邯寶冷軋廠認真落實公司要求,通過加強生產組織協調、優化關鍵工序、攻關影響產線節奏的問題,大力推進提產增效工作。3月15日,該廠酸軋線日產達到8608噸,創酸軋線投產以來單日最高水平。
該廠著力開展技術攻關,由廠領導牽頭組織,對影響酸軋線生產節奏的問題進行梳理和匯總,對焊機、切邊、換輥等重點問題組織技術人員進行專項攻關。通過開展焊接質量攻關,使焊機重焊率由3%降至2.4%,每次重焊時間由4分鐘降為2.3分鐘;優化生產計劃編排,每次生產時將切邊卷與不切邊卷分開,酸洗切邊剪進刀次數由原來的每班28次降至每班20次,每班節約時間24分鐘;開展軋機自動換輥攻關,每次換輥時間由12分鐘降為7.5分鐘,每次換輥節約時間4.5分鐘。
該廠通過優化產線控制,實現提速增效。安排專人加強原料把控,軋制前對原料異常卷進行原料信息核查,對每卷外觀缺陷嚴格把控,不符合要求的回退處理,為軋制速度提升提供保障。
該廠進一步強化設備管理,提高設備運行效率。結合生產工藝與設備性能,制定出設備關鍵點一覽表,便于對設備進行高效管理。負責設備維護的維修車間共梳理酸軋線關鍵點45項,每項確定包機人進行每日多頻次針對性點檢,并利用換輥時間進行加油緊固,壓縮檢修時間,每4小時進行專業檢查一次。同時,酸軋車間當班工藝人員采取每2小時進行一次點檢的方式,實現全天無死角檢查,從點檢中找出問題并及時解決,確保設備運行效果。深入推進操作、點檢標準化作業,加強操作崗位對設備的使用規范性,杜絕違規操作,減少事故發生。
該廠持續完善管理模式,優化生產組織。在實際生產過程中,通過對不同規格的產品進行合理搭配,確保產線工藝穩定,實現酸軋線的合理提速,在保證產品質量的前提下提高機時產量。安排技術人員每天跟班生產,時刻關注產線動態,做到第一時間到達事故現場并做好處理,第一時間解決生產技術問題,為生產排除障礙。