“180噸天車吊罐到西側(cè)平臺進(jìn)行測溫取樣!160噸天車吊罐到東側(cè)平臺進(jìn)行測溫取樣!”10月23日清晨7點(diǎn)50分,對講機(jī)中傳來了翻鐵組長張偉新急促的指揮聲,翻鐵工于亮拿起手套迅速的跑向取樣平臺,從鐵水罐進(jìn)行了測溫取樣,并熟練的將樣子放入炮彈,傳入化驗(yàn)室,整個動作快速而標(biāo)準(zhǔn)。張偉新對筆者說:“為了完成高效生產(chǎn)的任務(wù),我們翻鐵崗位加大了對鐵水罐的測溫、取樣頻次,每個高爐鐵次取兩個樣子,鐵水罐測溫率超過80%,及時準(zhǔn)確地為轉(zhuǎn)爐冶煉提供鐵水信息,為轉(zhuǎn)爐的穩(wěn)定操作提供有力的保障。另外,我們還利用170噸天車及時的把半罐兒的鐵水在罐架翻夠噸數(shù),保證轉(zhuǎn)爐入爐鐵水的裝準(zhǔn)率。”
在一號轉(zhuǎn)爐出鋼位,爐下鋼包車已經(jīng)座好了空包,只見鋼包車工穆少君遙控操作鋼包車將道軌上的渣子由南側(cè)推向了北側(cè)橫推位,一旁等待的鏟車迅速將渣子推到渣池中。清渣工李連興對我們說:“現(xiàn)在我們每一爐鋼都進(jìn)行推渣這個操作,這樣大大減少了爐下的積渣量,不僅降低了臥車、掉道等事故,而且可以減少清爐底的次數(shù),原來我們每班清3-4次,現(xiàn)在已經(jīng)減少到1次,這樣下來每班可節(jié)約時間10-20分鐘,為轉(zhuǎn)爐的高效生產(chǎn)節(jié)約了寶貴的時間。”
“建章,少君,馬上出鋼,做好準(zhǔn)備!”在1號轉(zhuǎn)爐主控室,爐長高永卿正在安排出鋼前的準(zhǔn)備工作。話音剛落,搖爐工李建章進(jìn)入搖爐室,準(zhǔn)備搖爐,爐前工牛安學(xué)準(zhǔn)備好壓渣料,保證快速倒渣,減少倒渣時間。“小畢,降槍拉碳,再升升溫,好提槍!” 高永卿在仔細(xì)的觀察爐口火焰后,果斷作出判斷,然后測溫取樣,溫度1620,4個碳,完全符合低碳鋼SPHCZ的鋼種要求!“出鋼!”伴隨著一聲響亮的指令,搖爐工李建章熟練而敏捷的完成了搖爐操作,在大家的默契配合下,此爐鋼水成功一次倒?fàn)t出鋼。
“為進(jìn)一步提高作業(yè)效率,我們打破固有思維,重新梳理轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)各環(huán)節(jié),一方面通過優(yōu)化氧槍參數(shù)、提高一倒出鋼率縮短冶煉時間,另一方面,通過提高出鋼口和滑板壽命、加強(qiáng)工作的前瞻性和預(yù)見性,盡最大努力減少時間浪費(fèi)。”甲班作業(yè)長程治樺介紹。
“今天我們班一號爐冶煉16爐,三號爐冶煉15爐,首次實(shí)現(xiàn)了當(dāng)班班產(chǎn)54爐鋼的目標(biāo),創(chuàng)歷史以來最好水平。”程治樺高興的說。