今年以來,河北鋼鐵集團承鋼提釩鋼軋二廠積極組織各科室、車間加大QC質量管理小組(以下簡稱QC小組)攻關組織力度,針對各車間指標完成情況先后成立了“降低轉爐合金料消耗”、“降低轉爐軟水消耗”、“降低軋機剛度值”等21個QC小組項目。截至目前,各項QC小組項目均完成攻關目標,軋機剛度值、釩回收率、LF爐出站溫度命中率等指標達到行業領先水平,累計實現創效1500余萬元。
據了解,該廠始終堅持把QC小組攻關活動作為促進技術進步和工藝創新的重要載體,每年年初都組織技術科、生產科和各車間確定攻關課題,在工藝環節控制、成本指標攻關、設備功能優化和能源消耗挖潛等方面迅速展開攻關,形成了以課題攻關帶動職工學習、指標提升和工藝創新的良好氛圍。
針對如何在卷板減薄的過程中維持軋機穩定性、降低軋機剛度值,該廠軋鋼車間成立了“優化軋機間隙微尺度控制技術”QC攻關小組。在攻關過程中,他們根據軋機剛度值、水平值、軋制力偏差和位移傳感器等數據的變化,采取對牌坊襯板厚度進行減薄、對牌坊和軸承座進行加墊調整等措施,使得軋機間剛度值偏差降至30t/mm2以下,水平值偏差控制在0.4毫米以下,軋制力偏差穩定在30噸以下,指標達到行業領先水平,薄規格卷板比例環比提升了33.69%,其中2.0毫米以下極薄規格產品月產萬噸以上,設備精度和工藝技術得到了進一步的細化和提升。
轉爐車間以班組為單位設立“提高釩回收率”QC攻關課題,抽調技術骨干參與到攻關活動中。同時,該車間不斷豐富提釩系統網絡管理辦法,加強提釩工藝管理,在穩定設備運行和細化崗位操作的基礎上,優化鐵水提釩生產,精確控制半鋼余釩,加強擋渣管理,提高擋渣效果,減少釩渣流失。通過對轉爐供氧制度、造渣制度、裝料制度等操作工藝的優化與完善,他們實現了提釩工序和煉鋼工序的緊湊銜接。針對崗位人員工作能力和知識水平參差不齊的現狀,他們安排職工參加崗位技能培訓活動。該小組通過調整優化粗氧提釩工藝、規范提釩冷料用量及后攪時間、優化提釩氧槍槍頭參數、優化擋渣標結構等措施,使釩回收率環比提升6.67%,實現創效300余萬元。
在該廠10月份舉行的QC成果發布會上,精煉車間《提高LF爐出站溫度命中率》獲得了一等獎。在攻關過程中,該車間采取“分步驟、找差距、做實驗、定落實”的辦法,按照時間節點和工藝步驟逐級進行分析,從影響LF出站溫度命中率的因素入手,規定在鋼水升溫、加料結束后,必須先翻攪鋼液大于3分鐘后再進行測溫,測溫時嚴格執行偶頭插入深度和測溫位置規定,在鋼水化渣階段、升溫階段、快速升溫和保溫階段采取不同的溫度控制辦法,將控制辦法輸入PLC數據模型,實現鋼液升溫的自動化控制。由于合理措施的持續推進和實施,使出站溫度命中率環比提升了9.69%。
下一步,該廠將把QC攻關開展到一線班組中去,以班組為單位,讓每名職工都成為QC攻關的責任人,以此來促進提質增效“硬實力”的提升。