萍安鋼湘東軋鋼廠維修準(zhǔn)備車間針對(duì)生產(chǎn)中暴露出來的問題,主動(dòng)出擊,將高棒粗軋扁頭內(nèi)外齒的傳動(dòng)形式改為花鍵滾珠形式,既提高了備件的使用壽命,又降低了設(shè)備誤機(jī)時(shí)間。
高棒粗軋扁頭由于負(fù)荷大,受沖擊力大,扁頭經(jīng)常出現(xiàn)下墜或退出現(xiàn)象,成為班組維護(hù)的重點(diǎn)和難點(diǎn)設(shè)備。扁頭損壞頻發(fā),由此造成的設(shè)備故障不僅嚴(yán)重影響高棒的正常生產(chǎn),加大了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,且經(jīng)常造成軋輥發(fā)熱甚至燒輥。為此,維修準(zhǔn)備車間高棒鉗工班的員工從增加抗沖擊力入手,將扁頭內(nèi)外齒的傳動(dòng)形式改為花鍵滾珠的形式,在原有外齒套固定壓板內(nèi)增加鎖緊卡環(huán),避免外齒整個(gè)重力直接傳遞在壓板上,從而解決了壓板頻繁松動(dòng)造成扁頭下墜或退出而產(chǎn)生的故障。
從去年12月成功改造后的半年時(shí)間里,粗軋扁頭再也沒有發(fā)生故障。據(jù)測算,改造后一年可減少扁頭內(nèi)外齒消耗12套以上,節(jié)約費(fèi)用近10萬元。