長鋼公司煉鐵廠以降成本增效益為載體,狠抓噴煤技術攻關,優化噴煤比指標,為進一步降低生產成本奠定基礎。
該廠自主研發的“高爐噴煤專用混合器”“高爐噴煤專用過濾器”“高爐噴煤‘Y’形分配器”等五項國家專利成功地用于噴煤系統生產,解決了生產過程倒罐堵塞嚴重、停煤清分配器兩大難題,適應了噴煤的滿負荷運轉,滿足了工藝要求,減少了備件費用的支出,使該廠1-9月份噴煤比達到174千克/噸的好水平。
在嚴格執行標準化操作的同時,加強設備管理,實現非計劃檢修零目標,進一步提高磨煤技術指標。通過一系列措施,有效保證了制粉機出口溫度的均衡控制,煤粉-200目粒度確保達到80%以上,水分小于1%,使煤粉具有良好的流動性,為高爐順產創造條件。在噴煤比不斷提高的同時,持續改進噴吹裝置,增設自動氮氣調節閥,穩定噴吹氣源,保持下煤均勻,噴煤量波動減小,噴吹罐壓降低,噴吹流量穩定,使堵槍次數明顯減少。同時改善、優化工藝操作方針來滿足高爐大煤量的需求;倒罐過程由“先關后開”改為“先開后關”,為高爐提供連續均勻噴吹的煤粉,最大限度實現了濃相噴吹,提高了煤粉的燃燒率。
在工作實踐中對噴煤工藝進行探索,優化配煤工藝,在配煤成本最優化的前提下,從使用單一煤種噴吹到使用混合煤噴吹,從使用郭莊低揮發份煤到配加揮發份大于35%的府谷煤,達到了高爐大噴煤所需要的最佳配比,有效地解決提高煤比的制約因素。