“修補手術”挖出效益8萬元
該廠1號、2號360m2燒結機的破碎組是燒結生產(chǎn)燃料破碎工藝中一道重要環(huán)節(jié),因為長期與煤粉、焦粉“親密接觸”,燃料篩分系統(tǒng)中篩板使用壽命只有3個月。在一次更換作業(yè)完成后,組長韓斌發(fā)現(xiàn)報廢篩板上80%的篩條還是完好的。“只要給這些設備做個小手術就可以讓它們繼續(xù)為生產(chǎn)服務。”看著堆放在庫房廢品區(qū)的報廢篩板,韓斌打起了“小算盤”。于是,他帶領班組里幾個精通電氣焊的職工,放棄休息時間開始了修復工作。他們先將篩板上斷掉的篩條取下,從其他當作備件的篩板上取下完好的篩條重新進行安裝、補齊,再使用電、氣焊將損壞的篩板同軸、擊打管取下,用圓鋼、鋼管加工成新的備件安裝上。這樣,一個全新的篩板就誕生了,不僅實現(xiàn)了變廢為寶,而且使用壽命較過去翻了一倍,年可節(jié)約備件費用8萬元。
“移植手術”實現(xiàn)創(chuàng)效12萬元
日前,該廠動力作業(yè)區(qū)高爐水泵組長朱文德帶領骨干對兩座2500m3高爐循環(huán)水冷卻設備進行逐一排查時,發(fā)現(xiàn)1號2500m3高爐空冷器有6臺冷風扇損壞嚴重,4臺電機存在故障。朱師傅明白,這些冷卻設備存在的隱患直接威脅著高爐供水作業(yè)的正常進行。于是,他急忙將這一情況如實反映給作業(yè)區(qū)備件員王智國。面對這一情況,王智國想起了其他高爐換下來的兩臺報廢空冷器。經(jīng)過對“退休”空冷器的全面“體檢”,王智國開始實施設備部件的“移植手術”。他把規(guī)格、型號相同的冷風扇的完好葉片挑選出來,用U形螺絲組裝固定;電機更換軸承、加油潤滑之后,一遍遍試車、一遍遍改進,經(jīng)過幾番努力,4臺冷風扇及電機終于具備了上線運行條件。在檢修人員的配合下,王智國將修復的備件全部“嚴絲合縫”地安裝到1號2500m3高爐空冷器上,經(jīng)過一周運行觀察后一切正常。這個“移植手術”,不僅確保了冷卻系統(tǒng)設備的正常運轉,還節(jié)約備件費用12萬元。