懸料、頻繁發(fā)生,料線塌落超過4.6 m,從爐頂攝像儀看到料面亂翻,煤氣流極不穩(wěn)定。至4 月25 日18:20,休風(fēng)更換7 號(hào)風(fēng)口(漏水),堵3 號(hào)、4 號(hào)、5 號(hào)、6 號(hào)、7 號(hào)、8 號(hào)、9 號(hào)、13號(hào)風(fēng)口。18:55,開風(fēng),開風(fēng)后爐況逐步好轉(zhuǎn),相繼捅開3 號(hào)、13 號(hào)、4 號(hào)風(fēng)口,加風(fēng)至2 000 m3/min,擴(kuò)礦批至18.8 t,提料線至2.2 m,上負(fù)荷至2.8。至4 月28 日16:45,休風(fēng),更換10 號(hào)風(fēng)口,處理5 號(hào)、6 號(hào)、7 號(hào)、8 號(hào)、9 號(hào)風(fēng)口,堵6 號(hào)、7 號(hào)、8 號(hào)風(fēng)口。18:35,開風(fēng)后煤氣流分布紊亂,又反復(fù)出現(xiàn)塌料、懸料、管道行程,爐況難行。至4 月29 日07:45,休風(fēng)堵6號(hào)、7 號(hào)、8 號(hào)、13 號(hào)、18 號(hào)風(fēng)口。08:25,開風(fēng)后嚴(yán)把進(jìn)程,以準(zhǔn)、穩(wěn)為思路,逐步緩慢恢復(fù)。至5 月3 日,恢復(fù)風(fēng)量至3 050 m3/min,料線1.5 m,礦批30 t,負(fù)荷4.0,至此爐況基本恢復(fù)正常。
2 原因分析
2.1 原料質(zhì)量下降
受礦粉供量影響,燒結(jié)工序于4 月13 日兩次調(diào)整配料結(jié)構(gòu)。第一次調(diào)整為3.0%(巴粗)+17%(南非)+6%(澳特)+46%(FMG),第二次調(diào)整為3.0%(巴粗)+17%(南非)+51.5%(FMG)。4 月20日,調(diào)整配料結(jié)構(gòu)為14.5%(南非)+56.5%(FMG)。這幾次調(diào)整都是增大FMG 礦粉的使用比例。FMG礦粉屬于高水化程度褐鐵礦,礦物組織疏松多孔,且制粒能力偏差,同化溫度在1 150 ℃左右。4 月13 日,開始配加南非粉,南非粉屬于同化溫度較低的礦種,較巴西粉同化溫度低150 ℃左右,雖然燒結(jié)過程液相流動(dòng)能力較好,對(duì)提高產(chǎn)量有利,但對(duì)改善燒結(jié)礦強(qiáng)度極為不利,高配比添加會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)礦軟熔性能變差,高爐軟熔帶上移,上部料柱透氣性變差。在這一階段的調(diào)整過程中,燒結(jié)內(nèi)返礦率升高3%左右,高爐返礦率升高1.8%左右,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度指數(shù)僅維持在73.5%左右(4 月10 日燒結(jié)礦堿度提高至1.6 倍后,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)與前期堿度為1.5 倍時(shí)相當(dāng)),23 日抽查燒結(jié)礦低溫粉化指數(shù)為53.61%,較正常水平下降6%左右,燒結(jié)礦高溫冶金性能有所變差。表1 為機(jī)燒成分統(tǒng)計(jì)表。
從表1 中可以看出,機(jī)燒轉(zhuǎn)鼓指數(shù)低于77%的控制標(biāo)準(zhǔn),在23 日出現(xiàn)了最低值72.6%,強(qiáng)度明顯下降。
2.2 燃料質(zhì)量惡化
2.2.1 外購華太焦炭用量增大
八高爐4 月16 日燃料結(jié)構(gòu)為65%自產(chǎn)瑞達(dá)焦炭+35%外購焦炭,調(diào)整為60%自產(chǎn)瑞達(dá)焦炭+40%外購焦炭。在4 月21 日中班期間將,將外購焦調(diào)整為150 t 華太配加潞寶二級(jí)焦炭。從指標(biāo)上看,華太焦炭質(zhì)量指標(biāo)基本符合國標(biāo)二級(jí)焦炭標(biāo)準(zhǔn),但實(shí)際使用效果較差,主要表現(xiàn)是:在焦炭變化過程中高爐出現(xiàn)爐溫低退負(fù)荷現(xiàn)象,負(fù)荷由4.55 退至4.25;爐況出現(xiàn)波動(dòng),對(duì)料柱支撐作用不足,即骨架支撐能力較差;爐內(nèi)壓量關(guān)系緊張,壓差升高,中心氣流逐步消失,料面過吹頻次增多,頻繁出現(xiàn)料線滑尺、塌料現(xiàn)象。
2.2.2 自產(chǎn)瑞達(dá)焦炭質(zhì)量降低
瑞達(dá)焦化廠于4 月17 日調(diào)整配煤比例,將氣煤質(zhì)量配比由3%提高至5%;4 月19 日,高爐槽下自產(chǎn)焦炭目測(cè)裂紋有所增加,粒度有所變小;22 日,質(zhì)量監(jiān)督站檢驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示-25 mm 質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到7.7%,較正常水平升高3%左右;且受降雨等影響,18—20 日,高爐用焦炭水分升高(見表2)。
從表2 可以看出,自產(chǎn)瑞達(dá)焦炭水分較正常值5.0%升高0.2%,潞寶焦炭較正常值8.0%升高7.8%,華太焦炭較正常值8.0%升高2.5%。
2.3 爐況抵抗能力變差
本月3 月29 日,開始配加華太冶金焦(占外購焦比例17%)。至4 月23 日爐況惡化期間,高爐入爐原燃料變化,高爐一直被迫應(yīng)對(duì),尤其在試驗(yàn)300 t華太焦炭時(shí),爐況出現(xiàn)滑尺、鉆錘現(xiàn)象,爐頂攝像儀無中心氣流,爐底5.2 m 中心點(diǎn)溫度下降,爐缸活躍程度下降,間斷出現(xiàn)物理熱與硅含量不匹配現(xiàn)象。高爐又出現(xiàn)三次休風(fēng)、兩次慢風(fēng)情況,導(dǎo)致爐況本身狀態(tài)不佳,抵抗外界波動(dòng)的能力變差。
3 處理措施
3.1 爐外處理思路(改善原燃料質(zhì)量)
3.1.1 改善原料質(zhì)量
燒結(jié)工序,降低FMG 礦粉的使用比例,提高機(jī)燒轉(zhuǎn)鼓指數(shù),逐步調(diào)整礦粉配比為4.0%(巴粗)+20%(SSFG)+10%(澳特)+38%(FMG),機(jī)燒轉(zhuǎn)鼓指數(shù)上調(diào)至74%。
3.1.2 改善焦炭質(zhì)量
4 月24 日,調(diào)整燃料結(jié)構(gòu)為75%瑞達(dá)焦炭+25%外購焦炭,降低外購焦使用比例。4 月25 日,外購焦由150 t 華太配加潞寶二級(jí)焦炭調(diào)整為祥瑞干熄焦炭;4 月27 日,將外購焦調(diào)整為潞寶干熄焦炭。
3.2 爐內(nèi)處理思路
1)維持一定的風(fēng)量,控制風(fēng)口面積(堵風(fēng)口),維持風(fēng)速180~220 m/s。
2)提爐溫,提熱量。采取加凈焦、退負(fù)荷、調(diào)風(fēng)溫的措施保證充沛爐溫,w[Si]=1.0%~2.0%,物理熱≮1 480 ℃,風(fēng)溫800~950 ℃。
3)調(diào)料制,穩(wěn)定煤氣流,采取單環(huán)同位角小角度(一般24°~27°)布料,兼顧邊緣、中心兩股氣流。
4)調(diào)配比,控制適宜的爐渣堿度(1.05~1.10),保證渣鐵有良好的流動(dòng)性。
5)及時(shí)排出渣鐵,縮短出鐵間隔,維護(hù)與風(fēng)量匹配的鐵口深度,保證排渣鐵次數(shù)和排渣鐵量。
6)嚴(yán)格把控冶煉進(jìn)程,不可貪多誤進(jìn)。
4 具體對(duì)策
從4 月23 日夜班爐況出現(xiàn)難行開始至5 月3日24:00 恢復(fù)正常,歷時(shí)10 d 的時(shí)間,歸納起來分六個(gè)間斷。
1)第一間斷:認(rèn)識(shí)期。4 月23 日夜班03:26,頂壓凸起,風(fēng)壓上升,出現(xiàn)塌料。減風(fēng)控制,并補(bǔ)凈焦3批,同時(shí)縮礦批至25 t,退負(fù)荷至3.5 t,縮小料的角度2°,減少氧氣量至2 000 m3/h。調(diào)劑完畢后,爐內(nèi)壓量關(guān)系波動(dòng),料線依然在4.5 m,情況沒有好轉(zhuǎn),至07:16,再次減風(fēng)至1 650 m3/min,補(bǔ)凈焦38.8 t,縮礦批至20 t,退負(fù)荷至2.5,調(diào)料制為26°單環(huán)布料。12:36,休風(fēng),更換、處理風(fēng)口灌渣,堵5 個(gè)風(fēng)口。這一間斷的調(diào)控過程基本正常,從爐況出現(xiàn)難行征兆開始到休風(fēng)堵風(fēng)口,是對(duì)爐況失常嚴(yán)重程度的認(rèn)識(shí)過程,從爐況及爐溫的反應(yīng)來看,情況比較嚴(yán)重,要謹(jǐn)慎對(duì)待。在這一過程中共計(jì)補(bǔ)凈焦53.782 t,休風(fēng)1次,燒損風(fēng)口1 個(gè)。
2)第二間斷:定位期。4 月23 日13:50,開風(fēng)量1 250 m3/min 使用,后逐步加風(fēng)至1 700 m3/min。壓量關(guān)系不穩(wěn),風(fēng)壓鋸齒狀波動(dòng),頂壓出現(xiàn)小的尖峰;風(fēng)壓升高,透氣性指數(shù)降低;風(fēng)壓與透氣性指數(shù)葫蘆狀波動(dòng)。后減風(fēng)至1 380 m3/min 控制。這段時(shí)間補(bǔ)焦75.61 t,礦批縮至16 t,料制調(diào)整為C26(7) O25(7)。23:48,休風(fēng),堵6 個(gè)風(fēng)口。4 月24 日00:24 ,開風(fēng),開風(fēng)后運(yùn)行風(fēng)量1 600 m3/min,風(fēng)壓波浪形小波動(dòng),頂壓間斷性小尖峰,料線依然塌落不明,爐頂攝像儀觀察料面間斷出現(xiàn)翻花現(xiàn)象。運(yùn)行3 h 后,進(jìn)行試探性加風(fēng)100 m3/min。加風(fēng)后,風(fēng)壓與透氣性指數(shù)葫蘆狀波動(dòng),又減風(fēng)至1 500 m3/min 控制。待料線探住3.3 m,不斷出現(xiàn)懸料,渣鐵出盡后放風(fēng)坐料。料線塌落后以風(fēng)量1 400 m3/min 趕料線,料線探住3.4 m,加風(fēng)至1 600 m3/min。料線邊走邊塌,探住的料線走勢(shì)也不好,動(dòng)作緩慢、呆滯。爐頂攝像儀觀察,氣流不穩(wěn),料面亂翻,料線塌料不明,然后邊趕邊塌,如此反復(fù)。至進(jìn)入4 月25 日10:58,休風(fēng),更換2 個(gè)風(fēng)口,堵7 個(gè)風(fēng)口。這段時(shí)間共補(bǔ)焦173.7 t,礦批16 t,負(fù)荷2.2,料制C28(4)24(4) O25(6)。13:32,開風(fēng),開風(fēng)后頂壓趨于平穩(wěn),不長時(shí)間發(fā)現(xiàn)7 號(hào)風(fēng)口漏水,從現(xiàn)場判斷漏水程度較為嚴(yán)重,加之領(lǐng)導(dǎo)組對(duì)堵風(fēng)口的位置有新的思路,所以于4 月25 日18:20 休風(fēng)更換7號(hào)風(fēng)口,堵8 個(gè)風(fēng)口,至此算第二間斷。這一間斷,擴(kuò)礦批至18 t,調(diào)料制為C28(4)25(1)22(4) O25(6),調(diào)負(fù)荷至2.4,試探性加風(fēng)。通過爐況的反應(yīng)及恢復(fù)進(jìn)程我們對(duì)爐況惡化程度有了重新的定位。情況比預(yù)想的要嚴(yán)重,難度要大。在這一過程中共計(jì)補(bǔ)凈焦214.6 t,休風(fēng)2 次,燒損風(fēng)口3 個(gè)。
3)第三間斷:調(diào)整期。4 月25 日18:55,開風(fēng),開風(fēng)后逐步加風(fēng),運(yùn)行風(fēng)量1 600 m3/min,礦批15 t,負(fù)荷2.2,料線2.5 m,料制C26(8) O25(6)。4 月26 日,逐步加風(fēng)至1 850 m3/min,調(diào)礦批16 t,負(fù)荷2.6,料制C26(8) O24(6);相繼捅開13 號(hào)、3 號(hào)風(fēng)口。4 月27日,逐步加風(fēng)至2 000 m3/min,礦批16.8 t,負(fù)荷2.8(用上焦丁),料線2.3 m,料制C25(8) O24(6),捅開4號(hào)風(fēng)口。4 月28 日,逐加風(fēng)至2 100 m3/min,礦批18.8 t,負(fù)荷2.9,料線2.2 m,料制C25(8) O25(6)。至16:45,休風(fēng)更換10 號(hào)風(fēng)口,處理5 個(gè)風(fēng)口,堵3 個(gè)風(fēng)口。至此算第三間斷。在這一過程中共計(jì)補(bǔ)焦20.454 t,休風(fēng)1 次,燒損1 個(gè)風(fēng)口。
4)第四間斷:反復(fù)期。4 月28 日18:35,開風(fēng),開風(fēng)后風(fēng)量運(yùn)至1 600 m3/min,壓量關(guān)系緊張,風(fēng)壓波動(dòng),爐頂料面翻花,氣流不穩(wěn),塌料、懸料、管道行程出現(xiàn),爐況惡化。至4 月29 日07:45,休風(fēng)堵5 個(gè)風(fēng)口,算第四間斷。在這一過程中,共計(jì)補(bǔ)焦60 t,休風(fēng)1 次,沒有燒損風(fēng)口。
5)第五間斷:恢復(fù)期。4 月29 日08:25,開風(fēng)后,運(yùn)行風(fēng)量1 200 m3/min,礦批15 t,負(fù)荷2.5,料線2.2m,料制C25(8) O24(8)。至20:00,逐步加風(fēng)至1 850m3/min,上負(fù)荷至2.8。4 月30 日,逐步加風(fēng)至2 000m3/min,礦批18.8 t,料線1.8 m,料制C25(8) O25(8)。5月1 日15:00,加風(fēng)至2 300 m3/min,礦批19.8 t。15:55,休風(fēng)更換10 號(hào)風(fēng)口,處理3 個(gè)風(fēng)口,堵4 個(gè)風(fēng)口。17:05,開風(fēng),開風(fēng)后逐步加風(fēng)至2 400 m3/min,礦批22.8 t,負(fù)荷2.9,料線1.5 m,料制C26(8) O26(8),捅開8 號(hào)風(fēng)口。5 月2 日03:00, 加風(fēng)至2 600m3/min,負(fù)荷3.3,料批23.8 t,料線1.5 m,料制C26
(9) O26(9)。08:00,開始噴煤。16:25 時(shí)休風(fēng),更換19號(hào)風(fēng)口,處理18 號(hào)風(fēng)口,堵兩個(gè)風(fēng)口。17:56,開風(fēng),開風(fēng)后至23:00 恢復(fù)風(fēng)量2 750 m3/min,風(fēng)壓255kPa,頂壓110 kPa,透氣性指數(shù)13.1,礦批25.8 t,料線1.5 m,負(fù)荷3.5。這一過程共計(jì)補(bǔ)焦12.4 t,休風(fēng)2次,燒損風(fēng)口2 個(gè)。
6)第六間斷:鞏固期。5 月3 日,逐步恢復(fù)風(fēng)量3 050 m3/min,擴(kuò)礦批30 t,料制C29(4)28(3)26(3) O28
(7)27(3),上負(fù)荷4.0,生鐵硅含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))0.70%,物理熱1 490 ℃,至此爐況恢復(fù)正常。
5 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
5.1 抓住時(shí)機(jī),全面考慮
爐況發(fā)生失常后,要及時(shí)進(jìn)行分析、研究,判斷原因及危害程度,及時(shí)采取控制措施,避免事故擴(kuò)大化。在處理失常過程中,要結(jié)合高爐近期的工作狀況及本次失常征兆綜合判斷,要充分考慮到潛在的不利因素,同時(shí)要保證設(shè)備運(yùn)行正常、鐵水罐運(yùn)行正常,不能因設(shè)備問題出現(xiàn)休風(fēng)、減風(fēng)的情況,不能因出不了渣鐵而影響爐內(nèi)恢復(fù)進(jìn)程。
5.2 建立預(yù)警機(jī)制
對(duì)外,與焦化廠建立動(dòng)態(tài)質(zhì)量反饋體系,不再只關(guān)注焦炭的檢化驗(yàn)數(shù)據(jù),而是以高爐使用效果為評(píng)價(jià)依據(jù)。對(duì)內(nèi),當(dāng)一座高爐爐況出現(xiàn)難行征兆,對(duì)另一座高爐要謹(jǐn)慎、保守操作。在繼續(xù)使用低價(jià)原燃料生產(chǎn)時(shí),尤其是質(zhì)量性能偏差的原燃料,要在通過優(yōu)化高爐參數(shù),實(shí)現(xiàn)爐況可控的最大限度內(nèi)對(duì)配用比例、爐況及操作調(diào)整進(jìn)行摸索,積累必要的經(jīng)驗(yàn)。
5.3 思路統(tǒng)一,精準(zhǔn)控制
處理爐況期間,要有處理小組。人員在交接時(shí)要交清接明,確保處理恢復(fù)過程統(tǒng)一、有序。在恢復(fù)過程中,對(duì)每一步操作、每一個(gè)指令,都要充分考慮。要通過理論計(jì)算、綜合判斷,在把握不準(zhǔn)的情況下,寧可適當(dāng)推遲動(dòng)作,避免造成爐況反復(fù)難行。
5.4 強(qiáng)化爐外管理
必須合理安排爐前人員。爐前操作人員要及時(shí)清理出現(xiàn)場、安全打開鐵口、排凈查鐵,為爐內(nèi)恢復(fù)打好基礎(chǔ)。在處理爐況過程中,爐前崗位交叉作業(yè)多,在清理積查鐵、更換風(fēng)口二套和煤氣區(qū)域作業(yè)時(shí),都極易發(fā)生安全隱患。因此,越是在這種忙、亂的情況下,越要搞好安全工作,絕不能出現(xiàn)說起來重要、忙起來不要的狀況。
6 結(jié)語
要樹立事故是最大浪費(fèi)的理念,加強(qiáng)對(duì)原燃料檢測(cè)。一方面要認(rèn)真對(duì)質(zhì)量檢化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,另一方面要提高高爐操作者對(duì)所用原燃料質(zhì)量變化的判斷能力,要把目測(cè)原燃料表觀性能與檢化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)合,及時(shí)掌握和反饋?zhàn)兓厔?shì),確保提供真實(shí)的參考數(shù)據(jù),指導(dǎo)高爐生產(chǎn)。